缺少碳源 在 硝化 反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中因回流携带的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不达标的最多的原因之一! 解决办法:
在 硝化 反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中因回流携带的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不达标的最多的原因之一!
按CN比4~6,投加碳源,并根据出水TN调整碳源投加量!社区有碳源计算的软件,如有需要的小伙伴可以计算一下!
AO工艺 的全称是倒置硝化反硝化工艺, AO 工艺的脱氮效率和内 回流比 成正比!根据脱氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因为R一般是固定的,而且控制比例较小,所以,控制比大的内回流比r,越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率低!
提高内回流比r在200~400%(有的脱氮工艺是内外回流合并在一起的,内外回流比也要控制在这个范围,这个范围既保证了污泥的回流,也保证了硝化液的回流,保证 反硝化 的脱氮效率)
这种情况的出现的标志是,反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养的反硝化菌优先利用氧气来进行异养代谢,而不是利用 硝态氮 ,使硝态氮无法脱除,导致TN的整体升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标,原因是 硝化细菌 无法形成优势菌种,不过 曝气池 足够大,还是没有问题的!
1.内回流过大,导致携带DO过多的,调小内回流比或者关小内回流处曝气。
2.其他问题导致的DO高,例如进水与水面相隔过高,导致跌落充氧,要减少高度差等。
在设计规范中反硝化池的水力停留时间(HRT)要求在2~10h,也就是最低的HRT要控制在2h以上,低于最低停留时间反硝化会进行的不彻底,这种情况的出现,主要是前期设计水量过小导致的!
1.超出设计标准的进水量导致的HRT缩短,可以考虑增加反硝化池的容积,例如新建或者将一些过余的建筑改成反硝化池。
2.污泥回流导致的HRT缩短,在实际中水力停留时间的计算需要算上污泥回流的量,污泥回流比越大反硝化的HRT越短,过大的污泥回流会导致反硝化的HRT不足,这一点很少有人去考虑,其实污泥回流并不需要控制很大,控制的越大,回流污泥浓度越小,回流中水越多!这种情况可以适当控制污泥回流比来解决。
在设计规范中脱氮效率一般在60~85%,问题中一级AO脱氮效率已经超过了90%,对于市政污水来说已经很不错了,但是在高氨氮的工艺废水中,要求TN达到一级A,对一级AO工艺来说有点强人所难了。
有些含氮有机物,普通的生化无法破环,导致无法脱除,这种情况比较少见,主要是某一类废水上,这种情况下主要是工艺选型问题,没有考虑有机氮氨化(有机氮转化成氨氮)的过程。