调节阀因为是一种随时在运动的阀门(和手动阀门不同),故障的出现在所难免,这就需要仪表工作人员掌握一些调节阀的基本原理和故障排除方法,一旦出现故障,能迅速找出故障原因并能予以排除,不致影响生产。如果一味依赖调节阀厂家来维修,时间上就会来不及,给生产带来很大损失。例一故障现象:一台反作用气开式气动薄膜调节阀工作行程小,即开不足。经检查,阀门定位器工作正常,疑是调节阀压缩弹簧有问题。 处理过程:把气源端并接压力表后直接接在调节阀上,缓慢打开气源阀门,当输入压力达到额定值1.5倍时,只听“嘭”的一声,调节阀阀杆全行程上移,泄气后恢复零位,又反复一次,未见异常。接上阀门定位器,调节阀工作恢复正常。
例一
故障现象:一台反作用气开式 气动薄膜调节阀工作行程小,即开不足。经检查,阀门定位器工作正常,疑是调节阀压缩弹簧有问题。
处理过程:把气源端并接压力表后直接接在调节阀上,缓慢打开气源阀门,当输入压力达到额定值1.5倍时,只听“嘭”的一声,调节阀阀杆全行程上移,泄气后恢复零位,又反复一次,未见异常。接上阀门定位器,调节阀工作恢复正常。
结论:薄膜压缩弹簧弹性问题,增加外力作用后弹性恢复正常。
例二
故障现象:一台 调节阀能全行程工作,但阀门关不死。调节阀杆位移仍不行,疑是阀芯磨损或有异物。)
处理过程:检修发现阀杆与膜头连接销子断裂,导致连接螺纹被磨平,阀杆与膜头处于非正常连接状态。由于生产急需使用,又无配件,即作应急处理,将阀杆原螺纹处堆焊后再车出螺纹,另在阀杆上打孔,用 不锈钢焊条作销子,连接后调试正常。
结论:特殊情况多想办法,总能解决问题。
例三
故障现象:一台蒸汽调节阀据反映控制时好时坏,有时阀门关不死,无法调节。经查仪表一切正常,疑是工艺参数发生变化所至。经查询得知,由于工艺变动,蒸汽总管压力提高,则调节阀阀前、阀后压差变大,泄漏量相应增大。当正常生产时,阀门仍能调节,但当减产量生产时,蒸汽泄漏量已达到生产所需的加热量,温度已超过给定值,则表现为阀门关不死。
处理过程:将调节阀前后截止阀适当关小,则调节恢复正常。
结论:仪表维修一定要了解工艺,有时一些问题的出现并不是仪表本身的原因产生的。