栏目导语
[作者简介] 封汇川(1981— ),男,高级工程师,主要从事水污染处理技术和给水处理技术,E-mail:iclll@126.com。
[通信作者] 陈良(1991— ),男,硕士,工程师,主要从事水污染处理技术和给水处理技术,E-mail:269196983@qq.com。
封汇川, 陈良, 周波, 等. 改良ICEAS+MBBR工艺在高标准污水厂提标改造中的应用[J]. 净水技术, 2022,41(5):111-149.
FENG HC, CHEN L, ZHOU B, et al. Application of improved ICEAS+MBBR process inupgrading and reconstruction of high standard WWTP[J]. Water PurificationTechnology, 2022, 41(5):111-149.
随着污水处理厂出水水质的要求不断提高,特部分重点流域和区域已经将污水处理厂出水由 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002) 的一级A标准提升至 《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002) 准IV类甚至准III类排放标准(部分指标达IV类或III类标准)。如北京市2012年要求新建污水厂A标准中将总氮(TN)出水限值由15 mg/L提升至10 mg/L,总磷(TP)提升至0.2 mg/L。2015年—2018年,天津市、巢湖流域、四川省、浙江省、太湖流域也分别将TN出水限值提升至10 mg/L,同时TP出水限值提升至0.3 mg/L。显然,污水处理厂高标准排放已成为大势所趋。老旧城镇污水处理厂处理水量不断增加,远超出设计水量,成为污水处理厂实际提标改造过程中所遇到的常态问题。由于规划及设计等原因,厂内预留用地面积有限,且近期征地困难,导致短期内难以对污水处理厂进行扩容等。
云南某污水处理厂设计处理规模为3.00万m 3 /d, 其生化处理工艺采用间歇式循环延时曝气活性污泥法 (ICEAS) ,深度处理采用高效沉淀池和 V 型滤池工艺 。根据环保要求需要进行提标改造,出水部分水质指标由现状一级A排放标准提标 至 IV 类排放标准 。同时,现状污水处理厂实际进水量远超设计水量,污水无法及时处理,需要同时提高污水处理厂的处理规模。但由于现状用地有限,无法新建大量建构筑物,只能在原有工艺基础上进行挖潜改造,实现水质水量双提升,实现高标准排放。改造后的工艺处理日均水量可提高17%,部分出水水质可由一级A标准提高至IV类标准,提标工程仅 新增占地面积为 84 m 2 的碳源加药间 , 新增运营成本为 0.22 元 /m 3 ,改造后单位经营成本为 1.05 元 /m 3 。
云南某污水处理厂工艺流程如图1所示,现状设计进出水标准如表1所示。
2019年—2020年,该污水处理厂日均进水量为2.71万m 3 /d,雨季最大日处理量为4.54万m 3 /d,旱季时达到3.40万m 3 /d。同时,污水厂实际平均进水水质部分指标已超过设计值,其实际进水水质如表2所示,进水B/N曲线如图所示。污水厂长期处于满负荷甚至超负荷运行状态。
现状厂区内共有ICEAS反应池4座,每座尺寸为50.0 m×20.0 m×5.0 m,有效水深为4.5 m。其中预反应区和主反应区池容为675 m 3 和3 825 m 3 。实际运行周期为4.0h,其中曝气2.0 h,沉淀1.0 h,滗水1.0 h。MLSS含量为3 000~5 000mg/L,水力停留时间(HRT)为14.10 h,污泥停留时间(SRT)为24.3 d,设计气水比为7.68:1,污泥负荷为0.22 kg BOD 5 /(kg MLSS·d)。
