我最近正在做的一个乳品厂废水投标方案,日处理量要求:4200m3/d,进水水质如下:SS:345mg/L,TP:3.5mg/L,TN:102mg/L,BOD5:1360mg/L,COD:2300 mg/L,动植物油品:200 mg/L。拟采用下列工艺:细格栅----曝气沉砂池----气浮----水解酸化----CASS----清水池。因为第一次做,不知能否达到下列出水要求?因投标在即,恳请大侠们赐教!先在此谢谢了!
我最近正在做的一个乳品厂废水投标方案,日处理量要求:4200m3/d,进水水质如下:
SS:345mg/L,TP:3.5mg/L,TN:102mg/L,BOD5:1360mg/L,COD:2300 mg/L,动植物油品:200 mg/L。
拟采用下列工艺:细格栅----曝气沉砂池----气浮----水解酸化----CASS----清水池。
因为第一次做,不知能否达到下列出水要求?因投标在即,恳请大侠们赐教!先在此谢谢了!
出水水质要求是:SS:70mg/L,TP:0.5mg/L,TN:15mg/L,BOD5:30mg/L,COD:100mg/L,油:20mg/L。
12楼
以下是引用ykc在2006-04-02 07:16:35.0发表的内容:
3:除P脱N这块,好像工艺考虑的不足:对于TP,到0.5,建议增加一级气浮设在CASS后面,保证TP达标;脱N这块可以设置CASS的运行周期,或者改用CAST工艺,好调节一点。
quote]
请问:CASS和CAST有区别吗?我一直认为只是文字翻译的区别呢!
回复
13楼
环保猎人 :4楼的朋友,
采用UASB的话,对这种溶解性有机物很高(SS不很高)的的较高浓度有机废水确实很不错,换做我的话,也首选这个工艺。因为手上曾做过几个猪场的废水的UASB处理,但实际的运行情况是UASB的出水碳氮比例严重倒置,而且B/C小于0.2,假若UASB的出水在400mg/L,那么在接触氧化是不是效果不明显了。将UASB应用在这种乳品废水上,会否出现类似的情况???
在这个问题上希望与4楼的朋友及大家进行更广泛的讨论。
回复
14楼
错了,环保猎人应该是5、6楼的朋友,呵呵
回复
15楼
5楼的朋友:
还有一个问题,就是将水解换做UASB的话,虽然COD处理效果很好,可达80%以上,但水力停留时间要保持几天,我想至少2~3天是必须的吧,这样的话,USAB的容积得有多大?投资哦,
7楼的朋友提到水解+UASB,是否合适,其实UASB本身就有水解的功能了,若照7楼朋友的意见就是将水解酸化和产甲烷两个阶段分开,实质上也就是两段厌氧消化了,这样的话,对水解也好,产甲烷也好,操作管理要求均比较高,变得很麻烦。
回复
16楼
TO:llandmm123
这么低的浓度,负荷在6-10kg/m3.d,你可以大概计算一下停留时间,实际上有效也就10-12小时
这是大家都深度厌氧的偏见,他的负荷高,那他的HRT自然比负荷低的好氧小很多.
前面厌氧效果好了,能生化的物质大部分得到生化,好氧体现出来的效率自然会低一点,就好比从1000讲到500比较容易,从500降到100由难一点,100以下就更难,或者说付出的代价大一点.这是因为前面好吃的东西都吃掉了,所以前面有厌氧的系统,好氧系统要适当考虑这方面的因素.
以前去看过一个项目,是著名高校和企业作的果汁废水,浓度也就3000吧,全部用好氧和物化,刚开始能够达标,运行起来企业受不了,一是后面污泥根本压不过来,沉淀池都是污泥,系统慢慢就有问题了,这能说谁的错呢?设计单位你按照我的要求确实可以搞定,另外运行费用也是很可怕,为了验收企业怎么也受得起,验收后呢?
回复
17楼
曝气沉砂池HRT 12h是不对的,建议建调节池调节水量及水质。
回复
18楼
还是厌氧处理好,就上UASB吧,现在工艺很成熟了,还有整套的设备,我见国一个淀粉厂用的就是UASB.效果非常好
回复
19楼
我也弄不清楚CASS工艺与CAST工艺有什么区别,烦请大侠指点一二,不甚感谢!
回复
20楼
大家基本都认为产生的污泥比较多,如果考虑按照下列流程设计,并除自控模板、软件、成分分析仪表探头考虑进口组件外,其他设备全部考虑国产化,这个工程总投资大约需要多少呢?
细格栅---隔油---曝气调节池(HTR=12h)---气浮池(溶气式)---水解酸化池(HTR=6h)---CAST(辅助化学除磷)---清水池(紫外杀菌,HTR=2h)---部分回用及排放。
回复
21楼
这样的水质还不至于用UASB吧,就以上的工艺就可以了
回复