1 工艺原理及过程 A-A-O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在该工艺流程内,BOD、SS和以各种形式存在的氮和磷将一并被去除。该系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成,专性厌氧和一般专性好氧菌群均基本被工艺过程所淘汰。在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。
A-A-O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在该工艺流程内,BOD、SS和以各种形式存在的氮和磷将一并被去除。该系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成,专性厌氧和一般专性好氧菌群均基本被工艺过程所淘汰。在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。
在以上三类细菌均具有去除BOD的作用,但BOD的去除实际上以反硝化细菌为主。污水进入曝气池以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解,BOD浓度逐渐降低。在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,TP浓度逐渐升高,至缺氧段升至最高。在缺氧段,一般认为聚磷菌既不吸收磷,也不释放磷,TP保持稳定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厌氧段和缺氧段,氨氮浓度稳中有降,至好氧段,随着硝化的进行,氨氮逐渐降低。在缺氧段,NO3--N瞬间升高,主要是由于内回流带入大量的NO3--N,但随着反硝化的进行,硝酸盐浓度迅速降低。在好氧段,随着硝化的进行,NO3--N浓度逐渐升高。
A-A-O生物脱氮除磷的功能是有机物去除、脱氮、除磷三种功能的综合,因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求。如能有效去除脱氮或除磷,一般也能同时高效地去除BOD,但除磷和脱氮往往是相互矛盾的,具体体现在某些参数上,使这些参数只能局限在某一狭窄的范围内,这是A-A-O系统工艺控制较为复杂的主要原因。
(1)F/M和SRT
完全的生物硝化,是高效生物脱氮的前提,因而F/M越低SRT越高,脱氮效率越高,而生除磷则要求高F/M低SRT。A-A-O生物脱氮除磷是运行较灵活的一种工艺,可以以脱氮为重点,也可以以除磷为重点,当然也可以二者兼顾。如果既要求一定的脱氮效果,也要求一定的除磷效果,F/M一般控制在0.1~0.18kgBOD5/(kgMLVSS?d),SRT一般应控制在8~15天。
(2)水力停留时间
水力停留时间与进水浓度、温度等因素有关。厌氧段水力停留时间一般在1~2小时范围;缺氧段水力停留时间1.5~2小时;好氧段水力停留时间一般应在6小时。
(3)内回流与外回流
内回流比r一般在200~500%之间,具体取决于进水TKN浓度,以及所要求脱氮效率,一般认为,300~500%时脱氮效率最佳。外回流比R一般在50~100%的范围内,在保证二沉池不发生反硝化及二次释放磷的前提下,应使R降至最低,以免将大多的NO3--N带回厌氧段,干扰磷的释放,降低除磷效率。
(4)溶解氧DO
厌氧段DO应控制在0.2mg/l以下,缺氧段DO应控制在0.5mg/l以下,而好氧段DO应控制在2~3mg/l之间。
(5)BOD/TKN与BOD/TP
对于生物脱氮来说,BOD/TKN应大于4.0,而生物除磷则要求BOD/TP大于20。如果不能满足上述要求,应向污水中投加有机物。为了提高BOD5/TKN值,宜投加甲醇做营养源,为了提高BOD/TP值,宜投加乙酸等低级脂肪酸。
(6)PH和碱度
A-A-O生物除磷脱氮系统中,污泥混合液的PH应控制在7.0之上,如果PH小于6.5时,可提高碱度。
(7)温度的影响
温度越高,对生物脱氮越有利,当温度低于15℃时,生物脱氮效率将明显下降。而当温度下降时,则极可能对除磷有利。
(8)毒物及抑制物质
某些重金属离子、络合阴离子及一些有机物随着工业废水入处理系统后,如果超过一定的浓度,会导致活性污泥中毒,会使某些生物活性受到抑制。反硝化细菌和聚磷菌对毒物及抑制物质的反应,同传统活性污泥系统的污泥基本一致,其中毒或抑制剂量见下表。与以菌类相比,硝化细菌更易受到毒物抑制。一些对异养菌无毒的物质会对硝化细菌形成抑制。而同一种抑制物质,在某一浓度水平下,对异养菌无毒性,而对硝化细菌却可能有抑制作用。
抑制生物硝化的一些有机物 |
抑制硝化的一些重金属和无机物浓度 |
||||
1 |
有机物 |
产生 75% 抑制时的浓度 (mg/l) |
种类 |
产生抑制时的浓度 (mg/l) |
|
2 |
苯胺 |
1 |
六价铬 |
0.25 |
|
3 |
乙二胺 |
1 |
铜 |
0.005~0.5 |
|
4 |
萘胺 |
1 |
铅 |
0.5 |
|
5 |
芥子油 |
1 |
镁 |
50 |
|
6 |
酚 |
5.6 |
镍 |
0.25 |
|
7 |
甲基引哚 |
7 |
