钻孔灌注桩具有施工噪音低、振动小、桩长、直径可按设计要求变换自如,桩尖能可靠进入持力层,单桩承载力大等优点。但是,从钻孔开始至成桩结束,因受到多种因素影响,极易引发质量问题甚至质量事故,因此质量控制成为施工中的难点。
1.1 原因分析
1)钢筋笼骨架内径与导管间距小,粗骨料粒径太大,主筋搭接焊头未焊 平, 在导管提升与下沉回来过程中,法兰盘挂带钢筋笼。
2)钢筋在安装过程中,骨架扭曲、箍筋变形、脱焊脱落或者导管倾斜, 使得钢筋与导管外壁紧密接触。
3)有时因机具故障,浇砼时停歇,导管与钢筋间砼已凝结,提升导管时 将钢 筋带出。
4)浇砼速度过快,砼面升至钢筋笼底,产生向上“浮力”,导致钢筋笼 浮上 来。
1.2 处理办法
1)刚开始浇砼就出现“浮笼”,主要是导管与笼之间有挂带现象; 应立 即中 止浇砼,反复上下摇动导管或单向旋转。
2)在浇砼过程中,随着导管拔出,笼上浮,但砼面不动,亦是因导管与 笼间 有挂带现象,应反复摇动导管,重复使之上下移动,以切断二者 联系。
3)在浇砼过程中,随着砼面上升,笼上浮,即应控制砼浇量及速度。
已经沉放到设计深度位置钢筋,在浇砼过程中,钢筋笼坠落,钢筋骨架比原设计位置低,俗称“沉笼”。
2.1 原因分析
1)吊筋与主筋之间或分段钢筋之间焊接不牢固或吊环脱落。
2)上下振动导管时,导管挂带钢筋,对钢筋施加一很大外力,吊环 松
脱,而一旦导管与钢筋笼脱离时,笼沉入孔中。
2.2 处理办法
1)如笼沉入砼深度不深(小于2米时),可暂不处理,继续浇砼, 待基坑开挖后,在原桩位上人工或机械挖土,凿出桩头钢筋接高 上来,桩头砼须凿毛,再浇灌高出原标号一个强度等级的砼。
2)在开挖基坑后凿除桩头浮浆时发现沉笼,但不知沉入深度,此时 须重新补桩 或请设计人员核定在基础结构上采取加固措施。
在浇砼过程中,导管脱离砼面,泥水进入导管中,造成桩身变小或断桩。
3.1 原因分析
施工人员操作失误,过快上拔导管。
3.2 预防措施
严格控制导管提升速度,在提升前应测量砼面高度,计算导管埋入砼长度及本次可提升高度。
3.3 处理办法
1)当导管拔空时,应迅速将导管插入砼中,利用小型水泵或小口径抽水 设备,将导管中水抽出,继续浇砼。
2)迅速提出导管,重新设隔水球冲出导管后,应将导管继续下降,直到 导管不能插入时再少许提升导管,继续灌注砼。
4.1 原因分析
1)砼初凝时间短或施工机具 、电力供应等原因所致间歇时间长,重 新浇注砼时下部砼已硬化,导管拔不出来。
2)导管被钢筋挂住。
3)浇砼过程中孔壁坍方,大量泥砂将导管埋没。
4.2 预防措施
1)砼初凝时间一定要保证正常浇注时间的2倍,夏季施工时应加缓凝 剂,保证砼的连续供应、浇捣。
2)避免导管挂带钢筋笼。
3)防止孔壁坍方措施: 护筒原土深度至少1m。 根据现场土质特征,正确 选用护壁泥浆。 泥浆浓度不宜过低,严禁放清水入孔。 在相邻刚浇灌 完毕的邻桩旁成孔施工,距离不得小于4倍桩径,或最少间隔时间大 于36h。
4.3 处理办法
1)当导管挂带钢筋笼,如果发现钢筋笼埋入砼不深,可提起钢筋笼转动 导管,使导管与钢筋笼脱离,否则只好放弃导管。
2)导管埋入砼中拔不出,一般作废处理,同设计人员核定后重新补桩。
基坑开挖后,对照轴线检查桩位,桩位偏差超出规范允许范围。
5.1 原因分析
1)施工人员放样有偏差或机械钻孔定位不准确。
2)开挖基坑时,一次性挖土深度过大,土侧压力造成桩位错动。
5.2 预防措施
1)提高施工人员的专业水平,增强现任心,钻孔定位准确。
2)开挖土方应分层开挖,每次挖土深度控制在4m左右。
5.3 处理办法
如桩位超出规范允许偏差范围较大,应请设计人员核定,采取必要的加固措施; 如果是单桩基础,一般应重新补桩。
6.1 原因分析
1)砼浇注不密实,桩身(尤其是桩头部位)有裂隙或夹泥,砼中石子粒径 太大,级配不均匀。
2)浇砼时,泥浆相对密度过大,砼与主筋之间有夹泥,地下水沿着夹泥 冒出。
3)在基坑开挖时,挖土机械碰撞桩身,造成桩头部位有裂隙。
4)截桩时风镐等机械过度冲击桩头部砼,致使桩头砼产生裂缝而渗水。
6.2 预防措施
1)严格控制砼质量,粗骨料粒径以5~25mm为宜,浇捣过程中经常上 下振动导管。
2)严格控制泥浆相对密度和稠度,使其保持在规范允许范围之内。
3)土方开挖时,严禁挖土机械碰撞桩身。
4)截桩时,一般控制截桩部位距设计桩头距离在1m左右,此1m段长 度砼须人工凿除,严禁用风镐等机械修凿。
6.3 处理办法
1)如发现有桩头冒水现象,应请检测单位测桩身砼强度、桩身有无缺 陷,对仅限于桩头一段长度范围内出现裂隙的,应凿除桩头砼,直至 露出坚实砼后再灌高出原等级一个强度等级的砼。
2)如桩身质量有严重缺陷,应请设计及检测中心核定是否须重新补桩。