提高路缘石一次安装合格率
(中铁五局集团机械化工程有限责任公司双洮
公路1标超越QC小组)
文章摘自:《中国质量》杂志2021年第7期 ? P112
一、工程及小组简介
双辽至洮南公路建设项目1标第GQ04工区位于长岭县与通榆县境内,主线全长30.035公里(K95+000~K125+000,长链35米),工程投资8.495亿元。
全线在硬路肩与土路肩之间设置路缘石拦水带,路缘石为在石场加工成型的12×16×99厘米(宽×高×长)的花岗岩条石,路缘石间勾缝1厘米,路缘石下方设置6厘米厚C15现浇混凝土基座,路缘石与基座之间采用2厘米厚M10水泥砂浆连接,每延米混凝土用量0.015立方米,全线共30.035公里,需现浇C15混凝土基座、安装路缘石总长度为101.3公里,混凝土方量为760立方米。
小组成员简介见表1。
二、选择课题
业主要求,双洮公路建设项目管理处要求全线路缘石安装一次合格率必须达到97%;施工现状,已施工段落路缘石一次安装平均合格率为95.7%(见表2)。
基于这些选题理由,小组决定将《提高路缘石一次安装合格率》作为此次活动的课题。
三、设定目标及可行性分析
小组按照双洮公路建设项目管理处要求,决定将活动目标定为:将路缘石一次安装合格率提高至97%。2019年4月8日,小组对已经施工的K95+000~200(左幅左侧)、K96+000~200(左幅左侧)段路缘石一次安装合格率偏低进行了现场检查(见表3)。4月8日小组对造成K95+000~200(左幅左侧)、K96+000~200(左幅左侧)段路缘石一次安装合格率偏低的问题频次进行了统计(见表4)。从路缘石施工问题频次统计可以看出,“相邻块高差”和“直顺度”占问题总频次的76%,是造成路缘石一次安装合格率偏低的症结所在。因此,解决以上两个症结问题,是小组提升路缘石施工质量的关键。
小组通过现状调查发现路缘石安装最佳成绩为97.1%,小组活动目标值为97%;因此,小组活动目标完全可行。
四、原因分析
根据现状调查,针对影响路缘石施工质量的直顺度、相邻块高差这两大症结问题,小组成员利用头脑风暴法,集思广益,进行了认真细致地分析,整理出11 条末端因素,绘制关联图(见图1)。
五、确定主要原因
针对11个末端因素,本QC小组动员所有成员制定了要因确认计划表,对所有末端因素进行了逐项确认(见表5)。
表5 要因确认计划表
要因确认一:工人无施工经验
验证方法:调查分析。
验证情况:2019年5月16日,组员陈龙现场调查发现,目前有15名工人进行路缘石铺装,现场工人操作熟练,熟悉作业流程以及控制要点,并且该施工班组有完整的岗前培训记录和考核记录,人均得分90分以上,考核合格率100%,具备上岗作业条件。
对症结影响程度:一定程度的影响。
结论:非要因。
要因确认二:技术交底不到位
验证方法:调查分析。
验证情况:2019年5月16日,组员朱金武对技术资料进行调查,项目工程部编制了详细的技术交底文件,现场技术人员对施工班组人员进行了详细的技术交底,交底覆盖率100%。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
要因确认三:未监督旁站
验证方法:调查分析。
验证情况:2019年5月16日,组员黄立维对所有路 缘石施工现场进行检查,负责现场技术质量管理的技术 员均能按要求在现场旁站指导施工,同时查阅了现场技 术员的施工日志,内容齐全,数据真实。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
要因确认四:勾缝质量差
验证方法:现场验证。
验证情况:2019 年 5 月 1 6 日,组员潘上平在K102-K103段随机抽取50个点,对路缘石勾缝宽度进行检查验证。通过现场检测和测量统计结果可以看出,勾缝宽度基本一致,填塞密实,不影响路缘石的直顺度和外形美观。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
