1. 内、外机通讯故障 故障表现:室内机定时灯快速闪烁,外部机组点检异常,内机数量显示减少或变化不正常,部分内机无法制冷(制热)。 处理:检查并纠正内机地址码重复、拨码不准确、误设网络地址,确保信号线正确星型连接,使用高质量信号线,缩短过长信号线,并检查是否受外界干扰。 2. 变频多联机高温保护 a) 系统缺冷媒
1. 内、外机通讯故障
故障表现:室内机定时灯快速闪烁,外部机组点检异常,内机数量显示减少或变化不正常,部分内机无法制冷(制热)。
处理:检查并纠正内机地址码重复、拨码不准确、误设网络地址,确保信号线正确星型连接,使用高质量信号线,缩短过长信号线,并检查是否受外界干扰。
2. 变频多联机高温保护
a) 系统缺冷媒
症状:所有压缩机顶部温度高,回气管可能结霜,压力和电流低。
处理:补充冷媒。
b) 压缩机回气管过滤网脏堵
症状:单个压缩机顶部温度极高,其他压缩机温度低,冷媒偏流。
处理:清洁该压缩机吸气管过滤网。
c) 室外机总回管过滤网堵塞
症状:所有压缩机过热,排气无温压,四通阀无法换向。
处理:清洗过滤网或除冰。
3. 四通阀故障
表现:无换向声,制冷(热)不佳;四通阀下部中间管温高,高低压异常。
解决:
清除焊渣等杂质,用电磁冲击辅助冷媒冲力。
若系统被错误添加其他油品导致腐蚀,更换四通阀并清洗系统。
4. 电子膨胀阀故障
表现:制冷(热)不佳,非工作内机出现凝露滴水。
膨胀阀不完全关闭或开启。
分析:线圈未接好或安装不当,阀体堵塞。
解决:检查线圈连接,清洁或更换阀体,冲击辅助冷媒流动,必要时更换。
5 . 制冷运行故障
在制冷模式运行期间,遇到室内机保护装置触发的情况,具体表现为风扇电机、排水泵、PCB(印刷电路板)、继电器出现故障。此类问题通常由以下因素引起:
a) 浮球开关卡滞无法复位或安装方向错误;
b) 线插松动、线路开路;
c) 冷凝水管排水不畅,导致积水盘水位过高;
d) 排水泵损坏,无法有效排水。
针对此案例,检查发现接水盘积水严重,水位过高触发浮子开关断开。尽管水泵运转,排水量却不足,且线圈温度偏高。进一步拆卸排水泵后确认其被堵塞。通过清洁水泵并重新装配后,故障得以解决。
6. 制热效果不佳
故障表现:制热功能启动时有热风输出,但很快热风感消失。
检查控制器发现,气管温度起初上升后又下降,液管温度变化不大仅略有升温。移除电子膨胀阀线圈后故障依旧,推断为管路堵塞。去除管路保温层后,发现分歧管至室内机气管部分存在严重折扁现象。 修复管路后,设备恢复正常运行。
7. 高压保护与制冷效果差
检测发现压缩机频率仅在34-48之间波动,且频繁触发高压保护及压比保护。环境温度检测异常,显示为50度,而实际不超过38度,故判断为室外机散热不良导致。
解决方案是拆除空调排风侧的隔离墙,将室外机整体前移超过20厘米以改善散热条件,问题得到显著改善。
8. 排气过热度过高
制冷运行初期,变频压缩机排气温度逐渐升高至140℃,触发保护停机。反复尝试后均报故障。
现场检查发现,压缩机不仅高温保护启动,其吸气过滤器后方还有结霜现象,表明该部位可能存在堵塞导致回气量不足,从而使得压缩机顶部温度升高。考虑到设备已稳定运行半年多,排除冰堵可能。 经拆解发现过滤器网脱落。通过冷冻油状态分析,排除因杂质堆积导致压力异常而使滤网脱落的可能,最终认定为滤网固定不良。更换新吸气过滤器后,系统运行恢复正常。
9. 制冷时排气过热度降低
用户反馈冬季制热效果良好,但夏季部分空调制冷效果差。
排查过程排除制冷剂过量及温度传感器误报,怀疑电子膨胀阀开度过大。停用所有室内机直至盘管温度回升至室温,然后单独开启一台测试,发现某室内机出回风温差异常大,气液管温度偏低,判定电子膨胀阀卡在开启状态。经过反复调整后,系统恢复正常。
10. 系统冰堵
现场诊断发现低压管严重结霜,开机后低压迅速降至0.10MPa,伴随热气旁通电磁阀开启及压缩机异常。系统多个组件出现结霜,且每次开机位置不定。检查真空泵发现油已乳化,确认系统冰堵。
处理措施包括:排放冷媒,实施氮气吹扫及真空处理;更换变质冷冻油;增加干燥过滤器以吸收残余水分;持续监控并更换干燥过滤器直至系统无水。
预防措施总结:
确保施工期间管道密封,防止水分侵入;
严格进行真空作业并监控真空泵油状态;
冬季特别注意检查冰堵迹象,尤其是低压节流部件;
维修时务必检查冷冻油质量,必要时更换,并合理使用干燥过滤器,避免长期留置在系统中。