空调出现故障的原因与处理方法
温柔的数据线
2022年09月21日 10:30:39
来自于制冷技术
只看楼主

  压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。   今天我们来重点分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 一、压缩机特性 压缩机是空调制冷(热)系统的能量 核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。

 
压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。   今天我们来重点分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。

一、压缩机特性

压缩机是空调制冷(热)系统的能量 核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。


(1)按机械结构分类:
往复式、旋转式和涡旋式3 种。   其中往复式应用在早期空调,现已 淘汰。目前采用较多的是旋转式(单转子、双转子)和涡旋式。


(2)按电机分类:
分单相异步电机和三相异步电机。



二、压缩机故障诊断


  单相压缩机诊断

  三相压缩机诊断

其它故障诊断

三、压缩机常见故障案例分析


1、储运不当引起压缩机故障,室外机储存平放、倒放或严重倾斜。


正确操作方法:   空调外机在搬运、装车、仓库存放等过程中,要保持空调正确竖直摆放,倾斜不可大于45度、横放,更不可倒置摆放。如果在搬运过程中倾斜度大于45度,空调需要正确放置10小时以上才可安装使用。


2、常见安装不当导致产生的故障:
1)加长管没追加冷媒或没定量追加冷媒。
2)高落差超过6米没设计回油弯。
3)安装防护不当系统进入水份生产冰堵。
4)连接管加长超过10米没追加冷冻油。
5)走管折扁回油困难损坏压缩机或产生噪音。

案例一、 加长管没追加或冷媒过量。 

问题描述: 某网点反馈一私营工厂新装的4台5匹柜机不定期报E4( 排气温度 )故障,用户认为属机器批量问题,要求厂家协助处理。

现场核实: 到达现场后,发现4台空调均加长8-10米左右,询问网点安装师傅安装时是否有检漏和追加冷媒,答复检过漏没发现漏点,但没追加冷媒。

原因分析: 当加长连接管未追加冷媒,等同于系统存在不同程度的缺氟,系统缺氟将导致回油量不足,涡旋盘润滑不良而中心温度上升,排气温度偏高,当温度达到保护值时,机器显示E4 (排气温度) 保护。

现场处理: 现场定量追加:50g×8=400g冷媒,排气温度恢复至88度,观察一段时间,再也没出现保护。


案例2:室内外机落差大,机器保护频繁。

案例背景: 某小学安装10余套空调,其中两套柜机常出现异常保护,经上门检查发现两套机器内外机落差8米左右。连接管未做回油弯。

 
原因分析: 由于外机高于内机8米,润滑油在循环中要克服较大重力才能回油,内外机落差越大,越难回油,而缺油将引起压缩机频繁保护或出现故障。

处理方法: 对落差超过6米的机器,必须每隔不超过6米处设置回油弯,回油弯可设置成“U”型或者“回”型。


案例3:安装不当管路折扁,室内机发出噪音。

故障背景: 某单位办公室安装一台3匹柜机,一直反馈开机某段时间内发出啸叫声。

原因分析: 开机观察,压缩机启动1分钟后发出啸叫声,声音由小变大,持续2分钟左右声音变小,但还能听到啸叫声。

处理方法: 发现室内机连接管吸气管位置折扁,开机低压压力下降至6-7公斤时发出啸叫声,当低压压力平衡在5.5公斤时,啸叫声消失。

四、常见维修不当引起的压缩机故障


 1)电源电压波动大。 特别要确认压缩机启动瞬间电压须在额定电压的10%内。超出该范围的建议用户加装稳压器。

2)系统泄漏缺氟。 压缩机回油量少导致内部机械磨损或绕组高温烧毁。售后更换压缩机前没确认系统是否泄漏,导致频繁泄漏冷媒而烧压缩机。

3)更换压缩机前系统脏没清洗干净。 储液罐很难清洗,系统脏必须更换储液罐。

4)更换压缩机不装过载。 擅自取消系统保护影响系统性能和压缩机寿命。

 

案例1:用户电压不稳定。

故障背景:   某网点反映,新装的空调,运行3分钟后外机噪音大,更换压缩机后故障依旧。

现场核实:   现场发现压缩机启动2分钟后,电压有191V下降至173V,此时压缩机开始发出“嗡嗡”声,然后停止运行。

原因分析:   用户电源电压过低导致压缩机无法正常启动,建议用户装稳压器处理。


案例2:冷媒泄漏。

故障背景: 某网点反映,一家餐馆安装了1台5匹柜机,使用3年更换了3个压缩机,几天前又说不制冷。

现场核实: 现场检查,发现压缩机不启动,接线端子U、V、W阻值60欧姆左右,正常。强制启动压缩机,听到嗡嗡声,判断为压缩机卡死。

原因分析: 室外机阀门处有许多油污,卸下小接管螺帽,发现小管喇叭口裂开,分析是二次维修时螺帽固定用力过大造成喇叭口拧裂,造成系统冷媒泄露。

 
现场处理: 放冷媒,倒出压缩机油观察,油颜色很深,如图所示。由于压缩机油接近黑色,说明系统已严重脏污,同时由于储液罐难以清洗,因此同步更换压缩机、储液罐,并拿氮气及冷媒冲洗系统,重扩喇叭口,定量追加冷媒,机器恢复正常。
免费打赏

相关推荐

APP内打开