该食品厂的污水主要工艺为水解酸化+接触氧化工艺,初步接触生化调试,对污泥培菌不太懂,还望各位大虾指教 2009年11月9日星期一今天早上发现水解酸化池里面污水已变成黄色,原来的颜色为黑色的污泥状态,接触氧化池上面的白泡也消失了,估计是闷曝时间过长,污泥都“熟透”了,也就是污泥长时间曝气,而没有新鲜的生活污水进入,营养物得不到补充。此外,接触氧化池里面的污水颜色为淡黄色,有点像生活污水处理已经正常挂膜了的现象。用量筒取污水上来观察其
2009年11月9日星期一 今天早上发现水解酸化池里面污水已变成黄色,原来的颜色为黑色的污泥状态,接触氧化池上面的白泡也消失了,估计是闷曝时间过长,污泥都“熟透”了,也就是污泥长时间曝气,而没有新鲜的生活污水进入,营养物得不到补充。此外,接触氧化池里面的污水颜色为淡黄色,有点像生活污水处理已经正常挂膜了的现象。用量筒取污水上来观察其MISS,发现絮状的污泥仍然没有产生,个人觉得接触氧化池里面的污泥仍然未够,可能是因为之前倒进去的污泥已经有部分是死亡。 另外,脱氯池里面的污水上层的白泡也相对之前消失了大半,池体周围弥漫着餐饮污水的酸臭味道,个人觉得该脱氯池连续闷曝3天,况且其溶解氧较大,其COD应该去除不少,不过正是曝气量较大,导致将污水中可挥发性污染物吹脱了出来,使池体周围的空气质量变差。 2009年11月10日星期二 早上9点半将罗茨风机关闭,停止曝气。 下午2点将水解酸化池以及接触氧化池的上清液排掉,发现接触氧化池里面的组合填料已经开始长有污泥膜,不算多,总算有点膜挂上去了,不过水解酸化池里面的弹性填料仍未发现有成型的生物膜挂上去,不过该弹性填料已经为黑色。 放水完毕,大概放掉了2/3的上清液,运来了新鲜污泥,该污泥为中山医科大学洗涤中心的沉淀池提取,污泥龄为7天,含水率较高,大概为99%。 下午3点,启动罗茨风机重新曝气,将运来的污泥的70%倒进接触氧化池,其余30%倒进水解酸化池,倒完后往池里面均加入新鲜的原水,直至污水盖过填料。 2009年11月11日星期三 早上9点半来到工地,发现脱氯池以及接触氧化池的水面好多泡沫,下午的泡沫更加厉害了,由于大风,将泡沫吹得满天飞。个人认为是昨天重新倒进了新的污泥,需要一个驯化过程,初期是比较多泡沫,慢慢的等到污泥膜生长完毕后,就不再会有泡沫。 不过目前由于泡沫实在太多,所以下午大部分时间都是用自来水喷洒来消除泡沫。 水解酸化池的颜色又回复到原来的黑色,由于该池的曝气不均匀,只有一端有气泡冒出,我将该池的曝气管阀门关小一点,不让其气泡翻滚的太厉害。 之前听别人说过,宁可曝气不足,不可曝气过量。曝气不足的话,最多挂膜的时间延长,而曝气过量的话,容易造成污泥解体,还会冲刷填料而无法使污泥生长到填料上面。只要保持一定的溶解氧就可以了。 到目前为止,已经为正式曝气调试第七天了,仍然未能进入沉淀池,所以也未能有污泥回流。 2009年11月12日星期四 有雨 早上过去的时候,发现脱氯池以及接触氧化池的泡沫满泄出来,急忙将自来水喷洒,由于今天该厂有人过来检查,为了避免发生矛盾,且考虑到明天将会运送新的污泥过来,我将风机关闭了。 2009年11月14日星期六 今日下午2点,关闭风机,然后接触氧化池排水,大约排了40cm高的水位后,启动风机,关闭脱氯池的曝气管阀门,将80%的风量吹入接触氧化池,其溶解氧大约为4~5mg/L,往接触氧化池里面重新投加了大约0.9吨污泥,原来池内污水的颜色为灰黄色,倒进污泥后,污水变成了灰褐色,看起来污泥浓度相对之前是足够了,灰褐色是比较正常的颜色,当时未取量筒测其MISS,不过总该足够了,加上之前倒进去的污泥,今次的MISS应该有6000mg/L左右了。 接触氧化池继续让其曝气,水解酸化池今天的颜色为黄褐色,可能是污泥长的差不多了,需要投加营养物的时候了,于是又往里面投加了1~2立方的原水,继续让其曝气。 今天倒完污泥后就不再理会了,明天再过来视察,看看是否需要换水。 调试分段总结(一): 污水治理工程该注意以下几点: 1、 设计阶段要考虑各个池体的排水情况,以及应急排水的情况,和排水口的标高。 