最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。从现场分析来看,找不出原因。1.上端口的线无松动,压得很紧,2.下端无短路现象,熔断器未熔断;3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
最近用户处,公司生产的电容柜发生燃弧现象。
电容柜方案是标准的,主隔离,汇流母排,每组三只熔断器(A,B,C三相),接触器,热继电器,电容器结构.
燃弧点发生在熔断器(nt00)的上端口(A,B相之间),然后弧光从门上反弹回去,
进而造成相邻几只熔断器上端口弧光短路,使总开关跳脱,整段低压柜停电。
从现场分析来看,找不出原因。
1.上端口的线无松动,压得很紧,
2.下端无短路现象,熔断器未熔断;
3.熔断器间间距足够,有30mm左右;
4.现场比较清洁,且干燥,也无小动物痕迹;
人分析原因
1.电容容量比较大,是施耐德的50kvar电容,放电不完全,就二次通电?
2.nt00压接口松动,造成放电?
其实分析得比较牵强.
为什么会出现这种现象?请高手指点
2楼
1,"上端口的线无松动,压得很紧,"但熔芯与NT00底座刀口接触是否良好?
若接触不好是发热引起的,
2,NT00底座对地(安装板)放电,NT00底座下的螺丝对安装板间隙很小,若环境不好有放电可能.
供参考!
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3楼
谢谢回复!
1.这也是我分析的第二点,说实话,我觉得不象,因为只有燃弧痕迹,没有长时间过热氧化的痕迹;
2.安装板上没有放电痕迹,放电点在熔断器底座A,B相的刀口之间
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4楼
我见过一次是熔断器相间没有隔片,有放电电流时,灰尘、介质又太多造成的,
如果二相之间有痕迹的活,有一种可能是一次熔断器中相间落入导电物质,比如线鼻子等造成。
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5楼
还有可能是很细的导体跌落此处,引起短路后,导体直接被剧烈的电弧给气化了。个人觉得还是接触不好导致发热引起。查一查熔座的额定容量是否足够!
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6楼
装了隔片,但是说实话,隔片的高度不够,隔离效果不好。
但是,投运不到半年,环境很干净,所以说灰尘很少,不太象是爬电造成的。
如果说有导电物质跌落的话,也不象,总得有点东西留下来吧。
其实我也是百思不得其解。
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7楼
最好有图片,大家看一下就明白了
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8楼
不知道能不能告诉相间的距离,我认为可能是发生了并连谐振,造成瞬间电流过大使最薄弱的一处击穿短路,然后扩大的事故,不过建议把容芯换成空开,那样开关动作的灵敏度肯定要高于容芯
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9楼
能否详细分析一下怎么样产生并联谐振了?
相间距在25mm~30mm左右,已经换了新的熔断器,所以具体多少不得而知了。
换成空开估计够呛,因为燃弧点在熔断器的上端,熔断器在故障中没有起到任何的作用。
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10楼
由于热元件没有跳,说明工作电流没有问题,换成断路器没有用的,
检查一下隔离开关的铜排是否稳固,还有一种可能是一次熔断器的质量问题,比如;绝缘不合格,一次安装螺栓与安装板间隙小
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11楼
这种情况在新投运的配电设施上发生概率较大。建议检查全部盘柜上部(包括柜内和柜顶),看有没有施工时遗留的导体(工具、做电缆头时遗留的铜芯、二次小线连接时剪下的芯线、安装脚手架时留下的铁丝等),这些东西在配电设施的震动下会跌落,导致短路,然后很有可能连痕迹都不会留下。
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