【石家庄远大】板式换热器板片失效分析详解
sjzydgs
sjzydgs Lv.2
2012年03月16日 13:49:10
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摘 要:采用化学成分分析、电镜扫描等方法,对出现裂纹的换热器板片样品进行了逐项分析。结果表明,板片发生裂纹和 泄漏的主要原因为密封面本身存在比较高的冷加工残余应力,介质中有较高的Cl-,在操作压力下,换热器板片发生了应力 腐蚀。同时针对本次事故发生的原因提出了相应的预防措施。 关键词:板式换热器;板片;残余应力;失效分析;失效预防 板式换热器被广泛应用于石油、化工等行业中,其常见的故障有几下几种:

摘 要:采用化学成分分析、电镜扫描等方法,对出现裂纹的换热器板片样品进行了逐项分析。结果表明,板片发生裂纹和 泄漏的主要原因为密封面本身存在比较高的冷加工残余应力,介质中有较高的Cl-,在操作压力下,换热器板片发生了应力 腐蚀。同时针对本次事故发生的原因提出了相应的预防措施。
关键词:板式换热器;板片;残余应力;失效分析;失效预防
板式换热器被广泛应用于石油、化工等行业中,其常见的故障有几下几种:

①外漏,主要为板片密封失效。据文献介绍, 北京、青海和新疆等地的多个热力站因蒸汽温度较高,橡胶密封垫在高温下失效,引起蒸气外漏。

首页|联系我们|顶部②串液。由于使用温度远 超出材料的应用范围,致使压力较高一侧的板片流道内介质串入压力较低一侧的流道介质中。以饱和蒸汽为热源的板式换热 器,当蒸汽温度过高时,运行过程中很容易发生蒸汽外漏并在板片两侧密封区域急速冷凝,冷凝残液不断积集形成局部Cl- 质量浓度较高,破坏板片表面钝化层,加上该处板片冷冲压导致的内应力较大,引发应力腐蚀,引起串液。

③压降过大。由于介质中污垢过多,导致板片表面结垢,致使原本板片间流道截面流速过高,而压降超过了允许范围[1]。某石化公司E24101 再沸器凝液冷却器为板式换热器,外形尺寸680×2520×1825mm,板片为0.7mm的SS316不锈钢,密封垫片为EPDM,密封胶 为氯丁胶[2]。换热器设计与操作条件。该换热器于1997年投入使用几个月后停工,直到1999年继续使用,期间由于泄漏更换过垫片,到2002 年底发现因密封垫部位存在大量的裂纹而导致严重泄漏。为了避免类似情况重复发生,笔者对此板式换热器板片取样进行了失效分析,简述如下。

1 检测分析
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sjzydgs
2012年03月16日 13:55:03
2楼
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sjzydgs
2012年03月16日 13:56:01
3楼
1.1 裂纹宏观形貌分析

通过对所提供样品的宏观形貌分析发现:

①裂纹主要沿板片密封垫走向分布,且裂纹热门搜索:换热器、板式换热器、浮动盘管换热器、双纹管换热器、稳压罐、开水茶炉、不锈钢水箱、水水换热器、隔膜式稳压罐、石家庄不锈钢水箱、浮动盘管热交换器、不锈钢换热器、软水器、保定远大开水器,全自动电热开水器,远大开水器,不锈钢开水器上附有密封胶。裂纹处于板片冷加 工凸起的密封面上,裂纹附近没有明显的塑性变形。

②裂纹附近的流动死角沉积有垢层。

③裂纹发生在冷、热流道口密封面, 主裂纹与密封垫平行,但存在明显的分叉现象。

④作为换热板片主传热面的鱼脊状波纹流槽冲压凸起部分未发现裂纹和穿孔。 根据上述观察,发现裂纹具有应力腐蚀的基本特征,估计与板片密封部位冷冲压成型具有较高的残余应力、密封胶的化 学成分、垫片与板片的相互作用、介质及操作等因素有关,需要进行进一步的检验和证实。
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sjzydgs
2012年03月16日 14:45:35
4楼
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