一、事件分析 (一)设备简况: 4 号机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界直流锅炉。锅炉为一次中间再热、变压运行、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、∏型、露天布置,锅炉型号 HG-1100/25.4-YM1 。锅炉配 备 2 台哈尔滨锅炉厂生产的
一、事件分析
(一)设备简况:
4 号机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界直流锅炉。锅炉为一次中间再热、变压运行、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、∏型、露天布置,锅炉型号 HG-1100/25.4-YM1 。锅炉配 备 2 台哈尔滨锅炉厂生产的 29.5-VI(T)-2500-QMR 型三分仓容克式空气预热器,回转空预器是由传热元件、转子密封、传动装置、转子推力轴承、转子导向轴承等部件,以及消防、火灾监控、蒸汽吹灰系统、清洗系统等组成。机组于 2012 年 12 月 26 日投产。
(二)事前工况:
1 月 12 日, 4 时 15 分, 4 号机组 AGC 方式,负荷 207MW 稳定运行, A 、 B 、 E 制粉系统运行,锅炉总煤量 87.8t/h, 总风量 769.5t/h ,给水流量 600.6t/h ; A/B 空预器运行正常,出口排烟温度分别为 112 ℃、 115 ℃。
(三)事件经过:
04:19:30 ,机组负荷 210MW, 炉膛负压 -55Pa 。 4A 空预器排烟温度 122 ℃ /106.3 ℃ /115.4 ℃,主值监盘发现 4A 空预器发空预器转子停转不一致报警,立即汇报二期值长,同时派巡检到就地检查空预器运行情况。
04:20:26 , DCS 发 4A 空预器测量停转报警,巡检在 4A 空预器支撑轴承处检查后回复就地空预器停转, 4A 空预器主电机联轴器脱开,空预器主电机转动但减速机实际未转。
04:21:30 , 4A 空预器排烟温度开始快速上涨至 134 ℃(最高点),炉膛负压 +12Pa ,主值负责监控风烟系统,同时安排副值沈某监控汽水,副值徐某监控制粉系统。
04:23:42 ,主值切 A 、 B 送风机手动控制 , 切引风机 A 、 B 手动控制,手动调整 A 送风机动叶从 26% 增大至 39% , B 引风机动叶从 32% 增大至 46% ,此时负压 -392Pa 。
04:24:36 ,二期值长下令切就地停止 4A 空预器主电机,辅电机联启低速运行,电机电流 44A ; 04 : 24:41 自动切高速运行,电机电流 22A ,巡检在空预器支持轴承处目测空预器仍然未转。 A 侧空预器排烟温度 191 ℃, B 侧空预器排烟温度 123 ℃(最高点)
04:24:55 ,主值继续开大 4B 引风机动叶至 53% ,关小 4A 引风机动叶挡板至 25% ,炉膛负压 -550Pa 。
04:25:36 , DCS 联锁保护停止 4A 空预器辅电机运行, 4A 空预器主、辅电机全停,单侧空预器跳闸触发 RB 动作,联锁跳闸 4B 磨煤机, A 一次风机,自动投入 A 层等离子和 E 层油枪。主值立即安排副值检查汽机相关参数,调整辅汽压力,凝结水压力,安排副值监视锅炉相关画面,检查等离子,油枪投入正常,减少给煤量至 52t/h 。此时 4A 空预器排烟温度 205 ℃(最高点),机组负荷自动减至 156MW ,炉膛负压 -580Pa 。
04:27:27 主值投入引风机自动调节, A 引风机动叶开度 26% 、电流 151A , B 引风机动叶开度 56% 、电流 259A ,炉膛负压 -202Pa 。
04:28:27 , A 引风机动叶开度 29% 、电流 155A , B 引风机动叶挡板开度 61% 、 284A 。
04:28:30 , A 引风机发失速报警。
04:30:12 ,主值切引风机手动调节,调整 A 引风机动叶开度 37% , B 引风机动叶开度 47% 。
04:30:45 , A 引风机失速报警消失。
04:32:28 ,机组负荷 164MW , RB 结束,炉膛负压 -1441Pa 。 A 引风机失速报警再次发出,手动关小 A 引风机动叶至 38% 、电流 177A ,关小 B 引风机动叶挡板至 40% 、电流 244A 。
