北京地铁蒲黄榆车站管棚试验研究初步成果(二)
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2015年08月11日 19:54:00
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  ㈢、第三次试验   根据第一、二次试验经验,本次进一步模拟车站起拱段管棚布置形式,布孔3个,管棚中心间距为30cm,地层为粉细砂层。   1、工况布置:   完全模拟车站管棚布置,地层为粉细砂层,本次试验布孔3个,管棚中心相互间距为30cm,纵向坡度为0.3%,由于间距较密,采取间隔钻进,先钻两侧管棚,再施工中间管棚,并回拖钢管,施工完一根后立即进行管棚注浆试验。

  ㈢、第三次试验

  根据第一、二次试验经验,本次进一步模拟车站起拱段管棚布置形式,布孔3个,管棚中心间距为30cm,地层为粉细砂层。

  1、工况布置:

  完全模拟车站管棚布置,地层为粉细砂层,本次试验布孔3个,管棚中心相互间距为30cm,纵向坡度为0.3%,由于间距较密,采取间隔钻进,先钻两侧管棚,再施工中间管棚,并回拖钢管,施工完一根后立即进行管棚注浆试验。

  管棚布置图如下:

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  2、泥浆系统

  本次试验地层为粉细砂层,自稳能力稍差,导向孔钻进及钢管回拖成功与否泥浆起作要害作用,本次泥浆采用易钻膨润土,并在膨润土内掺少量的聚合物(帮手),粘度在40秒左右,PH值控制在8.5-10,泥浆采用机械搅拌,并进行二次回收利用。

  3、导向系统

  本次钻孔线路沿线有电缆、钢筋混凝土基础,对导向系统信号发射有一定干扰;试验采用美国DCI公司生产的ECLIPSE无线地下定位系统,加强型探棒,探棒发射信号强,探测深度为19.8m,实际试验过程中探棒发射信号随埋深的增加逐渐减小,加强型探棒电池采用DCI公司生产的专用锂电池。

  4、回扩孔拖管

  本次试验回拖φ114×5mm钢管,每节长6m,接头采用三种方式连接,即外丝、内丝、焊接,回扩器直径159mm。

  回拖试验分两种形式,第一孔先进行一次回扩孔再拖钢管,接头采用外丝连接,外丝接头拉拔试验丝口破裂时拉力达150KN,由于外丝接头比钢管大,回拖过程中阻力明显增大,最大时达150KN;第二孔边回扩孔边回拖钢管,回拖过程中阻力比先扩一次孔阻力大,接头采用焊接,每个接头焊接时间约10分钟;第三孔边回扩孔边回拖钢管,接头采用内丝连接,回拖力控制在120KN内。

  6、试验结果

  导向孔偏差

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  本次试验完全模拟车站管棚布置,地层为粉细砂层,与车站土层一致;采用间隔钻进,钻完一个导向孔回拖钢管后及时进行管棚注浆;146m导向孔钻进时间为6.5个小时左右,钻进过程中每钻进一米即进行钻头位置测量,测定前、后点及钻头深度,发现偏位及时纠正,钻进过程中接收器测定钻头偏差最大不超过20cm;回拖146mφ114×5mm钢管时间为8.5个小时,回拖钢管接头采用内丝较理想;管棚注浆采用砂浆泵先灌注纯水泥浆再压注砂浆效果较好,管壁四周布满浆液,有效的填布满钢管与回扩孔之间的间隙,并有部分浆液扩散到四周土体。



  ㈣、管棚注浆试验

  1、注浆机选择

  由于管棚长度较长(146m),钢管与回扩孔之间的间歇较大,必须采用注浆压力大,输送距离长的注浆机;经过对YBE型全液压注浆泵及UB4型砂浆泵和UB8型砂浆泵进行性能比较,其中UB8型砂浆泵最大工作压力能达6MPa,最大排量达8m3/h,最大水平输送距离达250m,在性能上能满足长管棚注浆要求。

