最近接手一养猪厂废水的调试工作:调试进行了一年毫无进展,实在是一筹莫展原设计是这样的:除渣+初沉+水解算化+AO,AO池中均设置组合填料设计水量440t/d,实际水量450t/d设计金水水质:COD3000,氨氮180,SS5000实际水质:夏季:COD1000~5000,氨氮:500,SS6000,水量:500t/d冬季:COD3000~8000,氨氮:700,SS8000,水量:350t/d
最近接手一养猪厂废水的调试工作:调试进行了一年毫无进展,实在是一筹莫展
原设计是这样的:除渣+初沉+水解算化+AO,AO池中均设置组合填料
设计水量440t/d,实际水量450t/d
设计金水水质:COD3000,氨氮180,SS5000
实际水质:夏季:COD1000~5000,氨氮:500,SS6000,水量:500t/d
冬季:COD3000~8000,氨氮:700,SS8000,水量:350t/d
现阶段每天进水仅30t
问题一:三个O池中仅第一个O池填料上有细菌出现,后两个始终不见细菌踪影,水解酸化池的出水稳定在1000~1500左右。
问题二:出水氨氮500,如何进一步降低?
问题三:出水COD400,始终不下降
另,最头疼的问题-----泥阿,大量的泥渣还有猪毛,搞不定的,160平方的板框处理不了
现在倾向于卧螺或带机
我个人倾向带机,另外一个工程师倾向卧螺
不知道那位仁兄有搞过养猪废水,能不能告诉我那种对付猪场的泥渣(猪粪、饲料、猪毛)比较彻底
2楼
用带机比姣好的,
另外这么高的NH3-N
是不是要考虑怎么去除,
这个工艺,如果NH3-N不考虑降下很多,
出水是COD降不下来的。
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3楼
大型养猪场废水
就是进水的泥渣亮大
我见过一个猪场开始用 卧式转筛,两个都忙不过来
现在改成沉渣池了
你设计的进水氨氮值估计不足
如果工艺设计没有问题,生化段应该可以调起来,COD可以降到500
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4楼
氨氮不降下来,COD指定不会下。建议设置脱氮工艺。
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5楼
油脂处理了没有???
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6楼
养猪废水的油脂应该不多的吧!感觉这块工艺也就是这样差不多的。
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7楼
处理的关键在于预处理工艺,建议预处理采用化粪池,对油脂、悬浮物,尤其是饲料、猪毛等,有很好作用,大幅度降低后续处理的负荷
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8楼
1、7楼说的对,前面有个沼气化粪池较好,可有效拦除大部分SS。
2、水解酸化停留时间是多少,池内设置搅拌机没有?最好出水部份能有个沉淀区,避免厌氧泥对好氧的影响。
3、调节池内进行预曝气,可以氧化一些有机物,并吹脱部分氨氮?
4、A/O段有效容积各是多少?
5、加大回流量,回流比至少应在200%以上,O至A和水解酸池,出水回流到调节池.
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9楼
建议测量氧化池内的碱度,然后引进硝化菌种,使O池(生物接触氧化池)成为硝化菌为主体的硝化池,进一步氧化氨氮,同时去除一部分有机物。
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10楼
养猪废水进水氨氮那么高吗?公司也做了一个,方案也没有特别的脱氮,不知道以后运行时该怎么办呢?
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11楼
你提供的数据中需要知道BOD是多少;我的建议如下:
1你的前处理肯定有问题,才导致了后面生化上不去。建议增加螺旋脱水机脱渣;
2 增加O到A和水解酸化的回流量,楼上说的200%可行;
3 你的水解酸化估计时间短了;一般上厌氧好一点;
4 分析下你的生化数据,应该是培菌没培起来;
除区杂质后的生化,出水效果会应该很不错的;
个人意见:养猪废水那来的油?!不用去油;核心是猪粪过滤不干净,影响后续生化。
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