低压蒸汽锅炉补给水,多介质过滤加全自动软化装置,但是现在出水有时候达到要求,有时候达不到.请教各位,原水水质见楼下,采用多介质过滤加全自动软化装置工艺方案是否可行??????????????
低压蒸汽锅炉补给水,多介质过滤加全自动软化装置,但是现在出水有时候达到要求,有时候达不到.请教各位,原水水质见楼下,采用多介质过滤加全自动软化装置工艺方案是否可行??????????????
2楼
锅炉补给水处理,处理量5t/h,采用双交换柱加单盐罐,补给水为井水,经过粗过滤并且杀菌消毒后送到锅炉房,再经过多介质过滤器过滤后送到全自动钠离子交换器,当时初开始大约一周软化水质在硬度在0.04~0.05mmol/L外,后来出水硬度就只有0.08~0.1mmol/L了,设备厂家找不到原因,大家就把原来的交换柱并联改为串联,即现在是双级软化,但是出水硬度还是在0.07~0.08mmol/L,
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3楼
厂家现在认识是进水含盐量太高,电导率为1500us/cm,同时也认为是钾离子、钠离子高的原因,但是我认为应该不是这些原因,因为是离子交换,不是除盐。但是根据进水水质我实在不知道是什么原因,所以想在这里请教大家,按我提供的进水水质报告(见后面)采用多介质过滤器加全自动钠离子交换器是否可以使出水硬度达到0.03mmol/L?另外,该软化水是供6t/h,0.6MPa的低压蒸汽锅炉使用。
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4楼
K+(mg/L) 2.73
Na+(mg/L) 209.7
Ca2+(mg/L) 93.1
Mg2+(mg/L) 75.9
TFe(mg/L) <0.10
Al3+(mg/L) <0.10
NH4+(mg/L) 0.34
Zn2+(mg/L) <0.05
总阳离子(以K+计)mmol/L 20.08
Cl-(mg/L) 228.8
SO42-(mg/L) 278.9
PO43-(mg/L) <0.5
OH-(mg/L) <1.57
CO32-(mg/L) <1.57
HCO3-(mg/L) 532
HSiO3-(mg/L) 14.50
NO3-(mg/L) 14.1
NO2-(mg/L) 0.0153
总阴离子(以Cl-计)mmol/L 21.19
全硬度(CaCO3)(mg/L) 544.5
总碱度(HCO3-) (mg/L) 435.2
电导率(us/cm) 1461
PH 7.67
浊度(NTU) 1.96
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5楼
很不好意思,因为网络的问题一次贴不上帖子,只能分成几份分开发,请见谅
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6楼
求求大家了,帮忙啊?
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7楼
是否计算树脂量足够?
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8楼
树脂应该足够
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9楼
水中碳酸氢根含量很高.用弱酸树脂脱碱,再用阳树脂除硬.
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10楼
钠离子高是主要原因,造成离子交换时,交换不充分.建议修改软化工艺.
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11楼
那钠离子多少才算不高呢?我始终不明白钠离子对这个交换反应影响多大???我只看到有资料:钠离子高,再生溶液的浓度就要求高一些.
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