要因确认五:基座未及时养护
验证方法:调查分析。
验证情况:2019年5月16日,组员 朱金武对基座养生情况及基座强度进行 回弹,作业队及时进行了养护,基座采 用洒水后用薄膜覆盖养生,经实验室检 测砼强度达到设计及规范要求。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
要因确认六:施工工艺不合理
验证方法:现场验证。
验证情况:2019年5月16日,组员周理现场调查发现,人工砌筑的基座表面不平整,线形不顺直,结构也不密实,平整度和高度无法满足设计及规范要求,造成路缘石安装时砂浆垫层厚度不一,出现不均匀沉降,直接影响了后期路缘石外观线性(见图2)。
对症结影响程度:较大。
结论:要因。
图2 施工工艺不合理
要因确认七:未对成品采取保护措施
验证方法:现场验证。
验证情况:2019年5月20日,组员杨秉坤到现场实际调查,施工现场对到场路缘石及路缘石施工完毕的段落进行围挡防护。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
要因确认八:现场原材料堆放混乱
验证方法:现场验证。
验证情况:2019年5月20日,组员杨舒帆到现场实际调查,现场材料堆放整齐,码放合理(见图3)。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
图3 路缘石堆放整齐
要因确认九:运输装卸损坏
验证方法:现场验证。
验证情况:2019年5月20日,组员通过现场检查发现,运输及装卸途中,因路缘石较重,工人暴力装卸,以及支垫不到位,造成路缘石在运输装卸过程中出现损坏,有断裂、缺口等现象出现(见图4)。
对症结影响程度:较大。
结论:要因。
图4 现场检查
要因确认十:设备车辆损坏现场材料
验证方法:现场验证。
验证情况:2019年5月20日,组员朱金武对现场调查,现场路缘石均靠近路肩侧堆码整齐,并粘贴反光标识,无设备车辆碰撞损坏材料情况。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
要因确认十一:进场未及时检验
验证方法:调查分析。
验证情况:2019年5月20日,QC小组成员苏桂杰对进场的路缘石尺寸进行检查,通过测量,进场材料尺寸满足设计要求(12×16×99厘米,宽×高×长)。
对症结影响程度:较小。
结论:非要因。
经过小组成员的逐一确认,在排除其它非要因后,最终确认“施工工艺不合理 ”和“运输装卸损坏 ”两个末端因素是影响路缘石直顺度、相邻块高差的主要原因。
六、制定对策
5月22日,组长苏桂杰组织小组全体成员,对要因进行认真分析,并从有效性、可行性、经济性、时间性四个方面对各解决措施进行分析对比,确定最终解决方案(见表6~表9)。
七、对策实施
对策实施一:引进基座自动滑模机,进行滑模施工
措施1:先行测量再挂出高程线与导向线(见图5)。
措施2:设置好设备参数,使用自动滑模机摊铺路缘石基座。(滑模施工是指采用滑模摊铺机在施工现场将C15混凝土连续铺筑,并挤密成型(见图6),平均每天可连续铺筑1500米左右。优点为铺筑速度快,整体性好,能有效克服路面工期紧张的施工困难、所需人工少,不需要模板等周转材料,避免材料浪费,铺筑的混凝土结构强度高,线形顺畅美观。)
措施3:摊铺完成后,安排1或2名作业人员及时对砼表面局部缺料造成的缺陷进行处理修整(见图7),确保外观质量。
对策实施一效果检查: 实现了基座尺寸标准、线形顺直、表面平整(见图8)的目标;提高了施工进度,以往施工进度为0.8公里/天,现在是2.4公里/天,为路面层的施工进度提供了有力保障。
图5 挂线施工
图6 滑膜施工
图7 局部修补
图8 线性直顺、表面平整
对策实施二:加强材料装卸调配