现状出水水质基本能达到一级A排放标准,出水水质如表3所示,但出水TN仍存在超标风险,主要原因为:①原设计进水水质较实际进水水质低,例如85%累积频率下,进水BOD 5 浓度超过设计水质的46.7%,氨氮和TN超标更为严重,但进水B/N平均值为3.5,碳源不足;②原ICEAS工艺主要针对COD Cr 和氨氮的去除,无单独缺氧区,反硝化效果有限,无法有效去除TN;③现状曝气器及鼓风机老化严重,故障频发,无法稳定满足污水厂正常运行需要。部分指标执行IV类排放标准后(即COD Cr 限值为 30mg/L,BOD 5 限值为6 mg/L,氨氮限值为1.5 mg/L,TN限值为15 mg/L,SS限值为10 mg/L,TP限值为0.3 mg/L),COD Cr 、TN、氨氮及TP等指标超标风险严重。
由于现状厂区占地面积紧张,基本无预留用地进行提标及扩容工程建设。其TP可以通过增大除磷剂加药量、强化深度处理达到新排放标准 [7] ,但TN和氨氮只能通过生化工艺挖潜改造进行处理,方可实现处理水量和出水水质双提升,实现高标准排放。
目前,对 ICEAS 工艺进行挖潜改造的路线包括投加生物填料从而提高其处理能力 , 如朱云鹏等通过在主反应区中投加MBBR填料,其出水可以达到一级A排放标准。段存礼等也采用类似的方法在实践中取得成功。在好氧区增加MBBR填料可以提高COD Cr 和氨氮等的去除效果,但对TN去除效果有限。主要是因为ICEAS只能通过沉淀阶段进行反硝化脱氮,无硝化液回流和污泥回流,脱氮效果有限。 其余改造路线则是通过调控各阶段的停留时间等工艺参数进行 ICEAS 工艺优化,脱氮能力同样有限。
为提高现状生化池碳化、硝化以及脱氮能力,马华敏等采用缺氧-好氧两级MBBR处理工艺对低温生活污水进行处理,在提高COD Cr 和氨氮等处理效果的同时取得了较好的脱氮效果。Husham等研究也发现两级MBBR处理工艺其好氧区氨氮去除率可达到97.89%,缺氧区反硝化率可达到66.76%,甚至发现在缺氧区出现了缺氧氨氮氧化反应,去除率为45.74%。缺氧-好氧两级MBBR工艺主要适用于对现有污水厂进行挖潜改造,目前处于小试及中试研究较多,工程案例报道较少。
中试分为两阶段进行, 第一阶段为污泥的接种及填料挂膜阶段 。 中试试验采用实际污水厂生化池污泥进行接种,减少污泥培养周期,在缺氧区和主反应区均投加MBBR填料。挂膜阶段,进水采用间歇进水,随挂膜情况逐渐提高进水比例。结果表明,中试15 d后MBBR填料可以初步挂膜,填料表面出现少量轮虫和钟虫,30 d后MBBR填料表面出现大量微生物,镜检发现大量累枝虫,生物相较好。其镜检照片如图4所示。
第二阶段验证改造工艺处理能力 , 中试设备运行参数如下:HRT为11.00 h,进水流量为3 m 3 /h,连续进水间歇出水,反应周期为4.0 h,即曝气、搅拌及回流共130min,沉淀50 min,出水60 min。污泥质量浓度为3~5 g/L,内回流比为100%~300%,外回流比为50%~100%,缺氧区和主反应区MBBR填料投加量分别为相应反应区池容的0.25和0.30。
中试进出水水质如表4所示。结果表明,在最高进水水质条件下(COD Cr 含量为500 mg/L,TN含量为60.00 mg/L,氨氮含量为50.00mg/L,TP含量为6.00 mg/L),部分出水水质指标仍然可以稳定达到IV类水标准(TP、SS除外)。 中试试验验证了通过投加悬浮填料可显著提高单位池容的处理负荷, MBBR 工艺可解决现有污水处理厂池容不足的实际问题。通过增设回流比及内回流 比可提高脱氮除磷效率,出水部分指标稳定达到Ⅳ类水标准,工艺可行。
