为满足处理要求,扩建了渗滤液处理单元,处理规模由原来的100t/d提高到300t/d,工艺任为“中温厌氧+A/0+内置MBR+纳滤”新,老系统共用原有的厌氧池。7月,抽取老系统的好氧池混合液到新系统作为菌种,开始试运行。至今出水COD、nh3-n任未达标。MBR出水COD甚至高于调节池。调节池cod 3500左右 nh3-n 1300左右。A/0 A段pH7.8 O段pH 6.6 SV30 40%。mbr 出水 COD3300 nh3-n300.
为满足处理要求,扩建了渗滤液处理单元,处理规模由原来的100t/d提高到300t/d,工艺任为“中温厌氧+A/0+内置MBR+纳滤”新,老系统共用原有的厌氧池。7月,抽取老系统的好氧池混合液到新系统作为菌种,开始试运行。至今出水COD、nh3-n任未达标。MBR出水COD甚至高于调节池。调节池cod 3500左右 nh3-n 1300左右。A/0 A段pH7.8 O段pH 6.6 SV30 40%。mbr 出水 COD3300 nh3-n300.
先请教如下问题:
请诸位分析出水不达标的可能的原因有哪些, 如何提高MBR处理能力进一步降低出水cod nh3-n。
如果有需要提供其他的资料 请提出来。
谢谢
2楼
我也是新手,不是很清楚原因,不过看到O段PH在6.6是不是太低了?硝化细菌和亚硝化细菌的高活性PH值要维持在7.5左右啊,而且这两种细菌对PH值敏感,还有就是消化过程中腰消耗碱度的,容易导致硝化池PH值变小。因为硝化池没有起到应有作用,所以反硝化池也不能达到脱氮的效果,而MBR是超滤,不能拦截氨氮这种一架离子,只有反渗透可以过滤的。
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3楼
什么原因不知道,但一看工艺流程我就知道,一定不能持续运行。
前面污水治理还没谱,就上生产纯净水的纳滤了,这工艺连接,是拔苗助长还是强制过关。
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4楼
首先感谢1# 2#
这里回2#
我们公司采用该工艺 已经有N多成功案例,不知道“什么原因不知道,但一看工艺流程我就知道,一定不能持续运行。
前面污水治理还没谱,就上生产纯净水的纳滤了,这工艺连接,是拔苗助长还是强制过关。”
这话从何而来。求解
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5楼
1#
非常感谢,你说得很有道理 可是如果投碱使o段pH提高到7.5,也就意味做回流进A段的碱度一定不会低。问题来了这么高的碱度,对反硝化是不利的,硝态和亚硝态不能有效祛除,又会回过来,抑制硝化过程。
当然投碱确实对于除氮很有用。我也有适当投碱。新系统mbr 是230t/d处理能力 每天大概投加 40KG甲醇 25KG面粉作为碳源。
我现在最关心的是cod 为何老是降不下去
求解
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6楼
应该可以控制硝化池至反硝化池的回流量来使的反硝化池的碱度不至于太高吧?我也不是很清楚额,另外在生物处理之前有木有进行预处理呢?垃圾渗滤液里面还有重金属和多种ss,如果没有加以去除都会影响生化处理的效果,如果有预处理的话我觉得经过好氧处理后cod没道理不下降的。我也是新手,很多不懂需要指教。
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7楼
一看就知道生化没培养起来 一切都是白搭,先把厌氧好氧污泥培养起来才可能有去除效果。
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8楼
你说了一大堆,可是你的o段污泥浓度是多少啊,sv40指导意义不大啊,回流比多少?交流。
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9楼
楼主请提供一下现在各工艺的运行条件和进出水COD,氨氮的情况
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10楼
我也运营过渗滤液A/O+超滤+纳滤处理,这个工艺氨氮去除率比较高,看你的情况,估计是污泥还没培养起来。而且SV30 40%可能有点低。我这里污泥状况是SV30 几乎99%,MLSS≈21g/l 。
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11楼
老系统的污泥生长情况?新系统的污泥生长情况?能介绍一下不?
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