2、 设有潜水泵的池体,池底要设有积水坑,其潜水泵一定要沉到底,否则容易造成止回阀与水泵之间的管道进入空气,而使其空转。 3、 生化污水池开始调试时,投加的污泥量是水池容积的40%,不必担心污泥浓度过高,浓度不够反而不好。 4、 生化池体若不打算排水,则继续往里面按比例投加原水是没有问题的,反正沉淀池里面都要污泥回流,除非是环保局要过来取水样。 5、 记得在调节池、接触氧化池、水解酸化池、沉淀池以及清水池附近设有自来水供水管,用来清洗水池池壁,补充自来水比例,以及作调试初期的泡沫消除,每次看现场时,需要确定工地附近是否有供水管,且看其供水压力为多大,最好是2公斤压力以上,若没有的话,最好就另外接水管。 6、 罗茨风机的曝气管设有放空阀是有必要的,如果嫌其风口噪声太大,可以将其风量转移到脱氯池、调节池等,处理前预曝气总会对COD有一定的去除率。 2009年11月16日星期一 气温:7~12℃ 今天好冷,水温估计都是15℃左右,今天早上9点时看到水解酸化池里面的污水又变成黄色了,应该是污泥又熟透死亡了;接触氧化池水面的白泡消失了,估计是缺乏营养。马上关停风机,让其静置,大约30分钟后,看到接触氧化池的上清液比较透明,可以看到填料了。本来打算换水的,想到后天环保局会过来验收,所以都是打算加原水补充营养算了。 9点40分,用量筒取了100毫升接触氧化池的水,静置20分钟后,污泥沉淀了,看到污泥的颗粒很小,沉降速度很快,而且MISS值只有8。应该是污泥还未完全活化,营养物不够,正常的情况应该是较大颗粒的污泥,且为絮状,有点弹性的,沉降速度较慢,而且正常情况下接触氧化池的MISS值应该为20以上。 10点左右,开始抽原水到水解酸化池,大约抽了1.5方,水解酸化池的颜色变成了河水的灰绿色,接着抽了大约4方原水直接到接触氧化池。 30分钟后,接触氧化池上面又出现了白泡,同时有大量的污水进入了沉淀池,幸亏沉淀池的水力表面负荷还算比较低,出水还是比较清的。 下午1点半,开始沉淀池的污泥回流,大约回流了0.5方,看到水解酸化池出现大块的污泥在翻滚,可能是沉淀池太久没有进行污泥回流了,这时水解酸化池的颜色又变深了一点。 调试分段总结(二): 土建工程完毕后,到了管道、设备安装以及单机调试阶段时,主要注意以下几点: 1、各个水泵安装完毕后单机启动,检查是否正转还是反转; 2、曝气管应该将主管以及调节阀、放空阀安装于水池上面平台附近,此举是为了方便操作,且防止风机突然关停而使污水倒灌满溢。 3、罗茨风机单机调试前,检查皮带、安全阀是否正常,将电控箱里面该设备的热计的负荷调高20%,并按照要求加入润滑油;设有曝气管的池体里面加入自来水至漫过曝气管。单机启动后,调节各曝气管阀门,观察各部位的曝气管是否曝气均匀。 4、沉淀池里面的潜水泵出水管必须通往污泥池、水解酸化池以及接触氧化池。其中污泥池以及接触氧化池的出水管可以位于水面,水解酸化池的出水管须位于池体进水管旁,并且管口安装一个弯头朝下,避免污泥堵塞管口。 2009年11月18日星期三 早上由同事重新设置了罗茨风机的自动关停时间,同时留意到沉淀池以及清水池的水面出现了红虫,估计是水中的外来微生物数量较多或者是水质混浊造成。今天一共进原水2方。 下午较正好溶氧仪后,测了接触氧化池以及水解酸化池的溶解氧,分别为10.5PPM以及0.2PPM,感觉是不太正常。接触氧化池里面的溶解氧偏高,这个可以调小一点曝气管阀门,不过水解酸化池一直都是处于曝气中的,但溶解氧竟然比自来水还要低,个人认为是以下原因: 1、 由于水解酸化池里面的曝气管是自行加工制作,孔径为3.0mm,孔间距为20mm左右,由于孔径太大,曝气过程中气泡太大而无法将空气溶解在水中; 2、 由于无法将空气溶于水,且平时曝气管的阀门开的比较小,污泥开始变为兼性厌氧的状态,若此时将曝气管阀门调大,水池底部的污泥就翻滚上到水面。 调试至今,水解酸化池里面的污泥开始慢慢变成该有的功能了,只是目前仍未知生物膜是否已经挂到弹性填料上面。 |