一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
42楼
基本同意. 应该这是主因把. 而不应该是因为 并列泵水量的衰减.(衰减也要看是那中情况)
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43楼
1 请教不敢, 弱弱的回答一下, 好象 应该 是 水泵性能曲线和管网性能曲线 决定把 . 可能
2. 赞同,所以我才向楼主要系统图.而不敢枉下结论.
3.哈哈 没有不服气的, 三人行必要我师.
没有设计过几个工程 但见过比较多的正规设计院的图纸, 就空调系统而言还没有见到过 象楼主那样在二次泵前后加旁通管阀.
楼主你在那里???????????????/
目前情况怎么样了啊?????????????
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44楼
1。我也认为是水泵性能曲线和管网性能曲线的交点,即水泵的实际工作点。既然如此,为什么抓个水泵就说“现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米”,就一口咬定工作点一定就是400方/20米呢?岂不自相矛盾?
2。就因为“象楼主那样在二次泵前后加旁通管阀.”另类,与主流“见过比较多的正规设计院的图纸”不同就毙了?说不定人家还是公鸡中的战斗机呢!
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45楼
今天偶尔看到这个帖子,进来看了看看,受益匪浅.
针对看2台所谓的一次泵,1台所谓的二次泵,出现一次泵单台流量达不到设计要求,而二次泵单台流量大于400t/h,关键的没有按照设计的开机模式进行操作,如果按照设计师的思路,应该开2台一次泵,就应该开2台二次泵,原因很简单,作为串联,流量前后一直,如果旁通管位置改变,就另当别论.
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46楼
另外补充一点:
1,1次泵前后压差0.2MPa,并不代表水泵实际运行工况就于400/20相吻合,这与压力表的位置有关.
2.二次泵运行进出口压差偏小,关键是一次泵帮忙克服了末端损失.
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47楼
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48楼
关于这个问题我希望等楼主把自控的图纸发出来再做讨论吧.
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49楼
在这里二次泵那里短循环的水就是没有经过ㄧ次泵,你再想想吧,如果还有疑问的话请跟贴.
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50楼
我认为,是因为一次泵扬程选择太大,克服了系统20M的阻力,,所以流量达不到!,二次的克服5m,所以我觉得0.5KG压差可能也是正常的.
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51楼
菜鸟问一句,扬程太大会导致流量变小?是不是因为管网性能曲线变平坦拉?但是管网性能曲线变平坦又是因为流量变小了?想不明白了
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