原因是沉淀能力严重不足,滤池截污能力较差,有时只达到50%截污能力,多种池形并联运行互相影响,也给我们增加了困难,我们采取了多种药剂不同投加点同时投加的方法克服上述的不足。 根据上述情况,总结前两年投药规律并将化验室正常混凝实验结果作为参考,我们公司在今年四月份开始,在贾霞珍经理的指导下,对多种药剂进行筛选,并按照不同比例的配制进行混凝试验,根据试验结果定出不同水质情况的处理预案。我们的工作思路是以不变应源水多变,做到你变我变,在变化中求不变。具体做法如下:
根据上述情况,总结前两年投药规律并将化验室正常混凝实验结果作为参考,我们公司在今年四月份开始,在贾霞珍经理的指导下,对多种药剂进行筛选,并按照不同比例的配制进行混凝试验,根据试验结果定出不同水质情况的处理预案。我们的工作思路是以不变应源水多变,做到你变我变,在变化中求不变。具体做法如下:
一、定出具体部分水质浊度质量控制点和标准,一切投药量的确定和工艺生产过程都要围绕质量标准进行。各部质量标准是:
子沉淀出口浊度为 6——12NTU
叶绿素为 <20mg/ml
滤前水浊度为 1.9——2.4NTU
水库存进口浊度为 <1.0NTU
出厂水浊度为 0.6NTU
二、予沉池源水浊度变化是不可预见的,特点是忽高忽低,每天都变一两次,根据这种情况把源水浊度分为五段,对每段不同浊度定出不同投药量,如下图。
源水浊度分段和投药量示意图
浊度(NTU) | 30-60 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-150 |
HCA投药量(mg/l) | 0.8——1.4 | 1.4--1.8 | 1.6--2.2 | 2.0--2.6 | 2.4--3.0 |
三、有了质量控制标准和具体加药量,还要有可行的投药操作方法,分三种以原水加药为主互相补充,不断完善,三道防线。具体分为:在φ2200水源投药为粗调,在混合井投加HCA和其他高分子助凝剂量为细调,在泵头投加铁盐混合液为微调,根据不同浊度不同部位调整不同的药剂。
[粗调]
是指在原水投加高分子聚合物作混凝剂。
1、φ2200源水加药不很严细,投药后要等8小时以上才有反映;
2、源水变化不十分清楚;
3、因水位、水量的不时变化,源水在予沉池的停留时间已不十分准确;
4、多种因素造成在源头投药的混凝条件也不十分理想,所以投药量不十分准确。投量调整一次浮动也很大。把源水浊度基本降到工艺能处理时即可,使予沉池出口浊度达到控制范围之内(6——12NTU)。
[细调]
是在沸合井内投加高分子助凝剂,一般变化不多。当予沉池出口浊度偏高、在源水调整投药后一时不能兑现和投铁量偏高时调整混合井投药量。
[微调]
是在泵头投加铁盐混合液,根据浊度变化不大的特点随时调整投铁量,使得滤前水控制在1.9至2.4NTU,保证出厂水质。但需严格控制投量在20mg/l以下,超过可能会造成出厂余铁超标。
通过上述三种方法可以达到以不变应多变,人人都能简便、快捷操作的方法,保证水质。从图表可以充分反映出它们之间的变化关系到和操作效果。
四、应注意的问题
1、φ2200投药量的确定主要依据源水浊度,用予沉池出口浊度来调整加药量的上下限(HCA)和检验投药量是否正确。
2、在泵投加铁盐混合液主要依据滤前浊度,参考化验室需矾量,用水库进口温度度来调整投药量上下限和检验投药是否正确。
3、在φ2200投加硫酸铜主要起杀死藻类的作用,因硫酸铜不经常变比较稳定,所以没有做具体规定,严格按照化验室给的数据量投加。
4、在混合井投加高分子助凝剂主要是对铁盐混合液投量的补充。FL45C和HCA当助凝剂使用最大投量为0.6mg/l,超过比值效果不明显。泵头投铁量与之相匹配不能低于0.6mg/l。
5、铁盐混合液和FL45C在投药过程中要有足够的上行空间,当浊度变化时可调药量的余地。正常运行应保持在投药中线。
6、当调整某一部位药剂时要全面了争各部位水质浊度情况,做到动一处不影响其他部位。尤其在混合井投加助凝剂时,应注意对余氯的影响。
7、注意及时消除予沉池上漂污泥,避免二次污染。
五、图形及数据分析:
图1:9月份预沉池浊度分析。在原水进口处投加不同量的HCA后,浊度从80——160NTU降至15NTU以下,显示出HCA明显的降浊作用。
图2:使用硫酸钢抑制藻类后,叶绿素的变化。从图中可以看出硫酸钢与HCA联合使用时,藻类去除明显。
图3:滤前水浊度曲线。在混合井投加有机高分子助凝剂,使沉淀水水质得到明显改善,浊度大部分在2.5NTU以下,减轻了滤池的负荷,这单靠投加铁盐是做不到的。
图4、图5:预沉池进口、出口及出厂水PH值,出厂余铁曲线。通过投加高分子助凝剂减少了铁盐的投加量,使得出厂水PH值没有降低,减去了调PH值工序,并保证了出厂水余铁指标的完成,全部控制在0.13mg/l以内,这是单纯投加铁盐不能实现的。