我们为一个项目提供了35KV冷缩电缆终端,施工方为一个大型的化工企业的安装公司,在现场安装的时候,我方也派人现场指导安装第一套,但由于在安装到中午还没安装完第一套,安装方就去吃饭了,我方人员也因为有事情而离开了现场,结果运行3个多月以后,发生了电缆头爆炸的事件。经过我们的现场查看,事故原因如下:1)电缆头的按照不符合规范,安装方将应力锥安装的位置前移,即应力锥不是安装在屏蔽断口处。2)电缆绝缘层有破损,降低了绝缘性能。
我们为一个项目提供了35KV冷缩电缆终端,施工方为一个大型的化工企业的安装公司,在现场安装的时候,我方也派人现场指导安装第一套,但由于在安装到中午还没安装完第一套,安装方就去吃饭了,我方人员也因为有事情而离开了现场,结果运行3个多月以后,发生了电缆头爆炸的事件。经过我们的现场查看,事故原因如下:
1)电缆头的按照不符合规范,安装方将应力锥安装的位置前移,即应力锥不是安装在屏蔽断口处。
2)电缆绝缘层有破损,降低了绝缘性能。
3)半导层断口处理不整齐。
事故发生以后,我们公司派人重新做了电缆头,但有一些问题扔百思不解:
1)电缆头的一共12套3芯35KV终端,全部安装都如前所叙述。在正常情况下了,如果断口处处理不好,应力锥没有放置在断口处,那在安装完毕如何通过耐压测试的?,所有产品都在安装以后打压测试通过。
2)运行3个多月以后,爆炸第一套电缆头,在4个月的时候爆炸第二套电缆头,为什么这样的电缆头能运行这么久才出问题?在4个月后的检查中,12套电缆头爆炸2套,2套出现断口附近绝缘层发黑现象。其他的正常运行。是什么原因导致了应力锥没有起作用的情况,能运行这么久?而其他的8套表面上还完全正常?
我们都知道电缆头最关键的就是消除应力,热缩是通过应力管,冷缩是通过应力锥,我们以前要是应力锥放错位置(热缩是应力管),打压根本过了。在现场检查看到,所有的电缆头应力锥离屏蔽断口至少有200MM以上,盈利锥已经不起任何作用了,但居然能打压过关,运行这么久才发生问题,我做了8年的电缆附件都没发生这样的问题,请高手解答。
后来我们全部重新更换了电缆头并由我们施工,现在运行半年了一切正常!
从图上可以看出,应力锥没起作用!
2楼
高手都那去?难道是问题太白没有人愿意回答吗?
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3楼
个人意见:
出问题的那几个,你的应力锥应该是套在高压端部和屏蔽层的中间吧;绝缘距离应该在400mm多点,你实际是安装在200mm左右;
那个应力锥也不是一点作用不起。理论上说:那个应力锥还是会起一些作用的,如果你有相关的分析程序(如ANSYS),倒是可以模拟计算一下,会有一定的改善电场的作用;有可能耐压就没有事的;
但是其屏蔽层边缘处,会有小的尖端放电,相当于局部放电的作用,逐步发展,慢慢扩充,绝缘逐渐受损,最终导致绝缘不能耐受,------击穿!
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4楼
主要是技术性的问题,我也是电力安装的,应力锥的位置尺寸如果不规范也不一定会马上出事,屏蔽层边缘处会有小的尖端放电,相当于局部放电的作用,逐步发展,慢慢扩充,绝缘逐渐受损,最终导致绝缘不能耐受,------击穿!
我们一般做电缆头一定是一次性做完的,中间不能间隔时间,主要是室外怕下雨,有时看管人员不小心会让有些人无意中损坏头子等.我前面说了,这此事故主要是技术上的.才料上也不能排除问题.
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5楼
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6楼
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7楼
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8楼
理论上讲中低压电缆只要绝缘足够长耐压都能通过,但这只是短期测试来看.应力锥未安装到位,不能将屏蔽层断口的集中应力发散,会导致断口部位绝缘层逐渐电腐蚀(有可能是发黑或出现麻点小坑),长时间运行则导致主绝缘击穿发生事故.在产品设计及生产合格的前提下,如果出现问题一般都是安装不到位产生的.楼主已经将事故原因分析清楚.
不过在下疑惑的一点是,如果应力锥未能安装到位且与断口距离那么远,边都不沾的话,我相信工频耐压可以通过,但现场的放电声应该十分明显(不论是户内终端还是户外终端),而且泄露电流绝对远远超标,现场测试人员没注意吗?
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9楼
安装不符合电缆工艺造成
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