ASBR反应器处理豆制品废水
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年04月04日 06:34:05
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ASBR反应器处理豆制品废水 厌氧序批式活性污泥法(ASBR)是近年来产生的新型高效厌氧反应器之一,其最早在上世纪90年代由美国Iowa州立大学民用建筑系Richard RDague教授提出四,由于其处理能力强,负荷高,节能且出水水质好,耐冲击负荷等优点,近年来被各国学者广泛研究。但前人的研究大多数为反应器本身特性的探讨,所用废水均为人工配制,对工程实践指导意义有限。 将ASBR反应器运用于实际废水处理的研究在2002年开始有所报道,张文艺等用ASBR工艺处理屠宰废水,23周启动成功,COD去除率达到88.52%:缪应祺等用ASBR工艺处理酸性钛白废水,60d启动成功,

ASBR反应器处理豆制品废水

厌氧序批式活性污泥法(ASBR)是近年来产生的新型高效厌氧反应器之一,其最早在上世纪90年代由美国Iowa州立大学民用建筑系Richard RDague教授提出四,由于其处理能力强,负荷高,节能且出水水质好,耐冲击负荷等优点,近年来被各国学者广泛研究。但前人的研究大多数为反应器本身特性的探讨,所用废水均为人工配制,对工程实践指导意义有限。

ASBR反应器运用于实际废水处理的研究在2002年开始有所报道,张文艺等用ASBR工艺处理屠宰废水,23周启动成功,COD去除率达到88.52%:缪应祺等用ASBR工艺处理酸性钛白废水,60d启动成功,C0D去除率达到83.5%;

食品工业废水是我国水体重大污染源之一,也是我国水污染防治的重点,目前国内尚无采用ASBR工艺处理该类废水的文献报道,这也正是本课题的研究意义所在。本文在前人研究成果的基础上,用ASBR反应器对该废水进行处理,预期COD负荷率为8kg/m3·d,相应COD去除率大于85%。

本着为实际工程服务的目的,以达到预期负荷率以及相应的有机物去除率为启动成功标志,探讨其最快启动时间、启动阶段的各指标值及其变化规律,为ASBR工艺在该类废水实际工程中的应用提供指导。

1试验装置与方法

1.1试验流程和装置

1.1.1试验流程

试验在青岛建筑工程学院试验室进行,试验用水取自青岛某食品有限公司原处理系统调节池,试验流程图如图1所示。


1.1.2试验装置

ASBR反应器由有机玻璃加工而成,保温箱为木制,试验装置具体参数见表l。


1.2试验方法

(1)考虑到实际工程中的升温成本问题,本文采用中温消化,温度控制在(35±1)℃范围内。

(2)实验采用青岛海泊河污水处理厂足量厌氧消化污泥接种,反应器中MLVSS=14.3gL,污泥容积指数(SVⅥ值)为50.1mL/g,沉降性能良好。

(3)本试验用水取自青岛某食品有限公司原污水处理系统调节池,试验用水主要水质指标见表2。


(4)反应器在消化污泥放入后,一次性投加25g粉末状活性炭GAC(平均粒径0.5mm),在污泥颗粒化初期提供颗粒形成的核心。

(5)由于使用的是实际废水,OLR不能被精确控制,因此在试验过程中精确控制HRT而不是OLR。鉴于厌氧反应器启动初期对环境条件的改变比较敏感,HRT控制在9d,OLR在0.5kg/m3·d左右,进水pH值加NaHCO3调节至6.8~7.0。反应周期为12h,每日早晚各换水一次;以COD去除率70%为准,缩短HRT,提高OLR。当反应器HRT缩短为1.5d,OLR提高至3kgm3·d左右时,反应周期改为8h,每日换水3次。

(6)每1个反应周期时间分布如下:进水l0min,排水10min,在启动初期HRT为9d时,沉降时间为40~60min,当HRT缩短为1.5d时,沉降时间不超过20min,一个循环周期中的其余的时间为反应时间。

(7)整个试验过程不控制污泥停留时间SRT,允许反应器内混合液悬浮固体浓度MLSS随流出液的MLSS波动(SRT=反应器MLSS/流出液的MLSS),流出液的MLSS越小,表明固体沉降性能越好,颗粒化程度越高。

