最近我接手一个印染厂的工程调试,但是苦于经验欠缺,所以发个帖子问问各位! 按照公司的设计方案所写,水量=3000m3/d,cod=1000mg/l,bod=200mg/l ,ph=6-13 ,色度=400倍,ss=500mg/l,硫化物=30mg/l,温度=48度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的,可能有较大偏差,但是我现在没有其他的资料,就当是这些吧。 基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我们公司就是后来接手帮忙调试。
按照公司的设计方案所写,水量=3000m3/d,cod=1000mg/l,bod=200mg/l ,ph=6-13 ,色度=400倍,ss=500mg/l,硫化物=30mg/l,温度=48度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的,可能有较大偏差,但是我现在没有其他的资料,就当是这些吧。 基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我们公司就是后来接手帮忙调试。
在我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。以前负责的同事确定的操作如下:
曝气4小时停2小时,六小时一轮回。营养物投加量: 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5天每天8桶,后10天每天6桶,一次性投加;接触氧化池:每5天每天7桶,后10天每天6桶,分3次投加)这个应该是前段时间培养初期投加的有机肥。
但是因为环保局催的急,所以公司在8月中旬尽然强行运行了5-6小时以应付采样,结果人家都没来,反倒使得水解酸化池--接触氧化池当中的水几乎就换了一次,对尚属培养期的污泥是有影响的,我是这样认为,真的不知道公司是怎么想的。上个礼拜,厂家那边又因为用了硫化黑的染料,废水进了水解酸化池--接触氧化池后,情况愈发糟糕,这几天采样上来观察,发现几乎没有多少絮凝体,颜色呈黑色。我这几天都没让他们进水,曝气3小时停2小时,5小时一轮回,其他操作照旧,但是污泥状况没有什么改变。
按现在的状况看来是要重新培养了,他的工艺存在一些问题,是物化在生化之后,调节池内淤泥较多,调节水质水量能力有限,又没有污泥回流。请问怎么解决现在的问题,如果重新培养的话,如何控制可以好一些?
希望各位高人尽快帮忙,谢谢先!