设备情况:一台制冷机,主电机供电电压为三项380V,250KW,自耦变压器降压启动,油泵380V三相供电,2.2KW,直接启动。三项大修完毕后正常运行了近一个月。此后,长时间运行一段时间后,会自动停机。故障现象:经过2次测试,第一次冷启动,满载运行,运行1.5小时后停机,3分钟后再次启动,运行了约15分钟左右。第二次测试,冷启动,90%的负载,运行了5.5小时后停机,未再次启动。3次停机后,润滑油油泵、吸气压力、排气压力等各项参数均为正常,控制面板的各项故障显示灯无显示,警铃也没有响。其他测试:断开主回路断路器,只启动控制回路,启动、停机、油泵运行均正常,运行时间约3小时(没试验过更长时间)
设备情况:一台制冷机,主电机供电电压为三项380V,250KW,自耦变压器降压启动,油泵380V三相供电,2.2KW,直接启动。三项大修完毕后正常运行了近一个月。此后,长时间运行一段时间后,会自动停机。
故障现象:经过2次测试,第一次冷启动,满载运行,运行1.5小时后停机,3分钟后再次启动,运行了约15分钟左右。第二次测试,冷启动,90%的负载,运行了5.5小时后停机,未再次启动。3次停机后,润滑油油泵、吸气压力、排气压力等各项参数均为正常,控制面板的各项故障显示灯无显示,警铃也没有响。其他测试:断开主回路断路器,只启动控制回路,启动、停机、油泵运行均正常,运行时间约3小时(没试验过更长时间)
故障分析:初步分析为主回路的热继电器动作,但因此原件目前为自动回复,所以尚无证实,今天计划调整为手动恢复,进行第三次测试。
如果此原件正常的话,我个人认为有可能会是三相不平衡,或者是缺项造成。
以上是我的分析,对于这些情况,大家还有什么高见?帮忙一起分析下。
另由于设备较老,大概是10年前的,所以目前无法上传图纸,如果大家需要,稍晚会在给大家上传。
2楼
如果认为三相不平衡或缺相或过载只须在工作时测量电流就知道了.
无论那种故障状态停机都说明停机报警回路有缺陷.
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3楼
大修:都搞啥了,说具体些?
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4楼
380V250KW电机的热继电器会装在电流互感器的二次上,建议重新整定热继电器和电流互感器,叫电气试验班整定,包括电流互感器的变比。
在以后的运行中检查记录主电机的各相电流和电压情况,以供参考。
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5楼
感谢大家的关心。我先说说这几天我做的工作。
1.测定三相电流,偏差不超过5A,和300A的电流相比,基本可以忽略不计;
2.测了下电流互感器,比例为400:5的,也没什么问题,整定数值正确;
3.检查了下控制柜个元件,10个指示灯坏了5个,其中4个还是报警指示灯(唉,没有适当的工具,就靠一段普通的导线,不小心还短了次路,还爆了个10A的熔断器--!)
最后拆下了主回路电流互感器二次侧的热继电器,把自动恢复调到手动恢复,转了转调整电流的盘子,奇迹发生了,一切正常了。设备已经连续运转2天了,一次都没停机。看来还是这个热继电器的嫌疑最大了。
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6楼
应该是热继电器老化.........................
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7楼
“没有适当的工具,就靠一段普通的导线,不小心还短了次路,还爆了个10A的熔断器--!)
最后拆下了主回路电流互感器二次侧的热继电器,把自动恢复调到手动恢复,转了转调整电流的盘子,奇迹发生了,一切正常了。设备已经连续运转2天了,一次都没停机。看来还是这个热继电器的嫌疑最大了。”
就像农村里的电工(现在农村电工也自己配上万用表了,买一个几十块钱?),热继电器不是用试验方法整定的,“转了转调整电流的盘子”的方法设置的,根本就不是按电机保护要求设置热继电器?!
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8楼
呵呵,区管说的对。我的万用表的计划已经做了快半年了,可惜,采购部门办事效率太低,至今没给我买回来,就连螺丝刀、电工钳等工具都还没给我配齐--!
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9楼
3.检查了下控制柜个元件,10个指示灯坏了5个,其中4个还是报警指示灯(唉,没有适当的工具,就靠一段普通的导线,不小心还短了次路,还爆了个10A的熔断器--!)
没有万用表可以用两只220v同功率的灯泡串联做一个试灯进行检修,总比短路大法强吧.具体怎么用,应该知道吧/
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10楼
那就不要修了,对老总说:没工具,怎么修!
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