本工程改造中保留现有预反应池;在缺氧区进水端设置碳源投加点,池内设置搅拌器,投加缺氧MBBR填料,强化反硝化效果;在主反应区投加好氧MBBR填料,强化有机物氧化和氨的硝化作用;在主反应区末端设置混合液回流系统,促进缺氧区反硝化脱氮;在主反应区前端设置PAC加药点,加强化学除磷;同步更换曝气器和鼓风机等设备。具体ICEAS改造平面及剖面如图4和图5所示。
设计将主反应池划分为缺氧区和主反应区 , 池容比取 0.400:1.000 。 根据设计进水水量和水质(COD Cr 含量为400 mg/L,BOD 5 含量为180.0mg/L,TN含量为60.00 mg/L,氨氮含量为55.00 mg/L),反算各区分别被活性污泥和填料去除的污染物的量。
生化池单池TN去除量为405 kgTN/d,按照划分后的缺氧区容积和利用率,理论缺氧区TN去除量为203 kg TN/d,剩余需要填料去除TN的量为202 kg TN/d。缺氧填料反硝化速率取0.72g NO 3 - -N/(m 2 ·d),填料有效比表面积取800m 2 /m 3 ,则所需缺氧填料量为351 m 3 ,占整个缺氧区池容的32%,考虑一定余量,取缺氧区填料填充比为0.36。
主反应区主要进行碳化反应和硝化反应,好氧阶段先进行碳化反应后进行硝化反应。扣除碳化反应所需容积以及出水中携带的氨氮量、同化作用去除的氨氮量等,实际单池需要硝化的氨氮为397 kg氨氮/d。其中主反应区能够硝化的氨氮为99 kg氨氮/d,需要填料硝化的氨氮量为298 kg氨氮/d,设计填料的硝化速率为0.5g氨氮/(m 2 ·d),填料有效比表面积为800 m 2 /m 3 ,则好氧填料量为743 m 3 ,占整个主反应区容积的27.3%,考虑一定余量,取好氧区填料填充比为0.31。
同时调整ICEAS各阶段运行参数,具体运行参数为如下:运行周期、时间与中试一致,污泥负荷为0.19 kg BOD 5 /(kg MLSS·d),设计污泥质量浓度为5 g/L,硝化液内回流比为100%~300%,外回流比为50%~100%。HRT为12.73 h, SRT 为15.0~24.0 d,充水比为0.32,平均供氧量为225 m 3 /min。PAC采用成品液体PAC溶液,投加量为30 mg/L,在现状加药间内改造。新建碳源加药间,平面尺寸为14.0 m×6.0 m,碳源采用固体乙酸钠,设计投加量为92 mg/L。
2021年3月改造完成,截至2021年7月,经过5个月运行时间,结果表明,改造后的污水厂平均日处理量可达到3.51万m 3 /d,较设计值提高了17%。在进水水质超过设计水质情况,出水部分指标能稳定达到IV类标准,实际进出水水质如表5所示,有效达到了处理水量和水质双提升效果。
本项目对主体处理工艺仅进行挖潜改造,不新增主工艺流程,仅增加一座占地面积为84 m 2 的碳源加药间,折合新增用地面积为23.93 m 2 /(10 4 m 3 ·d)。
本项目全年新增电耗为 22.23 万 kW·h ,新增吨水电耗为 0.12kW·h ,电价为 1.0 元 /(kW·h) ,吨水电费成本为 0.12 元,新增运营成本为 0.22 元 /m 3 ,单位总成本为 1.38 元 /m 3 ,单位经营成本为 1.05 元 /m 3 。
(1)针对高标准排放需求的污水处理厂,本工程占地面积有限,将现状ICEAS工艺挖潜改造为“改良ICEAS+MBBR”工艺,仅增加碳源加药间等辅助用房,大大节省土建费用、占地面积小、投资少、改造周期短、操作管理方便,对类似项目具有一定的参考意义。
(2)缺氧区和主反应区MBBR填料培养15 d可初步挂膜,30 d可达到设计处理效果。通过辅助投加碳源和除磷剂,能够实现步出水部分水质指标由一级A标准提升至IV类标准,处理水量提升17%,对同类型项目产生良好的示范作用。
(3)提标改造工程全年新增电费成本为0.12元/m 3 ,新增运营成本为0.22元/m 3 ,单位总成本为1.38元/m 3 ,单位经营成本为1.05元/m 3 。