我们公司接管了一个运行中的印染厂,排放标准按一级A执行 现有工艺为:进水--调节池--ph调整--混凝(聚铝+PAM)---水解---接触氧化(固定纤维填料)--二沉池(不加药)---臭氧脱色---排放 当时设计负荷是2000吨/日,现在运行的水量一般在1000吨-1500吨/日。 排放时,氨氮基本在1mg/L以下,COD在40-50mg/L左右,但市场超过50达到55左右,每次到55就报警,很头疼
我们公司接管了一个运行中的印染厂,排放标准按一级A执行
现有工艺为:进水--调节池--ph调整--混凝(聚铝+PAM)---水解---接触氧化(固定纤维填料)--二沉池(不加药)---臭氧脱色---排放
当时设计负荷是2000吨/日,现在运行的水量一般在1000吨-1500吨/日。
排放时,氨氮基本在1mg/L以下,COD在40-50mg/L左右,但市场超过50达到55左右,每次到55就报警,很头疼
现在接触氧化池里加了葡萄糖和尿素,二沉池水回流到接触氧化池前端。
接触氧化池营养源少,生物膜生长很不好。
有没有什么办法提高接触氧化池的生物活性,保证后端排水COD达标。
臭氧脱色效果较好,但COD处理效果很差,基本无处理效果。