关于发生炉煤气脱硫的方法
最近国家在搞节能减排,我们这里也在响应号召!尤其对SO2更要想方设法减排,领导开会强调了,非电项目要减排70%。哈!够要命的吧!于是乎,偶就领到了任务!具体如下:本地建陶业以煤为原料使用煤气发生炉生产燃料,该燃料主要成分为H2、CO、CO2、N2、H2S以及其他微量组分,燃料经除尘、除焦、降温、洗涤、脱水等处理后主要用来在辊道窑生产烧瓷砖。其中H2S燃烧后生成SO2排放,由于燃烧后气量扩大数倍,只好考虑在燃烧前脱硫,现在请问各位高手,目前对发生炉煤气脱硫有和比较好的方法?H2S浓度一般在1000mg/L以下,系统压力在1公斤左右,增压风机可变频。另外:由于涉及到安全,处理工艺必须注意。鄙人在此请教了,请各位高手赐教!先谢了!
解决湿法脱硫“白烟”问题的方法
解决湿法脱硫“白烟”问题的方法湿法脱硫占到现已有投产的烟气脱硫装置的84%。湿法脱硫后的烟气含湿量较高(13-15%),烟温较低(50-55℃),脱硫后的烟气进入环境空气中时,烟气中水蒸气处于过饱和状态后,部分水蒸气冷凝结雾,从而出现“白烟”现象。 发达国家要求烟囱排烟温度高于80℃,所以看不到“白烟”。我国对烟囱排烟温度没有要求,因此出现“白烟”的现象很普遍,容易烟雾缭绕,影响出行和空气质量。目前消除湿法脱硫“白烟”工艺类型有: 1、冷凝换热法 是将脱硫白烟气经脱水、过滤、除湿后,温度从55℃降到25℃,冷凝水经三级沉淀处理后用于高炉水冲渣,降温脱湿后的烟气进入原烟囱排放。
脱硫石膏旋流器分离效果的判断方法
1)测量排出泵出口浆液浓度,也就是旋流器入口浓度(以20%为例),旋流器底流浓度(以50%为例),旋流器溢流浓度(以7%为例),知道旋流器入口流量,一般装有流量计(以100吨为例)。就可以简单计算判断了。 2)设底流流量为x吨;溢流y吨则有: x+y=100 ① 入口含固量等于溢流、底流含固量之和: 50%×x+7%×y=20%×100 ② 方程①得y=100-x 代入② 求得x=30.2吨 也就是底流浆液含固量为30.2×50%=15吨,如果不考虑其他杂质,脱水石膏为15吨未包含自由水(一般10%计) 3)实测、计算结果与实际形成石膏量比较,就会发现是否合适,如底流浓度太高,但流量很小,实际石膏量偏小,就可能出现脱水机运行,但脱水石膏量小,系统长期高密度运行情况。 4)需要注意的是上述浓度,是质量百分比,如果测量不便,可以测体积流量乘以密度就是质量流量,浓度乘以质量流量就是含固量,浓度与密度有一个经验公式可供参考:
预防湿法脱硫塔堵塞的主要方法说明
在提倡环境保护杜绝环境污染的今天,各大氮肥企业为了降低煤耗,高硫煤的大量投用就成了的必然选择。这就对煤气脱硫提出了更高的要求,现在脱硫无疑成了合成氨气体净化的最关键环节,直接决定整个合成氨生产的稳定和效益,而目前湿法脱硫装置遇到的最大问题无异于堵塔。 优化再生设备tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu 再生不好,就是在塔内Na2CO3吸收H2S得到的NaHS,未被全部氧化为硫单质,并被浮选收集到泡沫槽,而被带入了脱硫塔,在塔上段才完成氧化反应,生成单质硫,附着于填料表面,这是造成脱硫塔上段堵塔的主要原因。 喷射再生槽要严格按《合成氨》设计,分为内侧反应槽,中间贫液环槽和外侧泡沫环槽三部分。内筒顶端与硫泡沫溢流堰的距离应取700mm,尾管距离槽底建议取900mm,可以在尾管的端口上割上锯齿状花纹,提高分布效果。建议将尾管和花板焊死,因为我们在检修过程中发现,尾管和花板接触处磨损严重。喷嘴最好用不锈钢,因为这也是一个容易腐蚀的部位。喷射器的安装最好找专业的安装队,保证垂直同心,否则会影响抽空气量。生产中还要通过再生压力和液位调节器