地基基础工程概念设计问答1、 两座住宅之间的连廊一侧为滑动铰连接,做法是梁下设油毡滑动层,Φ10钢筋锚栓固定,后来发现油毡下的支座开裂。原因是施工队擅自加大了钢筋锚栓直径。2、 施工时楼板负筋被踩下,停工。3、 框架柱拉接筋埋置过深,凿不出来,破坏柱。4、 遇到疑难问题就去找教科书,分析清楚力学模型。5、 斜柱角部少混凝土,宽达20cm,长达70~80cm,图上能画,施工困难;异型梁柱界面较小、钢筋密集问题。
1、 两座住宅之间的连廊一侧为滑动铰连接,做法是梁下设油毡滑动层,Φ10钢筋锚栓固定,后来发现油毡下的支座开裂。原因是施工队擅自加大了钢筋锚栓直径。
2、 施工时楼板负筋被踩下,停工。
3、 框架柱拉接筋埋置过深,凿不出来,破坏柱。
4、 遇到疑难问题就去找教科书,分析清楚力学模型。
5、 斜柱角部少混凝土,宽达20cm,长达70~80cm,图上能画,施工困难;异型梁柱界面较小、钢筋密集问题。
6、 水下干作业复合灌注桩,先打Φ900的水泥土套,再用螺旋钻取土成Φ600混凝土桩,此为课题,有了结果,效果良好但无法推广。
7、 利用基本概念推导复杂问题的处理,增强创新意识,提高民族自尊心。
8、 地基基础设计的目的和步骤:a、概念设计;b、具体计算;c、数据分析利用。
9、 概念设计:力学、土力学、岩土性质、地质演化、地下水的渗流、施工工艺、当地材料,等等。
10、 魏公村支护:基坑深-19.5m,利用弧形做水平拱支撑,减少了锚杆数量。北京一般的-12~13m的基坑采用土钉墙支护,再深的就采用桩基、压梁支护,上为锚杆。
11、 泰安工程:泰山脚下的单厂,一柱一桩,桩为夯扩桩。地下水的渗流,影响桩头,带走了泥砂,造成掏空现象。
12、 北京胡家楼:上边4栋30层的建筑采用压浆桩,长29m,下边的建筑为25层的剪力墙结构,设计为14m长的CFG桩。而30层的建筑封顶时桩基已经沉降了3cm,25层的建筑要求4cm,后改为桩基。
13、 淄博基坑支护:基坑深-11.5m,旁边为重要建筑、道路、光缆,不允许穿透下边土层,且没有基坑的c、Φ值。采用纵向钢筋堆原理,下部正常桩基、锚杆支护,上部密集土钉支护。
14、 济南人工挖孔桩:整体抗滑移。利用脚掌原理,滑动方向设置大头,桩头箍筋全部加密。用于基岩上。
15、 整体方案的概念,哪个地方最关键,如桥心,哪个地方即为设计重点。
16、 乌克兰工程:紧邻、围绕三层砖木结构、毛石基础建筑修建18层的新建筑。靠刚度抵抗变形,先打钢板桩,用锚索拉住钢板桩保护毛石基础,采用非挤土长桩、钢管护壁。
17、 唐山:管桩基础不合格的多,厂房加烟囱,挤土桩的变形较大,沉降控制。
18、 算不清楚才概念设计。
19、 首钢:抽真空强夯,比一般强得很多。
20、 快速抽水引起的沉降比慢速大得多。
21、 上海:管桩打完后就施工上部,比打完桩后停下来一段时间再施工上部,产生的沉降大。
22、 框筒结构沉降为锅底形,而边缘桩受力大,中间筒处小些。
23、 北京CFG间距1.2~1.6m,桩体内不可压缩,复合地基Es提高,一个算一个不算,上刺入时一点桩产生负摩阻力,实际CFG混凝土承载力大,不会产生大的沉降。
24、 济阳某工程:软土6层,计算出20 cm多,结果对,是按规范算的,不对,规范是经验性的,最好看周围类似的建筑资料。
25、 昆仑饭店预应力桩,竣工时沉降5cm多,现在11cm多;天津某水库中的人工岛别墅,工程重点在沉降,湖下肯定有粘土层或淤泥,大面积的土没有刚度,中间大,小桩没用,土的承载力和含水量有密切关系,抽完回填再泡水对承载力有影响。同时还有坡度稳定问题,如何防护。
26、 扩大桩:湿陷性土层内做支盘,湿陷后增加了附加重量。国贸三期300m高,基坑深20m多,没有基坑方案,荷载位置也不一样。基坑打桩采用双套管,之间用黄油填充,压Φ1m的内管,外管应不动,消除前20m的摩阻力。
27、 杂填土上建楼,土为母体,不稳定,用复合载体桩不可行。刚体和散体料。
