污水站设计处理能力70T/h(含1:1稀释水),两条并行系统,采用OAO工艺.实际运行中只用了一条系统,蒸氨废水量小于15方/小时.由于氨氮较低,(<60),所以基本没有加稀释水,COD在2000左右.PH9-9.5.基本情况就这些问题:1.1KG COD可以养活多少污泥?2.传统的活性污泥法最多将COD降到多少?3.现在出水COD基本在80-100,水量逐渐加大到设计量时出水会不会超标?
污水站设计处理能力70T/h(含1:1稀释水),两条并行系统,采用OAO工艺.实际运行中只用了一条系统,蒸氨废水量小于15方/小时.由于氨氮较低,(<60),所以基本没有加稀释水,COD在2000左右.PH9-9.5.基本情况就这些
问题:
1.1KG COD可以养活多少污泥?
2.传统的活性污泥法最多将COD降到多少?
3.现在出水COD基本在80-100,水量逐渐加大到设计量时出水会不会超标?
4.池子里面100%泡沫覆盖反映了什么情况?(DO,COD和NH3-N都不高,PH不大于8)
5.在硝化段,沿水流方向,PH在半数情况下却逐渐升高,二沉池PH长期高于好氧池(硝化段),与理论完全相反,是何故?
6.碘量法做DO时,取样瓶中污泥沾满小气泡,污泥上浮,为什么呀?
7.污泥老化时泡沫会有怎样的变化?
8.好氧池中污泥发黑,SVI只有30,污泥颜色是否由于活性炭引起?
9.污泥中毒后都有哪些症状?
10.兼养池生物膜上肉眼都能看到哪些事物?
由于时间关系,图片晚上发上
2楼
BZ还是来看看啥,一个回的都没得
要命拉
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3楼
是焦油加工废水吗,你说的不清楚,每个作业池情况是不一样的,进水9.5,太高了,想法降下来,可能好点,现在处理量只有一半 ,这种处理情况下,处理量要漫漫提,提一次量要稳定一段时间再提,快了会 前功尽弃.
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4楼
是焦炭生产企业,有粗苯,硫铵,焦油等附属产品!
原水的PH是有点高,但预处理的池子即预曝池从没有超过8。0,工艺中的第二个O(即硝化段的池子)污泥量一直提不起来,现在可能由于受到冲击,SV30只有2~3了,我们池子是有点大。
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5楼
先把A(反硝化)脱开,适当降进水COD量,每天按6公斤加磷盐,等SV升到27-30,再提量(指进水COD),升至原量时再联动A。期间少排污泥或不排,保泥最重要。要严格控制硫氨的水,不能太多,联动稳定后再进硫氨水。现在这种温度下,DO控制在3-4(O2出水),有36小时,SV就能提上来。
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6楼
鉴于焦化废水的特点,目前用什么工艺出水能达到国家一级标准,且费用相对较低
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7楼
colacon说的不错,培养时加营养物稀释都是必须的,但一般没有焦油加工废水或焦油加工费水比例不大,稀释可以少点。
这种工艺出水一般COD都很高,总排一级一般达不到。像楼主希望的很难。
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8楼
搂住你是哪里的?焦化废水不好调试啊,主要是氨氮问题,在哪,有时间帮你看看·
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