04:33:25 , 4A 引风机失速报警消失,负压下降至 -524Pa 。 A 、 B 引风机动叶分别为 38.8% 、 41.3% ,电流分别为 149.5A 、 207.7A;A 、 B 送风机电流动叶分别为 26.7% 、 23.4% ,电流分别为 26A 、 23.7A 。
04:33:48 ,炉膛负压 -1558Pa ,主值手动关小 4A 送风机动叶至 9% 、电流 25.3A ,关小 4B 送风机动叶至 7% 、电流 23.9A 。
04:35:08 ,炉膛负压下降至 -2344Pa ,左侧炉膛负压测点 1 为 -2558Pa ,右侧炉膛负压测点 2 为 -2580Pa ,低于保护动作值 -2500Pa ,左侧炉膛压力 1 低低、左侧炉膛压力 2 低低、右侧炉膛压力 2 低低动作,触发炉膛压力低低保护动作,锅炉 MFT ,汽轮机跳闸、发电机联跳动作正常。
04:36:00 ,二期值长下令按停机处理,保证机组安全停运,同时汇报一期值长通知相关人员到场。
(四)原因分析:
1 、锅炉 MFT 原因运行人员在 A 空预器发生停转和跳闸的异常处理过程中,为控制排烟温度快速上升,切手动调整引风机出力,两台引风机出力偏差大造成 A 引风机失速;在处理 A 引风机失速时,炉膛负压低,未及时关小引风机动叶开度,同时大幅减少送风机出力,加剧了造成炉膛负压降低,最终达到炉膛压力低低保护动作值 -2500Pa ,锅炉 MFT 。(见附件 2 )
2 、空预器跳闸触发原因
4A 空预器主电机输入轴端盖部位下垫片工艺质量标准不高 , 安装不到位,致使电机固定支架下部张口,联轴器弹性块磨损,造成金属部位硬接触磨损,爪齿断裂脱开造成空预器停转。辅电机联启后延迟 60S 未及时检测到转动信号,且“空预器入口烟温与出口二次风温差高于 100 ℃信号”,触发空预器电机断轴保护停止辅电机,主电机已切就地联启失败,两台电机停运触发 4A 空预器跳闸信号。(见附件 3 )
(五)暴露问题:
1. 运行人员技能不足,锅炉平衡通风原理理解不透,操作不当;在炉膛负压低情况下未能及时降低引风机出力控制炉膛负压,反而通过降低送风机出力控制炉膛负压,进一步加剧了炉膛负压工况恶化。
2. 运行人员协调配合欠缺,事故处理时未能相互监护提醒。副值发现负压变大和风机失速时,只作口头提醒,未实际翻看风烟系统画面,制止主值误操作。
3. 值长异常事故处理组织不力,在异常处理过程中未能把控关键风险点,未正确担起监护和指挥职责。
4. 空预器减速机外送检修质量不良,检修工艺标准不高,对轮不对中,造成空预器联轴器弹性块磨损,电机脱开。
5. 空预器断轴保护逻辑参数设臵不合理,延时 60S 跳运行电机未充分考虑空预器热态启动时电机堵转时间。
6. 缺陷管理不到位。对空预器联轴器弹性块磨损原因分析不到位,风险分析和预控措施不到位,运行未做好事故预想和事故演练,检修未及时消除设备缺陷。
(六)防范措施:
1. 加强运行人员技能培训。通过专业知识培训和仿真机事故演练,切实提升运行人员异常事故处理能力和团队协作能力。
2. 提升设备外送检修质量管控能力。通知空预器减速机厂家立即到厂全面分析评估和排查检修质量,彻底处理遗留问题,彻底消缺安全隐患。
3. 优化完善空预器断轴保护逻辑。空预器启动时收集热态启动停转报警消失时间,根据设备运行情况和电机堵转修改延迟时间。
4. 持续强化设备缺陷管理。积极做好缺陷消除工作,针对不能及时消除的缺陷做好风险分析和预控措施,将机组防非停措施落到实处。
二、防范措施落实表
1 、加强运行人员技能培训。通过专业知识培训和仿真机事故演练,切实提升运行人员
异常事故处理能力和团队协作能力。
2 、提升设备外送检修质量管控能力。通知空预器减速机厂家立即到厂全面分析评估和
排查检修质量,彻底处理遗留问题,彻底消缺安全隐患。
3 、优化完善空预器断轴保护逻辑。空预器启动时收集热态启动停转报警消失时间,根
据设备运行情况和电机堵转修改延迟时间。
4 、持续强化设备缺陷管理。积极做好缺陷消除工作,针对不能及时消除的缺陷做好风
险分析和预控措施,将机组防非停措施落到实处。
附件 1 锅炉跳闸前后 SOE 记录
附件 2 炉膛负压调整曲线
附件 3 4A 空预器联轴器靠背轮不对中