上向流反硝化深床滤池在污水厂 提标 改造工程 中的应用 叶昌明 , 伍 波, 戴文权,彭金城 摘要 :广东省某水质净化厂一期工程原采用SBR+纤维转盘滤池为主体工艺,要求提标改造后主要出水指标达到《地表水环境质量标准》V类标准(TN≤15mg/L),实际出水TP偶尔超标,TN严重超标。提标改造工程在现有SBR工艺后端新增了上向流反硝化深床滤池模块化水处理装备,出水COD≤30 mg/L、BOD
上向流反硝化深床滤池在污水厂 提标 改造工程 中的应用
叶昌明 , 伍 波, 戴文权,彭金城
摘要 :广东省某水质净化厂一期工程原采用SBR+纤维转盘滤池为主体工艺,要求提标改造后主要出水指标达到《地表水环境质量标准》V类标准(TN≤15mg/L),实际出水TP偶尔超标,TN严重超标。提标改造工程在现有SBR工艺后端新增了上向流反硝化深床滤池模块化水处理装备,出水COD≤30 mg/L、BOD 5 ≤6 mg/L、TN≤12 mg/L、TP≤0.3 mg/L和SS≤5 mg/L,达到了地表准Ⅳ类标准,表明上向流反硝化深床滤池脱氮除磷效果好,尤其是脱氮效率极高,最大去除量高达29.4 mg/L,相应的反硝化负荷达到了2.08 kgNO 3 -N/(m 3 ·d)。
概述
设计进出水水质
根据污水厂提供的水质数据进行分析,确定上向流反硝化深床滤池设计进、出水水质如下表1所示。
表 1 设计进、出水水质
项目 |
COD (mg/L) |
BOD 5 (mg/L) |
TN(mg/L) |
TP (mg/L) |
SS (mg/L) |
设计进水 |
≤50 |
≤10 |
≤20 |
≤0.5 |
≤20 |
设计出水 |
≤40 |
≤10 |
≤15 |
≤0.4 |
≤10 |
改造后工艺流程
根据原工艺流程实际运行来看,SBR工艺出水SS不稳定,容易造成纤维转盘滤池堵塞,清洗维护麻烦;同时,需要脱氮处磷。为此,在SBR池后新增精细格栅和上向流反硝化深床滤池,确保出水水质达标排放,改造后详细工艺流程如下 图1 :
图 1 改造后工艺流程图
新建的上向流反硝化深床滤池主要设计参数如下:上向流反硝化深床滤池装备呈两侧对称布置,每侧8格,每2格为1组,共计8组(16格),采用碳钢防腐结构;单格尺寸(L×B×H)为12.0 m×3.0 m×4.5m,单格有效过滤面积为36 m 2 ;设计处理规模为10.00万 m 3 /d,最大流量为13.00万m 3 /d(K z = 1.3);平均滤速为7.2m/h,强制滤速为8.3m/h,最大滤速为9.4m/h;滤料采用石英砂,粒径为2-4mm,滤料层高2.5m,空床停留时间为20.8min。
运行效果分析
该水质净化厂(一期)提标改造项目从2018年12月底通水调试,运行至今已有2年,运行期间其出水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)准Ⅳ类标准,并达到设计产水规模。上向流反硝化深床滤池运行过程中采用含量25%乙酸钠溶液(NaAC)作为外加碳源,记录了2019年4月份至2019年12月份脱氮效果,结果如 表 所示:
表2 不同月份乙酸钠投加量脱氮效果
由上 表 2数据可知,经过上向流反硝化深床滤池的处理后,出水TN平均浓度能够低于10 mg/L,可以发现随着总氮去除量的增加相应的碳源投加量也会随之增加,其中在12月份碳源投加量达到了最大值,为178.31 mg/L,相对应的总氮去除量为13.69 mg/L。根据表2中乙酸钠投加浓度与TN去除量的数据,可以计算出4月~12月反硝化深床滤池去除单位硝态氮消耗的乙酸钠投加量(NaAC/△TN),结果可见图2。
图2 不同月份单位硝态氮消耗的乙酸钠投加量
图3 上向流反硝化深床滤池4月份TN处理效果
图3是该水质净化厂(一期)提标改造后上向流反硝化深床滤池4月份TN的处理效果,结果显示在进水TN为10~20mg/L之间,出水TN≤5mg/L,TN去除率为50%~80%。同时,可以发现深床滤池具有良好的抗冲击负荷能力,在进水TN波动较大的情况下也能够保证出水在10mg/L以下。
随着三部委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》,2020年广东省某水质净化厂(一期)污水管网修复、雨污分流的逐步完善,污水厂进水水质浓度提高,提质增效后上向流反硝化滤池进水总氮较2019年明显升高,结果可见图4。
图4 上向流反硝化滤池提质增效后进水TN浓度
图5 上向流反硝化深床滤池11和12月份的TN处理效果