28、 涉县:两山之间夹的沟,为排水通道,后修排水涵管回填素填土,建了房子、广场,基底下做了3m的三七灰土垫层。由于涵管接头没有做好,漏水,填土压好了,但怕水泡,导致房子、广场下沉,后用桩托换再注浆,解决了房子的问题,广场处理很难。
29、 江苏的广场景观:喷水,没过一年就下沉,放水没有做好,引起开裂、下沉。
30、 广东、香港用管桩,桩头支在软岩上,软岩被水泡软,导致管桩下沉。
31、 某工程基坑深-12m,勘察没有水,挖了7~8m后开始出水,基坑上边裂了3cm多,赶紧回填上。后查一电缆沟里存水,抽净电缆沟里存水后再作基坑,成功。
32、 三层砖混加一层,条基,五十年代的房子,压了40年,直接加一层。不可对承载力钻的太死,主要是变形控制。山东六层框架条基封顶时倾斜超标,原来没沉的一侧有四层的砖混,钎探还很均匀,用土包压纠偏。
33、 S=ψσ/E,本质不准,应考虑Φ。
34、 多桩形加筋,加筋好,复合地基刚性体没经过地震考验,至少桩上部加。
35、 杭州工程:淤泥质土中做复合地基,桩内做了穿过软土层的钢筋,桩间可能沉,不像复合,也不像桩。
36、 桩和墩的区别:墩的承载力小。
37、 复合地基:挤土桩不能用,把土的承载力折到桩上来,承台与土不脱开,北京的复合地基β取0.9。
38、 宝洁公司工程:车间为框架结构,柱距10m,地面活荷载3t/m2,要求沉降小,地基承载力特征值为140kPa。用了桩基,复合地基有以下:褥垫层变形,基础下的土侧向基础变形,活荷载的影响,用了长桩。
39、 邯郸工程:基坑与一建筑物相距13m,建筑物基础为砖砌条基,两边都有围墙,不远处还有一4层框架建筑物,基坑开挖过程中被爆破拆除。基坑开挖后,一边的围墙被拉开,另一侧被挤裂,基坑深7m,基坑护壁采用拉锚体系,双排桩,2m的帽梁,锚杆长20m多,打到建筑物地基中,倾角10~15°,钻杆向里打,水向外冲,粉土可能塌孔。后改套管跟进,水泥浆加早强剂、膨胀剂,理论上注1t水泥,实际上注了7t多。
40、 潍坊:1300根桩,试桩13根,8根合格,5根不好,小应变没有问题,螺旋钻成孔。施工时可能钻杆提起后,才打开混凝土阀门,造成桩底虚,承载力底,对应的荷载曲线为陡变形。
41、 泥浆:功能仅为护壁,只要不塌孔就行,不必太稠。山西阳城,提钻后孔内出水达2/3孔深,而勘察没水。后来施工改为水下灌注,不塌孔就没有改泥浆护壁,20多层的建筑建成后下沉1.25cm。
42、 山东威海:桩底打到岩石后桩的强度很低,可能输送混凝土的管细,导管粗,可能导致导管进水,材料失效。
43、 三根试桩,2好,1根不合格,比好的承载力低50%。低者的施工日志上记载,施工时水供应不上,施工过程中缺水。由此看出,泥浆过稠,形成了较厚的泥皮,承载力降低。
44、 旋挖钻机,国贸三期桩长70m多,直径2.2m,成孔垂直度好,但需要二次清孔。
45、 发展方向:环保、高效。
46、 长螺旋压灌桩:螺旋钻成孔,混凝土至孔底,成素混凝土桩,制成带尖的钢筋笼,采用插筋器,将钢筋笼振或压进桩中。北京成桩直径400,长10m多,1套设备24小时可插50多根。桩长受限制,不大于30m,一般20m多,国内钢筋可插18~20m。保护层不好,用Φ25钢筋焊成耳朵。垫块不太好,后用钢板。黄河边上,打好的桩内没有混凝土,因为压混凝土的压力太大了,可能将混凝土挤走了,桩的充盈系数达到了1.5~1.8。
47、 管桩:施工中易斜,打桩急时接口处断,复压后可以用。斜度最大不超过1%,有的打得下去,有的打不下去,如果一片规则的打不下去,可能造成倾斜。框筒结构采用管桩,注意筒的压力大,框筒处布桩多,有可能打不下去。厚砂层单根试桩可以打下去,工程桩密集,挤密了砂层后,就不易打进去了。
48、 夯扩桩:郑州的房子用过几年后开裂,不应是温度问题,底部应有好的持力层,满足耐久性,时间长了大头可能失效。
49、 水泥土桩:桩身不均匀,出现问题往往是施工没有做好,叶片的数量、大小、角度、转速、喷搅时间,比土的模量高100倍?
