近日,一台10KV消弧线圈烧了。励磁线圈断了。电站运行的记录是 早上5点 测控柜的 电流3段保护动作 跳闸。晚上8点巡视,发现消弧线圈柜有焦味,浓烟。事件记录上 当时的最大电流0.919A,最小相电压 1.518V。电流互感器变比据说是 600/5现场没有故障录波器。现在有几种说法。1.说当时肯定是单相接地故障了,消弧线圈都没有补偿,所以电流保护跳闸了。可能当时消弧线圈就已经有问题了,到晚上才烧。
近日,一台10KV消弧线圈烧了。励磁线圈断了。
电站运行的记录是 早上5点 测控柜的 电流3段保护动作 跳闸。
晚上8点巡视,发现消弧线圈柜有焦味,浓烟。
事件记录上 当时的最大电流0.919A,最小相电压 1.518V。电流互感器变比据说是 600/5
现场没有故障录波器。
现在有几种说法。
1.说当时肯定是单相接地故障了,消弧线圈都没有补偿,所以电流保护跳闸了。可能当时消弧线圈就已经有问题了,到晚上才烧。
2.说肯定是消弧线圈长期运行,超出最大能力,最后烧的。而故障的跳闸,是由于消弧线圈一直在补偿,最后打破自身平衡后才有电流信号出来,引发了电流保护动作。就是说保护动作的时候消弧线圈已经长期运行了。而之前的接地故障并没有报出来。
现在有几个疑点。
1.凭上面的数据 怎么就能肯定是单相接地,而不是相间短路。
2.消弧线圈长期运行补偿容性电流的话,最后不行的时候,没有故障报警。
3.故障发生的准确时间 有没有办法确定。
2楼
1.凭上面的数据 怎么就能肯定是单相接地,而不是相间短路。
消弧线圈是接在哪台主变的中性点上,还是发电机的中性点上?查一下这台设备的电流记录,就能知道什么时候发生接地故障。
2.消弧线圈长期运行补偿容性电流的话,最后不行的时候,没有故障报警。
再查下面哪条线路有接地电流,为什么零序保护没动作?
3.故障发生的准确时间 有没有办法确定。
从消弧线圈所接设备的电流记录查起,一定能查到什么时间发生接地故障,再查下面各回路的零序电流,找到具体发生接地故障的设备,排除故障后才能让系统正常运行!
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3楼
对10kv高压系统的理论知识和设备的知识严重缺乏,学习了。
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4楼
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5楼
国家电网终于禁用消弧柜了
故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害
1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:
① 进线开关跳闸大面积停电;
② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;
③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。
2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。
系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。
3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。
4、 高压电机发生单相接地,消弧柜动作将烧毁高压电机。
5、 退出消弧时会引发PT铁磁谐振。
6、 消弧柜误判故障相是无法逾越的技术难题。
微机采样时间必须大于交流信号的半个周波,才能实施数字滤波,才能进行幅值、相位计算。对于50Hz交流,采样时间必须大于等于10ms。
对于单相弧光接地,熄弧时健全相对地电压是相电压,燃弧时健全相对地电压是相电压,弧光燃烧时间<10ms,也就意味着微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定不正确。
因此,数据来源错误,消弧控制器根本无法准确判断故障相。
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6楼
新人一个,向各位大大们学习了
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7楼
实话说,我是菜鸟——对于高压配电这块~
我是冲着这壮观的图片进来的~
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8楼
学习啦!
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9楼
凭上面的数据 怎么就能肯定是单相接地,而不是相间短路?
答:消弧线圈是用在单线接地故障的。
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10楼
国家电网禁用消弧柜?南方电网禁用不?
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11楼
什么时候禁用了 我们今年的项目当中怎么还在使用那
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