(8)为与工程实际吻合,本试验不是在拟平衡条件下运行,而只关心达到预期目的(COD负荷率为8kgm3·d,相应COD去除率大于85%)所用最短时间,同时在试验过程中关注出水VFA、MLVSS、pH、产气量等指标。

1.3检测项目及分析方法

水质指标分析项目及方法见表3。


2结果试验

COD去除率70%为基准,以COD为主控指标,以出水VFA、污泥浓度以及产气量为辅控指标,采取尽快加大有机负荷以及尽快缩短水力停留时间的方法,在118d的时间内成功启动ASBR反应器。启动成功后其平均负荷提高至7.83kgm3?d,COD去除率稳定在89%左右,设备产气率稳定在3.9mm3·d左右,甲烷含量约占70%。污泥全部颗粒化,粒径在1~3mm之间,沉降性能良好。

2.1去除率及污泥浓度变化去除率及污泥颗粒化变化情况见图2和图3。


 

2.2有机负荷0LR

有机负荷随时间变化情况如表4所示。


反应器在HRT为9d,平均负荷为0.52kg/m3·d下运行到38d时,C0D(S)去除率达70.6%,以去除率70%为准,缩短HRT,增加OLR,初期控制OLR增幅为0.5左右,之后为1.0,随着颗粒化程度的提高,最终增幅达到2.0左右,运行到第118d时,HRT缩短为0.6d,平均OLR达到7.83kg/m3d,在此负荷下稳定运行10d,COD(S)去除率达到89.%。此后由于反应器结构及废水水质限制,无法再提高有机负荷。

2.3出水pH值和挥发酸VFA浓度

pH值是废水厌氧处理中最为重要的影响因素之一。微生物对PH值的波动十分敏感,即使在其生长pH范围的pH值的突然改变也会引起细菌活力的明显下降。低于pH下限并持续过久时,会导致甲烷菌活力丧失殆尽而产乙酸菌大量繁殖,引起反应器系统的“酸化”。严重酸化发生后,反应器系统难以恢复至原有状态。

pH值对产甲烷菌的影响与VFA的浓度有关,这是因为乙酸以及其它VFA在非离解状态下是有毒的。pH值越低,游离酸所占比例越大,因而在同一总VFA浓度下它们的毒性越大。系统出水VFA及pH值随时间变化如图4和图5所示。


2.4产气率与甲烷含量

沼气产率随时间变化及随负荷变化情况见图6和图7,甲烷产率随负荷变化情况见图8。由图6可知,产气率随时间推移逐渐加速增长,产气率最终稳定在3.9 m3/m3·d。


由图7可知,产气率基本随负荷呈线性变化。

对其作线性回归后发现,沼气线斜率为047,这表明运行稳定后,入流C0D约有47%被转化为沼气,其余用作微生物增殖以及随出流带走。

由图8可知,甲烷随负荷变化趋势和产气率基本相同,作线性回归后发现,甲烷线斜率为033,这表明运行稳定后,入流C0D约有33%被转化为甲烷,其余转化为C0,用作微生物增殖以及随出流带走。沼气中甲烷含量约占70%,表明产气情况良好。

2.5沉淀时间的影响

在实验过程中发现沉淀时间对出水水质有影响。在启动初期负荷低于3kg/m2d时,为防止厌氧污泥大量流失,沉淀时间控制在40~60min之间:当负荷高于3kg/m2·d时,沉淀时间需控制在1520min之间,才能得到最好的出水水质。

3 结果 讨论

(1)由图2和图3的对比可以看出,开始的去除率极低阶段即为污泥的洗出阶段,这段时间随者负荷的提高,污泥活性也有所提高,对污泥进行取样观察,污泥沉降性能变差,絮体分散,沉降1h后,仍有大量污泥随水外排:随着反应器的运行,洗出过程结束,污泥浓度降到极低后开始缓慢回升,去除率也随之开始升高,