  2、注浆试验

  首先采用UB8型砂浆泵在地面进行埋管注浆试验,分四种情况进行埋管注浆试验。

  第一次试验:钢管长度为6m,直径114mm,钢管四面钻梅花型孔,孔眼直径10mm,纵向间距600mm,环向布孔三排;钢管埋深600mm,注浆管长度40m;试验采用水泥砂浆,外掺粉煤灰,水泥:粉煤灰:砂=1:0.625:1.5;注浆后从孔眼里扩散部分浆液,最大扩散达100mm直径的球型范围,注浆压力达1.5 MPa,钢管四面回填土仅在孔眼四周有浆液扩散,土质有明显改善,但钢管顶部仍有部分空隙未布满浆液。

  第二次试验:本次试验钢管长6m,外套PVC管,使钢管悬空,四面均有10mm左右空隙,便于浆液从孔眼往外喷射填布满整个PVC管;钢管梅花布孔,纵向间距改为300mm,环向布孔三排;试验浆液为砂浆,水泥:粉煤灰:特细砂=1:0.5:0.5;注浆后浆液扩散到PVC管内,但PVC管顶部仍有3cm高的空隙,钢管内顶部也有2cm高度的空隙,效果一般。

  第三次试验:根据前两次试验,本次采用12m钢管,梅花型布孔,其中一段采用PVC管包裹,其余采用回填土回填碾压密实;浆液采用纯水泥浆,浆液中增加外加剂(微膨胀剂),注浆分两次进行,待浆液初凝后及时进行二次浆液压注,注浆压力1.5MPa。本次试验效果明显增强,其中PVC管内布满浆液,回填土部分浆液扩散最大半径为80mm。

  管棚内钢管注浆试验:第一根钢管长146m,注浆分次进行,先灌注纯水泥浆,待浆液布满整个钢管并从通气孔内往外喷射浆液为止,停止一段时间后再灌注水泥砂浆,水泥:砂=1:0.2,浆液较稠;第二根钢管长146m,采用水泥砂浆一次性灌注,由于砂浆稠度大,灌注效果较差,钢管尾部仅出现少量浆液,浆液未布满钢管;第三根钢管长146m ,分两次灌注,第一次采用纯水泥浆,外加微膨胀剂及增加流动性和和易性的外加剂,注浆压力达2MPa,浆液扩散到钢管四面空隙,待第一次浆液初凝后采用纯水泥浆进行二次浆液灌注;挖孔分析第三种注浆效果好,浆液扩散到钢管四面,填满管壁四面空隙,钢管内仅有2cm左右的空隙,水泥浆液强度在10MPa以上。



四、试验初步成果

  试验过程中采用两种机型,三种工况,模拟蒲黄榆车站管棚布置最不利段进行试验;在钻机选型、工作效率、导向系统选择及精度控制、泥浆配置、回扩孔拖管等方面取得初步成果。

  1、钻机选型

  根据蒲黄榆车站风道与车站结合部空间限制,钻机本身长度在5m以下,钻杆中心到钻机最顶缘距离在0.6m以内,钻杆中心到两侧宽度控制在1.5m以内;根据试验施作146m长管棚回拖φ114mm钢管,选择国产回拖力150KN钻机较合适,钻机长度控制在5m内,宽度控制在2m内。

  2、工作效率

  根据试验,采用回拖力150KN钻机,施做146m长φ80mm导向孔,使用ECLIPSE无线地下定位系统导向时,需6小时30分钟左右,即每小时钻进22.5m;回拖φ114mm钢管,采用外丝连接时,一次性边回扩孔边回拖,需8个小时零10分钟左右,当接头采用焊接时时间更长。导向孔钻进时需钻机操作及导向人员各一名,装卸钻杆人员一名,泥浆配置人员两名,回拖时增加三名钢管连接人员。

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lrg005
2015年09月15日 08:05:08
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2015年11月07日 17:37:05
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2015年11月14日 10:59:42
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2015年12月01日 08:54:39
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2015年12月19日 14:25:10
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