50、 CFG桩,现在都用螺旋钻。
51、 嵌岩桩是否是端承桩,看嵌岩深度和质量。
52、 挤土桩:存在挤土效应,易存在缩颈、断桩问题。
53、 山东东平:湖边建单层厂房,一柱一桩,桩为人工挖孔桩,但桩内只有砂、石子。施工过程中边挖边抽水,施工邻桩时,将水抽出了,同时带走了水泥。
54、 威海:大底盘上有5栋30层的高层,留有缝,降水费用高。
55、 长青大厦:4个塔楼,底盘150x200m,地下2层,地上3层裙房,没有设缝。
56、 土为桩的母体,施工工艺看对土体的作用,才能判断施工工艺的好坏。
57、 大直径桩:对侧面和端部都进行折减,因为侧边土出现了应力松弛状态,底土反弹。
58、 喀麦隆体育场:打桩后侧得二组之间的水平承载力差一倍,桩基采用二种方法施工,一种为混凝土护壁,另一种为钢管护壁,前者结合好,后者有缝,结合不好,后承载力采用了前者。
59、 临沂汽车站:广场前大拱跨度240m,采用泥浆护壁灌注桩,a、注浆消除泥皮;b、打桩后改善土,用扇形搅拌桩;c、灰土填承台四周的基坑。
60、 墙下布桩底板厚度:桩体沉降使板受土向上的均布力,据说20%左右的压力,土越好、桩越短受力越大,地下车库也如此。
61、 主裙楼连体:消除沉降差异,主楼封顶、沉降稳定后再浇上。
62、 北京鸟巢:抗浮水位地上1m,一般没水,地基承载力高,一般天然地基就够。裙房打了抗拔桩,主楼没打,实际抗拔桩的作用不对。
63、 2栋高层中间设缝,各自都有裙房,都向缝处倾斜,裙房的影响,超过4层刚度就较大,补偿裙房不沉。
64、 济南工程:主楼裙房,一样的桩基;昌平:4层框架,有软弱液化地基土层,采用CFG沉管桩,后用碎石桩消除,封顶时反而均匀沉降了9cm。
65、 抗浮桩:桩体受拉,验算裂缝,轴力不均匀,混凝土规范不适合。
66、 北辰大厦:一个采用8m桩,一个采用18m锚杆,地下有好土约束,两个刚度不一样,前者大。
67、 某中心:距离较大的2座塔楼在1个底盘上,中间受浮,尽量控制主楼沉降,抗浮桩做短,桩侧加浆,桩底沉渣不必控制大好,底板做成一样厚。
68、 试验:主楼一侧加裙房,裙房顶面与主楼结合处被压坏,主楼沉,裙房不沉,裙房整体受弯,边缘上翘。
69、 变形和承载力:鸟巢变形约2cm多,桩基变形可能大于单桩极限承载力变形。
70、 打管桩12m,下为6~7m的砂卵石层,在下为粘土,完成后沉降5cm,现在是11cm,主要是粘土问题。主裙楼之间的差异沉降3~4cm是可以的。
71、 控制变形的方法:减小附加应力,增加加强体的长度是最有效的方法之一,采用变刚度调平设计。
72、 济南工程:四周两边是16~17层,另两边是多层,粘土、粉土层。减小了附加应力,做了18~19m的嵌岩桩,变刚调平,最后沉降1cm多;万豪,38m桩长,最后沉降1cm;呼家楼,桩长28m,最后沉降3cm。
73、 双桩抗水平力比2个单桩高得多,鸟巢高59%。
74、 济南军区:桩落在碎石土上,下为起伏大的基岩,碎石土层中有粘土透镜体。压浆,每桩4套,5 MPa,长时间稳定,破坏透镜体。
75、 预制方桩将替代管桩,同截面强度高,或侧阻高,抗震好。
76、 威海海悦国际:3栋高层L型布置,由裙房连接,上部有淤泥质土、粘土层,深层天然地基修正后够。在筒范围内打CFG桩,裙房柱下也打了些桩,最后中间沉降2.5cm、外边2.3cm。
77、 北京通州:建筑不太高,剪力墙结构,跨度7m多,筏板厚900mm,在墙下筏板45°内桩长、密,芯里桩短、稀。
78、 北京万豪:挖基坑后打管桩11m,间距1.2m,后调整平面布局方案,使得新主楼落在已打管桩的一部分上,后在1.2m的管桩中间增加了Φ800、长38m的灌注桩,竣工后沉降1cm多。