锌 |
0.08~0.5 |
|
8 |
硫脲 |
0.076 |
氰化物 |
0.34 |
|
9 |
氨基硫脲 |
0.18 |
硫酸盐 |
500 |
A-A-O生物脱氮除磷工艺,可以通过运行控制,实现以除磷为重点。此时除磷效率可以超过90%,但脱氮效率会非常低。如果运行控制以脱氮为重点,则可获得80%以上的脱氮效率,而除磷往往在50%以下。在运行良好时,可以实现脱氮与除磷同时超过60%,但要维持高效率脱氮的同时,高效率除磷是不可能的。运行中只能选择以二者之一为主,若二者兼顾,则效率都不高。
该工艺具有使出水TP小于2mg/l,TN小于9mg/l的潜力,但需良好的设计与精心的运行管理。国外很多采用该工艺的处理厂大多数以脱氮为主,兼顾除磷;如果出水中TP超标,则辅以化学除磷方法。
(1) 曝气系统的控制
因生物除磷本身并不消耗氧 , 所以 A-A-O 生物脱氮除磷工艺曝气系统的控制与生物反硝化系统一致 。
(2) 回流污泥系统的控制
控制回流比时 , 应首先保证不使污泥在二沉池内停留时间过长 , 导致反硝化或磷的二次释放 , 因此需要保证足够大的回流比 ; 其次 , 回流比不能太大 , 以防过量的 NO 3 - -N 浓度大于 4mg/l, 必须降低回流比 R。 单纯从 NO 3 - -N 对除磷的影响来看 , 脱氮越完全 ,NO 3 - -N 对除磷的影响越小 。 运行人员需综合以上情况 , 结合本厂的具体特点 , 确定出最佳的回流比 。
(3) 回流混合液系统的控制
内回流比 r 与除磷的关系不大 , 因而 r 的调节完全与反硝化工艺一致 。 生物反硝化系统的回流比 r 是一个重要的控制参数 。 首先 r 直接决定脱氮效率 。 假设生物硝化效率和反硝化效率为 100%, 即所有的 TKN 均被硝化成 NH 3 - -N , 回流至缺氧段的所有 NH 3 - -N 均被反硝化为 N 2 , 此时脱氮效率 E DN 为 :
经试验 r 取 100%、200%、300%、400%、500% 五种情况分析 ,r 越大 , 系统的总脱氮效率越高 , 出水 TN 越低 。 但从另一个方面来看 ,r 太高 , 对脱氮率有不利的影响 。 因为 r 太高 , 通过内回流自好氧段带至缺氧段的 DO 越多 , 当缺氧段的 DO 较高时 , 会干扰反硝化的进行 , 使总脱氮率下降 。 当 DO 高于 0.5mg/l 时 , 会使反硝化停止 , 实际脱氮率降为零 。 另外 ,r 太高 , 还会使污水在缺氧段内的实际停留时间缩短 , 同样也使脱氮效率降低 。
综上所述 , 对于某一生物脱氮系统来说 , 都存在一个最佳的内回流比 , 在该 r 下运行 , 脱氮效率最高 。 运行人员应根据本厂实际情况 , 摸索调度出这个最佳的 r 值 。 对于典型的城市污水 , 最佳的 r 值在 300~500% 之间 。
(4) 剩余污泥排放系统的控制
剩余污泥排放宜根据 SRT 进行控制 , 因为 SRT 的大小直接决定该系统是以脱氮为主还是除磷为主 。 当控制 SRT 在 8~15d 范围内 , 一般既有一定的除磷效果 , 也能保证一定的脱氮效果 , 但效率都不会太高 。 如果 SRT<8d, 除非温度特别高 , 否则硝化效率非常低 , 自然也谈不上脱氮 , 但此时的除磷效率则可能很高 。 如果控制 SRT>15d, 可能使硝化顺利时行 , 从而得到较高的脱氮效率 , 但由于排泥太少 , 排泥量仅是 A-O 除磷工艺的几分之一 , 即使污泥中含磷量很高 , 也不可能得到太高的除磷效率 。
(5) BOD/TKN 与 BOD/TP
对于生物脱氮来说 ,BOD/TKN 应大于 4.0, 而生物除磷则要求 BOD/TP 大于 20。 如果不能满足上述要求 , 应向污水中投加有机物 , 补充碳源不足 。
(6)ORP 的控制
A-A-O 生物脱氮除磷过程 , 本质上是一系列生物氧化还原反应的综合 , 因而工艺控制较复杂 。 近年来 , 国外一些处理厂采用氧化还原电位 ORP 作为系统的一个工艺控制参数 , 收到了良好效果 。 国内也已有处理厂安装 ORP 在线测定仪表 。
混合液中的 DO 浓度越高 ,ORP 值越高 。 当混合液中存在 NO 3 - -N 时 , 其浓度越高 ,ORP 值也越高 ; 而当存在 PO 4 3 — P 时 ,ORP 则随着 PO 4 3 — P 浓度升高而降低 。 要保证良好的脱氮除磷效果 , 厌氧段混合液的 ORP 应 <-250mv, 缺氧段宜控制在 -100mv 左右 , 而好氧段则应控制在 40mv 以上 。
在运行管理中
① 如发现厌氧段 ORP 升高 , 则预示着除磷效果已经或将降低 。 应立即分析 ORP 升高的原因 , 并采取对策 。 如果回流污泥带入太多的 NO 3 - -N, 或由于搅拌强度太大产生空气复氧 , 都会使 ORP 值升高 ;
② 如发现缺氧段 ORP 升高 , 则预示内回流比太大 , 混合液自好氧段带入缺氧段的 DO 太多 , 另外 , 搅拌强度太大 , 产生空气复氧 , 同样也会使 ORP 升高 ;
③ 如发现好氧段 ORP 降低 , 则说明曝气不足 , 使好氧段 DO 下降 。
(7)PH 控制及碱度核算
污泥混合液的 PH 一般应控制在 7.0 之上 , 如果 PH<6.5, 则应投加石灰 , 补充碱源量 。