广州市新塘镇新图印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用;所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1。 表1 废水水质 CODCr(mg/L) BOD5(mg/L)
表1 废水水质
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CODCr(mg/L)
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BOD5(mg/L)
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pH
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色度(倍)
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温度(℃)
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SS(mg/L)
|
600~1200
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160~300
|
>13
|
400~600
|
45~55
|
300~600
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1 处理流程与设计参数
设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。
表
2
设计的进水指标
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CODCr(mg/L)
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BOD5(mg/L)
|
pH
|
温度(℃)
|
色度(倍)
|
SS(mg/L)
|
800
|
200
|
>13
|
45~55
|
500
|
450
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表
3
广州地区的排放标准
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CODCr(mg/L)
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BOD5(mg/L)
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pH
|
色度(倍)
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SS(mg/L)
|
80
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30
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6~9
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40
|
70
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①沉砂池
沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。
②调节池
在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。
③水解酸化池
设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。
④接触氧化池
设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。
⑤斜管沉淀池
斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。
3 行过程与结果
2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。
对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。
水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。
表
4
各单元出水
CODCr
的监测结果
mg/L
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日期
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原水
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水解池出水
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接触氧化池出水
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沉淀池出水
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9月1日
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950.8
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694.1
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182.70
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100.22
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9月2日
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745.67
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484.69
|
124.82
|
82.37
|
9月3日
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723.41
|
450.38
|
105.27
|
75.63
|
9月4日
|
840.0
|
478.83
|
134.45
|
89.62
|
9月5日
|
650.37
|
357.70
|
95.74
|
71.42
|
9月6日
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620.49
|
341.27
|
89.61
|
65.24
|
9月7日
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679.64
|
384.19
|
98.82
|
67.33
|
9月8日
|
845.89
|
524.45
|
137.44
|
88.45
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9月9日
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812.57
|
479.42
|
108.87
|
75.57
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9月10日
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889.82
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503.40
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151.02
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94.76
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9月11日
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703.27
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392.21
|
93.99
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65.54
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9月12日
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587.34
|
300.62
|
85.00
|
69.42
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9月13日
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634.68
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345.91
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100.32
|
75.67
|
9月14日
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579.79
|
300.56
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92.47
|
70.74
|
9月15日
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678.89
|
377.74
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101.86
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73.50
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4 主要运行费用分析
运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。
①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。
②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。
③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。
经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。
5 结论
①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。
②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。
③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。
④ 膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。