你好!我厂采用SBR变形工艺IMC工艺处理煤制甲醇装置污水,设计进水指标COD500-600、氨氮小于300,出水指标COD小于40、氨氮小于10、PH值6-9、SS小于50,春节期间已经出水达标,但由于生产装置调试期间进水指标COD达到5000左右,氨氮1000左右,导致IMC池污泥受冲击,虽然现在指标都已降至正常范围有一个月左右的时间,进水氨氮不到10,COD150左右,进过一系列的调整后,COD 的降解效率仍然很低,且污泥的SV很差80%-90%,溶解氧偏高达到5-6,停止曝气仍无明显下降,请问怎样尽快调整正常,谢谢!
你好!我厂采用SBR变形工艺IMC工艺处理煤制甲醇装置污水,设计进水指标COD500-600、氨氮小于300,出水指标COD小于40、氨氮小于10、PH值6-9、SS小于50,春节期间已经出水达标,但由于生产装置调试期间进水指标COD达到5000左右,氨氮1000左右,导致IMC池污泥受冲击,虽然现在指标都已降至正常范围有一个月左右的时间,进水氨氮不到10,COD150左右,进过一系列的调整后,COD 的降解效率仍然很低,且污泥的SV很差80%-90%,溶解氧偏高达到5-6,停止曝气仍无明显下降,请问怎样尽快调整正常,谢谢!
2楼
楼主你好,该系统已受到高负荷污染物的冲击,且SV30达到了80%-90%。初步可以诊断是因为有机负荷的升高导致了污泥膨胀,甚至死亡。溶解氧偏高是因为微生物大量流失,死亡使得氧气消耗量减少。废水处理问题可到环.保.通探讨,希望对您有帮助。楼主应该先将膨胀的活性污泥排尽,然后再补充活性污泥。还可以投加一些生物菌种。
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