110KV变压器渗油的焊接措施
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2006年07月03日 19:12:21
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主要原因:立筋在焊接时对箱体的横焊缝产生了焊接应力造成。主要措施:1.机具材料准备变压器专业滤油机一台直流焊机一台磨光机一台氧气乙炔的气割一套(备用)焊条(大桥牌:2.0、2.5、3.2的J422焊条)电源线和接地线2.焊接前的现场准备焊接之前做油色谱分析箱底焊缝油漆全部打光外部的油渍、灰尘清理干净,详细检查裂纹和渗油部位,作出标记对裂纹和渗油处的焊缝用角向磨光机进行清根,清至箱体立板深度2mm为止,长度为缺陷长度的两倍

主要原因:立筋在焊接时对箱体的横焊缝产生了焊接应力造成。
主要措施:
1.机具材料准备

变压器专业滤油机一台
直流焊机一台
磨光机一台
氧气乙炔的气割一套(备用)
焊条(大桥牌:2.0、2.5、3.2的J422焊条)
电源线和接地线

2.焊接前的现场准备

焊接之前做油色谱分析
箱底焊缝油漆全部打光
外部的油渍、灰尘清理干净,详细检查裂纹和渗油部位,作出标记
对裂纹和渗油处的焊缝用角向磨光机进行清根,清至箱体立板深度2mm为止,长度为缺陷长度的两倍
将立筋与横焊缝搭接的地方清除
滤油机启动,将箱体中的油流动起来
达到焊接条件,做好焊接准备

3.焊接操作

先焊接渗油处,止住渗油;焊脚高6~8mm
后焊接底板横焊缝
横焊缝焊接采用间断焊,间距至少200~300mm
最后全部底板焊缝全部加固
采用分层焊接,减少热量的堆积,
最终焊脚高6~8mm
每次焊接完成后30分钟滤油机运转停止
整体自检焊接质量,达到无渗点
进行焊缝质量的自检

3.焊接后的验收

焊缝质量的自检合格后静放72小时
再次观察焊接质量,如有问题继续处理
无问题去除毛刺,补漆
磁粉探伤
油试验结果的对比

1151925258092.JPG

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lovefoly
2006年07月03日 19:15:04
2楼
焊接图
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lovefoly
2006年07月03日 19:15:29
3楼
焊接完成图
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lovefoly
2006年07月03日 19:15:57
4楼
磁粉探伤图
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lovefoly
2006年07月03日 19:16:32
5楼
探伤结果,补焊。
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liufengjian2008
2006年07月19日 20:01:43
6楼
不错呀,这样的过程还是首次呀
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leaf_x2002
2010年09月05日 07:52:48
7楼
:time: :time: ssg
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zfwkkgzjs
2010年09月16日 23:10:30
8楼
磁粉探伤,我还真的是第一次见呢
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雨霖铃
2010年09月17日 13:16:35
9楼
不错的图片,步骤、程序、要求都写了。很好。谢谢。:handshake
再接再厉
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y502x
2010年09月24日 10:57:40
10楼
带油焊,:L :L :L :L :L 不怕着火爆炸?!
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洛伊电气咨询
2010年09月24日 18:10:07
11楼
磁粉探伤通过磁粉在缺陷附近漏磁场中的堆积以检测铁磁性材料表面或近表面处缺陷的一种无损检测方法
原理  将待测物体置于强磁场中或通以大电流使之磁化,若物体表面或表面附近有缺陷(裂纹、折叠、夹杂物等)存在,由于它们是非铁磁性的,对磁力线通过的阻力很大,磁力线在这些缺陷附近会产生漏磁。当将导磁性良好的磁粉(通常为磁性氧化铁粉)施加在物体上时,缺陷附近的漏磁场就会吸住磁粉,堆集形成可见的磁粉迹痕,从而把缺陷显示出来。
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