现在铜排涨价这么厉害,老板要求降低成本,于是要求设计和生产部门提出方案,各位朋友请帮忙出出主意,设计和生产环节如何在保证质量的前提下降低成本,提高效率?各位有什么好的经验?本人不胜感激!
现在铜排涨价这么厉害,老板要求降低成本,于是要求设计和生产部门提出方案,各位朋友请帮忙出出主意,设计和生产环节如何在保证质量的前提下降低成本,提高效率?各位有什么好的经验?本人不胜感激!
2楼
现在要求设计人员对每使用的铜排的大小进行校核,减少余量,节省成本。
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3楼
二次接线的人员在放线时,应做到尽可能准确,在接线时剪了的线头就短,节省二次导线。
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4楼
我们TMY计算公斤单独核算
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5楼
可以买不镀锡铜排,,就可以便宜三,四千块一吨,
然后就用我的刷镀锡液体镀锡..如果光镀接触面的话.
一吨铜排一百块左右就可以镀完,,而且效率高,操作方便...
成本投入低..
联系电话:13570818067
邮址:fks168@163.com
QQ:359417776
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6楼
还可以回收线头,来减低成本.
我的QQ是;522836265,请各位老师加我!以便日后可以像各位学习学习
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7楼
没啥好说的,就是干挺吧!
在怎么节约也只是减少一点点损失,我们都是以Kg为单位提的料,不好再省了!
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8楼
请大家到“KGN8话题”“好的固定柜才是未来发展的方向”论坛上看看如何节省铜排。这决不是推销产品,是真的不用分支母线了,1250A节省近3000元,大电流更不用说了。不要用过去的思维考虑问题就有办法。
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9楼
低压进线柜(上进线)一般做法是断路器装在柜下部,断路器上桩头至联屏主母线,下桩头翻排从柜顶出线至变压器,电度表装在柜上部,现我们将断路器改装在柜上部,电度表移至柜下部,可以节省很多铜排。各位同行是否有这种做法?好像有点头重脚轻。凡是上进(出)线的开关柜,我们的做法都是将铜排伸出柜外200mm。不知同行怎么做?好像有的厂家铜排不伸出柜外。
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10楼
楼上的。如果是母线桥搭接的肯定要伸出柜外吧。
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11楼
没什么好办法。只要不浪费就是省钱了。再想别的就是歪门邪道了,肯定是偷工减料。
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