这个阶段前期反应器开始对较重的污泥和分散的絮状污泥进行选择,对污泥镜检时已经可以发现明显的颗粒污泥,但粒径较小(小于1mm):这个阶段后期时随着负荷的不断提升,污泥浓度增长逐渐加快,对污泥镜检发现污泥粒径的增长速度也明显加快,

用水海洗后呈椭园形:当最终HRT为0.6d,平均负荷达到7.83kgm·d时,污泥沉降性能明显改善,对污泥取样观察,发现此时污泥基本全部转化为颗粒化状态,粒径在13mm之间,产气性能良好:可见ASBR反应器的启动成功与否,可以污泥是否颗粒化进行判别。

(2)由表4可知,当HRT为1.5d,平均OLR达到3.08kgm3d后,负荷增加的速度越来越快,可见在启动的中后期,随着污泥颗粒化程度的逐渐增高,反应器的处理能力也随之快速增强。

(3)由图4和图5可知,反应器运行至第20d时,随若污泥逐渐适应该废水水质,活性逐渐提高,对环境要求相对不苛刻的酸化菌首先繁殖,废水中的有机质被降解为VFA,出水VFA浓度随之提高,运行至第32d时,出水VFA浓度高达998.6mgL,pH值也降低到5.0以下。

NaHCO3,调pH值至最佳范围6.8一7.2,随后由于甲烷菌活性增加,出水VFA浓度逐渐降低,但仍需加适量的NaHCO3,调节。每次提升负荷后,出水VFA会有所增加,当出水pH值低于5.5时,加碱调节。在负荷高于3.0kg/m3d后,无需加碱,在再次提高负荷时反应器可自行调节。当负荷稳定在8kg/m3d后,出水VFA稳定在120mgL以下。

这主要是因为污泥颗粒化程度越来越高,嗜乙酸的甲烷菌会立刻把乙酸转化成CH和CO2,另外H和C02会被同型产甲烷菌进一步转化成甲烷。

(4)在反应器启动的初期,为了避免厌氧污泥在短时间内被大量洗出,沉淀时间一直控制在40~60min之间,但在负荷升高到3kg/m3d以后,一段时间内发现出水污泥量有所增加,出水水质恶化。

取样观察发现沉降40min后,大量污泥夹若气泡再次上浮。分析认为可能因为沉淀时间较长,颗粒污泥与基质继续反应所产生的生物气粘附在污泥颗粒上,从而导致污泥上浮随出水流失。将沉淀时间调整到15一20mi山之间后,污泥上浮现象消失,出水水质改善。

由此可知,在污泥颗粒化程度较高以后,沉淀时间不宜过长,否则继续产生的生物气容易引起污泥上浮,导致污泥流失,出水水质恶化。

4 结论

采用ASBR系统处理豆制品废水是可行的。启动阶段,一次性向反应器中投加25gGAC(平均粒径0.5mm),控制反应温度为35℃,以C0D去除率70%为准,采用尽快增加有机负荷以及尽快缩短水力停留时间等措施,在118d的时间里成功启动ASBR反应器。

反应器启动成功后,HRT控制在0.6d,容积负荷维持在7.83kgm3d左右,出水VFA稳定在110mgL左右,溶解性COD的去除率达到89.5%,容积产气率在3.9m/m3d左右,其中甲烷含量70%,反应器中污泥浓度高达16359mg/L,污泥龄为18d,污泥全部颗粒化为粒径在1~3mm的颗粒污泥,表明其是高效运行的厌氧反应系统。

一个循环周期的污泥沉降时间,在启动初期为防止污泥流失,需要40~60min,但启动成功稳定运行后,沉降时间不宜超过20min,否则继续产生的生物气容易使污泥反混,出水MLVSS浓度升高,导致污泥流失。

王亮·,李风亭,刘华,刘岩 水处理技术

 


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yj蓝天
2024年04月05日 06:45:41
2楼

都只凭生产废水是一种高有机物、高磷、高蛋白废水,采用厌氧法处理时必须的

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yj蓝天
2024年04月07日 05:55:49
3楼

豆制品生产废水是一种高有机物、高磷、高蛋白废水,采用厌氧法处理时必须的

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