措施1:根据现场实际情况计算出各个桩号对路缘石的需求,以便控制卸货数量,防止石材的二次或多次搬运,装卸时轻拿轻放。
措施2:材料做到随取随用,工完料净,避免随处堆放造成损坏。
对策实施二效果检查: 通过措施的实施,避免了材料的二次转运,以及在装卸过程中发生材料的缺棱掉角或破损情况。
八、效果检查及巩固
2019年8月20日,QC小组成员对活动期间施工的K111+450~K112+ 800(共计1.35公里)左幅右侧路缘石施工成品质量进行随机抽查,主要抽查内容:相邻块高差、直顺度、相邻缝宽、顶面高程、宽度及其他;抽查方式频率:按照每项抽查内容检查100个点的频次,共计600个点。将抽查完成后的数据进行统计、整理(表略)。路缘石施工合格率由活动前的95.7%提高至活动后97.5%,超过目标值97%;因此,小组活动目标实现了。
7月30日,小组对活动期间施工的K111+450~K112+ 800(共计1.35公里)右侧路缘石施工质量现场问题频次进行了统计(见表10)。
通过饼分图(见图9)可以看出,在对策实施后,“相邻块高差”与“直顺度” 这两项症结在质量问题比重中明显下降,施工质量得到了明显改善,路缘石安装施工质量得到了明显提升。
社会效益方面,通过项目QC小组开展一系列攻关活动,解决了项目路缘石施工质量差、进度慢的问题,为路面结构层实现大规模、快速机械化施工创造了有利条件。在施工成本控制上,采用滑模施工能节省大量人工及材料费用,同时施工的路缘石基座外观质量、线形及结构强度等各方面质量得到有效控制,在多次上级单位检查中受到好评,并获得业主月度考核一等奖,组织全线进行观摩学习。
经济效益方面,活动成本为租赁滑模机2.5个月,月租20000元,进场费3000元,技术教育培训费500元,合计费用53500元。节约机械方面,原计划3.5个月完成施工,实际2.5个月完成,节约转运车辆费8000元/月,拌合机3000元/月,合计费用11000元。节约人工方面,施工班组20人,提前1个月完成施工,共节约600工日,按200元/工日计算,合计费用120000元。收益=节约机械+节约人工-活动成本=11000+120000-53500=77500(元)。为了巩固在“提高路缘石一次安装合格率”QC活动中取得的质量提升效果,小组将对策实施中所做的工作进行了整理、归档和总结,更新修订了《路面工程路缘石施工方案》、编制了《路缘石基座混凝土滑模施工工法》上报公司科技部、项目总经理部审批,通过后在全公司、全线进行推广应用。巩固措施之二是明确责任人轮流进行现场旁站监督,砌筑用的砂浆做到随拌随用,填塞饱满,在砌筑完成后及时对表面进行收浆。同时,对缝宽进行测量,确保1厘米缝宽且邻缝偏差±3毫米,各项指标满足设计规范要求。巩固措施之三,小组编制下发考核制度,严格按照制度,每周对路缘石安装质量进行考核,落实奖惩,提高施工作业人员的积极性与自觉性。为确认巩固期的活动效果,小组对巩固期施工的K118+300~K120+800段右幅左侧路缘石施工质量进行随机抽查,每项问题检查100个点,共计抽查600个点。统计数据表明,各分项合格率均持续保持在97%以上, 综合平均合格率达到97.8%(见图10)。
图10 巩固期路缘石安装合格率对比折线图
九、总结和下一步打算
通过开展活动,小组成员充分了解了路缘石安装质量要点,锻炼了施工组织以及材料调配能力,勇于尝试新工装,积累了相关施工经验。管理技术方面,QC小组能按照PDCA 程序进行活动,注重活动数据的收集,统计分析,并能熟练运用关联图、排列图等QC工具,不足之处是对QC工具运用较少,水平有待提高。小组综合素质方面,通过开展本次QC活动,使小组成员团队精神增加,质量意识、个人能力、QC知识的掌握、解决问题的能力得到了显著提高。根据工程进展情况,下一步,项目将全面进入沥青路面SMA上面层施工,考虑到东北地区气候严寒、有效工期短等的特点,为确保优质、高效地完成施工任务,QC小组确定下一次活动的课题为“提高沥青路面上面层平整度一次合格率”。