最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L
最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L
40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD
请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
2楼
也看到一些论坛讨论双氧水的投加量,有些说应为COD量的2倍,双氧水:硫酸亚铁的物质的量应控制在4:1左右,但是最近这几天的试验始终无法得出最佳的投加量,感觉是不是哪里考虑的不对,希望得到大伙的帮助,盼望做过fenton 工程的前辈进来,指点一二!
谢谢!
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3楼
楼主你的这个比例是不是有问题呢!我看一般4:1是摩尔比吧。我看你的投加比没经过计算的。可以参看下
双氧水是有影响的,PH调到7.5-8,会好些。
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4楼
我今年做了一个机加工的废水!
用的高级氧化时电氧化。
废水水质不是很稳定,COD高的时候有2万左右(切削液进入),低的时候和你差不多
我的工艺是隔油,电氧化,沉淀,生化
当时给甲方做了中式,电氧化这块的去除率:高COD时有70-80的去除率,低COD时只有40左右
最终的出水能满足甲方的要求,现在还在土建,工程估计明年4月的样子完工
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5楼
一般4:1是摩尔比吧。我看你的投加比没经过计算的。
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6楼
今天我又核算了一下加药量,明天再去现场试一下,可能原先的计算有点问题
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7楼
有很多的说法,有说1:1的,有3:1的,有4:1的,双氧水放多了会有很气泡,我们做过用3:1方法,去除率主要看反应时间,我们做过反应时间在2-3小时,去除率可以达到90%
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9楼
因为进水COD是大概2000左右的样子,按照双氧水:COD摩尔比2:1投加,双氧水:硫酸亚铁4:1的摩尔比,又调试了两天,反正出水絮凝效果很好(絮体稍微有点黄),而且很清澈,也没有油啊什么的,就是不知道测出来的COD值是否有好的去除率。等节后结果出来再向大家汇报。
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10楼
今天知道的结果,进水在1500左右,两次出水在1200左右,感觉基本没什么去除率,反应时间在~1小时了,还是不行,虽然出水很清澈,但似乎实际的双氧水催化氧化作用没有真正发挥作用,还是请教各位支招!!
下一步打算再调试一下加药量,按比例增加投药量,看看是不是会好点。
fenton试剂法看来是挺难应用的。哎!
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11楼
希望能看到真实的fenton案例
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12楼
电氧化??能否说清楚点
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