焦化废水“总氮”达标-DNBF反硝化滤池
pl_97001941
2023年03月09日 16:31:46
来自于污泥处理
只看楼主

焦化废水是炼焦、煤气净化及化产品深加工过程中产生的废水,水量大、水质复杂、可生化性差,是典型的有毒有害难降解有机工业废水。国内焦化企业通常采用 A/O、AA/O、A/OO 等生化处理方法,但处理后出水的总氮含量仍很高,达不到 GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。尤其对于目前产能置换浪潮下,新建焦化水处理工程“总氮”达标是必不可少的一环,在需要零排放的企业中,总氮导致后段较高的杂盐率也是急需解决的痛点之一。


焦化废水是炼焦、煤气净化及化产品深加工过程中产生的废水,水量大、水质复杂、可生化性差,是典型的有毒有害难降解有机工业废水。国内焦化企业通常采用 A/O、AA/O、A/OO 等生化处理方法,但处理后出水的总氮含量仍很高,达不到 GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。尤其对于目前产能置换浪潮下,新建焦化水处理工程“总氮”达标是必不可少的一环,在需要零排放的企业中,总氮导致后段较高的杂盐率也是急需解决的痛点之一。


GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》节选

焦化废水中存在有机氮、氨氮、硝态氮等形式的氮,其中以氨氮和有机氮为主要形式。在生化处理过程中,有机氮被异养微生物氧化分解,即通过氨化作用转化为氨氮,然后经硝化过程转化为NO3- -N和NO2--N,最后通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,逸入大气从而达到脱氮的目的,生物脱氮的关键在于硝化和反硝化过程。A/O 工艺正常情况下生化出水氨氮含量几乎为零,说明硝化反应已经完全,而该工艺出水的总氮含量往往不能达标,主要原因是反硝化反应不彻底。如何提高反硝化效率,降低出水总氮浓度是协同焦化水处理创新中心研发的重点。



上表为某焦化厂 A/O 废水处理工艺运行指标,可以看出,现有生化废水处理工艺对挥发酚、氰化物、氨氮等污染物的降解是高效的,能达到GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。但是在经过协同专业的一级A/O活性污泥法后,生化出水中的总氮含量仍然较高,不能达到排放要求,也影响了废水零排放的效果。


深度脱氮工艺的选择

目前主流焦化废水深度脱氮技术都是基于缺氧反硝化原理,通过培养反硝化细菌并提供其进行反硝化反应所需的碳源(如葡萄糖、乙酸钠、甲醇等)脱除一级脱氮系统出水中的硝态氮,从而达到进一步脱除TN的目的。在进行深度脱氮之前协同团队首先保证一级脱氮系统的充分硝化,尽量提高其TN去除率,充分利用废水自身的碳源,降低深度脱氮系统规模及运行成本。目前根据焦化行业排放要求及零排需求,出水总氮需要低于25mg/L或20mg/L甚至10mg/L。1.二级A/O工艺

二级A/O工艺脱氮的主体是缺氧池(A池)内的悬浮活性污泥,利用外加碳源进行反硝化脱氮;O池(也称再曝气池)仅作为COD的保障措施,防止碳源过量投加造成出水COD的升高,其工艺流程如下图。


二级A/O 深度脱氮系统工艺流程图

补充足够的碳源,保持池二级AO系统中较高的污泥浓度,防止污泥流失及过氧化,是保证二级AO系统较高的脱氮效率的基础。冬季水温降低,系统反硝化效率下降,一般通过提高污泥浓度或对废水加热的方式保证系统脱氮效率。


2.DNBF反硝化滤池

反硝化生物滤池由曝气生物滤池演变而来,通过培养附着在滤料上的反硝化菌进行生物脱氮。协同水处理专家团队参考40多家焦化企业污水处理运营经验,针对焦化废水特性,融合了常规反硝化滤池的优势(多用于市政行业),进行了升级创新,开发了适用于焦化废水的DNBF反硝化滤池。

该滤池具有较高的抗冲击能力,受气候、水量、水质变化的影响相对较小。这主要依赖于滤料高的比表面积,使得系统内截留了比较大的生物量,提高了系统的抗冲击负荷能力。相较于二级A/O工艺,反硝化滤池的占地面积更小,更适用土地紧张的项目,出水水质(尤其是SS)也较好。

目前DNBF反硝化滤池通过在线仪表硝态氮、溶氧仪表和碳源投加的冗余拟态控制,实现碳源的准确投加,避免加药量过高和过低的情况,使加药量符合TN的去除要求。


碳源投加控制系统


3.结论-相较于传统二级A/O工艺,协同更推荐DNBF反硝化滤池

同等条件下相较于二级AO,脱氮负荷更高,占地更少,投资更低。

与国外下向流滤池技术不同,DNBF采用上向流反硝化滤池,整体具有较强的纳污能力,可短期承受较高SS水质。

该反应器采用精准复合环路控制系统,碳源消耗量更少,后续无需设置曝气生物滤池,运营成本更低


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yj蓝天
2023年03月12日 07:03:45
2楼

焦化废水总氮达标不容易,尤其是采用滤池处理技术,学习啦,谢谢楼主分享

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