图5是上向流反硝化深床滤池11月份和12月份的TN处理效果,从运行的数据可以看出,进水TN为 22.7~38.2 mg/L之间,经深床滤池处理后出水能够稳定低于12 mg/L,去除率高达57.5%~80.6%。与此同时,还发现滤池最大的TN去除量高达29.4 mg/L,相应的反硝化负荷达到了2.08 kgNO 3 -N/(m 3 ·d)。即使在进水TN超设计值90% 的情况下,出水TN依旧能稳定低于12mg/L,说明上向流反硝化滤池脱氮效率极高。因此,针对一些生化池TN处理效果不理想且具备改造条件的工程,上向流反硝化深床滤池是非常适合作为其深度处理工艺。同时,该深床滤池脱氮能力极强,能够为用户后续再次提标升级留有充分的空间。
此外,上向流反硝化深床滤池采用石英砂的固定滤床,具有较好的同步脱氮除磷功能,运行过程中在SBR池投加除磷剂,经上向流反硝化滤池截留过滤,TP去除率能够达到20%~40%,出水TP能够稳定低于0.3 mg/L。同时上向流反硝化滤池能够进一步确保出水达标排放,出水COD≤30 mg/L、BOD 5 ≤6 mg/L 、SS≤5 mg/L。反硝化深床滤池进、出水COD、BOD 5 、SS和TP浓度见下表3所示。
表3 深床滤池进、出水COD、BOD5、SS及TP
技术经济分析
本提标改造工程新增精细格栅和上向流反硝化滤池模块化装备,新增占地面积仅1300 m 2 ,新增装机功率600 kW,运行功率480 kW,新增吨水电耗费用约为0.05元;乙酸钠消耗量为4187.4 t,乙酸钠市场价按照1600元/t,新增吨水乙酸钠费用为0.177元,共计新增吨水直接运行费用为0.227元。
处理工艺 及模块化装备 特点
(1)具有同步脱氮除磷功能,脱氮效率高,出水TN可低至5mg/L
上向流反硝化深床滤池采用底部进水、上部出水的上向流过滤方式,利用管道封闭式进水,解决下向流滤池进水时跌水增加溶解氧浓度的问题,通过控制较低的溶解氧浓度,可有效提高脱氮效率。根据工程应用情况,上向流反硝化深床滤池可通过过滤作用,实现SS和TP的去除,经反硝化作用去除TN,其出水可稳定达到TN≤10mg/L,且通过工程试验验证,处理出水TN可低至5mg/L。
(2)进水不复氧,碳源投加量可节省30%以上
根据工程经验总结,反硝化滤池碳源投加量的计算公式为:碳源投加量=2.86×去除NO 3 - 量+1.71×去除NO 2 - 量+去除DO量。常规下向流反硝化深床滤池因进水跌落充氧,会造成碳源大量浪费,同时因DO浓度高而滤料繁殖大量异养菌;上向流反硝化深床滤池进水与空气隔绝,避免了复氧过程。实践发现,相较于下向流反硝化深床滤池,上向流反硝化深床滤池碳源投加量可节省30%以上。
(3)纳污量大,反洗周期长,可省去高效沉淀池
上向流过滤是基于“反粒度”理论,在过滤过程中,水流由下而上先通过粒径较粗的滤层而后通过较细的滤层,整个滤层截污均匀,大大提高了滤料层的纳污量,延长了反冲洗周期,根据一些工程项目,上向流反硝化滤池反洗周期通常为24~48h,相对应的水头损失达到3m左右。而下向流滤池大部分截污集中在表层50cm,没有发挥下部的截留作用。据试验数据表明 ,同等条件下,上向流滤池的纳污量为下向流的5倍以上。因此,上向流反硝化 深床 滤池在纳污量提高的基础上,延长了反冲洗周期,可以更好地发挥出同步除磷性能,在用地紧张的污水厂提标项目中,可省去高效沉淀池,大大节省投资成本。
(4)无需驱氮设施,且进一步保证微生物活性
在下向流反硝化 深床 脱氮过程中,点状氮气气泡会聚集在介质的表层,形成“气堵”现象,滤速低,必须借助外力进行驱氮,恢复水头。根据相关工程,下向流反硝化 深床 滤池通常每间隔2-5h开启反冲洗水泵2-3min驱氮一次,在驱氮过程中,悬浮微生物和部分附着型微生物会随着水流流失,会减弱其反硝化效果。而上向流反硝化 深床 滤池产生的氮气释放与水流同向,氮气能够得到及时排放,可有效避免气阻。因此,上向流反硝化深床滤池滤速可适当提高,无需进行驱氮,简化了设备与操作程序,避免了驱氮过程中对微生物冲击及微生物总量的影响,进一步保证了微生物活性,总氮去除效率更高。
(5)碳源投加的精准控制
上向流反硝化深床滤池碳源的投加采用“模糊控制”法,设置总进水流量计、进出水溶解氧浓度及进出水硝酸盐氮含量的反馈,通过建立数学模型,动态控制碳源加药量。在保证出水COD、BOD 5 达标的前提下,能精确的控制总氮的去除。
(6)独特的布水布气系统,反洗更均匀
反硝化深床滤池应用于深度处理,需要投加碳源及除磷剂,截留的固体杂质多,产泥相对增加,因此对反冲洗系统的技术要求较高。上向流反硝化滤池运用独特的布水布气技术,采用上向流多功能滤管实现过滤的布水、反洗布水及反洗布气,能确保布水布气更加均匀,反冲洗无死区,能有效 防止滤料堵塞 。
(7)采用模块化装备的建造模式
将上向流反硝化深床滤池工艺设计成标准化设备,统一尺寸, 模块化装配,大大节省工期,安装便捷,易于搬迁,可循环利用,并可根据近期、远期处理规模大小,分期灵活配置 ,不受安装场地及施工周期限制。 同时,采用模块化装备的建造模式,将其与园林绿化结合,打造成公园化嵌入式污水处理厂,整体景观效果可媲美地下式污水处理厂,可达到环境友好的目的,解决污水处理厂建设存在的邻避问题。
结语