2楼
滨海水厂五年改造方案建议
油田滨海水厂目前共有两套水处理系统,一期系统始建于1980年,1983年投产,一期引滦入港时进行了大规模改造,形成了现在2万m3/d左右的水处理规模;二期系统投产于1995年,水处理规模为6万m3/d左右。水厂现每年供水量为1400万m3左右。
一.水厂工艺流程简介
滨海水厂的一期与二期水处理工艺相似,只是规模不同。
(插图附后)
二、水厂现存主要问题
(一)机械加速澄清池
1. 加氯后产生的酸对水泥表面腐蚀,砂石暴露,并且进一步对内部钢筋进行腐蚀,危害较大
2. 搅拌机运行多年,缺少配件,维修费用大,故障率高; 二期澄清池刮泥机为销齿式,难以维修,近年来一直停运。
3 . 排泥管等工艺管线腐蚀严重,已进行多次修补,运行不便,需进行全面改造。
4 . 电气部分位于池中央,空气潮湿,酸度大,对电气设备、线路腐蚀影响都较大,是一个安全隐患。
(二)虹吸滤池
1. 池壁严重渗水,且越来越严重,急待修复。
2. 池底双层滤板有损坏,移位现象,滤料漏失严重,每年均需补充许多滤料,且造成反冲洗不均匀,泉涌水流冲走滤料情况也很严重。
3. 工艺管线全都腐蚀严重,造成操作困难,水量流失。
4. 除浊效率低下25%左右,国内同类设施保持在50%--75%左右的水平。
(三)加氯、加药部分
1. 加氯不稳定
由于水厂二期加氯间自1995年投产后一直没有更新,绝大多数加氯机损坏,现在主要依靠一期加氯间进行前加氯,由于真空输气管路较长,且水量变化较大,致使加氯效果不稳定,忽高忽低,出厂水难以维持在正常值。
2 . 面对水质恶化,夏季需投加多种辅助药剂,现都是在临时场所进行临时投加,需考虑一个固定场所,增加固定的设备进行长期规范的投加。
3 . 二期加药间距投加点过远,致使背压过高,投加效果不稳定,冬天加药管线容易冻实。
(四)泵房设备
1. 目前水厂设备型号老化,多数水泵扬程与流量偏大,运行时效率较低。
水厂一期二泵房设计日供水能力26000m3,现实际供水量14000m3左右,四台大泵的额定工作压力为67m,两台小泵的额定工作压力为76m, 而目前实际的供水压力为 56m(且还有进一步降低的可能);水厂二期的设计供水能力为6万m3,现实际供水量为18000 m3左右,水泵额定扬程为67m,而实际供水压力为46m这样就有可能造成设备的工况点在高效区以外,大马拉小车。前一段时间,有关部门对水厂一期二泵房的6 SH-6小泵进行监测,效率只有46%(这两台泵基本上常年运转)。
2.现有的变频设备没有配套远程压力监测系统,节能效果不够显著。
用好变频的关键是确定控制压力,这就需要明确恒压供水时选用哪个压力恒定更节能。应为管网控制点压力而不是二级泵房压力恒定。在二级泵房供水压力恒定情况下,二级泵房的供水压力为管网最不利输水情况下所需的压力,当管网负荷下降时,管网本身的压力损失是成比例降低的,而泵房供水压力不变,这时就存在一定的能量浪费;此时恒压供水的主要功能为降低职工的劳动强度,不必频繁起停水泵,节能效果并不明显(水厂二期二泵房的变频是个例外,现有设备太大,说他是降压供水比恒压供水更确切)。而管网控制点压力恒定时,供水泵房的供水压力是随管网负荷降低而随时降低的,不存在能量浪费,是真正的均衡供水。根据北京市政院的数据后者比前者节电近15个百分点。这就需要我们在应用变频控制时最好加装压力远传系统。
(五)自动化
水厂自动化系统是在91年和95年分期建成,已经运行10多年。目前主要存在的问题是:
1. PLC系统存储小,运算慢;
2.一次仪表多数损坏,且型号老,无法维修使用;
3.组态软件intouch急需升级;
4. 自动加药未与自控系统联网。
5 . 没有自动加氯控制系统。
(六)厂区管网部分
公司现有两套供水管网同时运行,绝对数量不少,但两套管网没有连通,互补性差,不能互相支援补充,供水安全保障能力不高,不能充分发挥现有管线的供水能力。特别是港南、港西、港北地区,单线供水,没有备用水源,极不方便停水作业。如果我们将两套管网在水厂进行连通,使其在源头能互相调配就可以大大提高以上地区的供水保障能力。
更重要的是两套管网连通以后,还可以有效的降低供水能耗,与天津地区同行业相比,滨海水厂的供水压力比其他水厂平均高出0.18Mpa,供水单耗较高,基本维持在0.45KWh/m3的水平。同时,两套系统的供水压力存在不均衡的现象:供水高峰时,一期系统开足水泵,二道沟等边远地区还闹压力低;而二期系统经常性的压力偏高,部分小区经常爆管。两套管网连通以后,我们可以在两套管网系统之间对供水负荷进行优化调配, 充分发挥现有管线的输水能力,降低整体供水压力。
( 七)厂区绿化、排水及整体布局
建设花园式水厂一直是行业发展的主导方向,水厂目前的绿化工作还未全部完成,特别是原水池区,一直未能进行有效的绿化改造,不利于水池的维护和影
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3楼
以上是对楼主附件的整理,便于网友参与讨论。
我的观点是:
80000m3/d水厂应该重新规划;
澄清池利用活性污泥层的吸附作用,处理高浊微污染水是合适的,主要是加强管理,精心操作。
水泵扬程下降,与流量有关,供水量大,扬程就小。同时水泵叶轮磨损也会造成。
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4楼
象这样的老水厂,有必要权衡一下:如果运行时生产一吨水的成本太高,并且安全隐患太多的话,建议重新新建一座.
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5楼
本人有现成的改造工艺,已设计运行多座水厂,若需要可联系,邮箱为cylwater@163.com。
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6楼
谁有玉林给水所现状的设计书啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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