收录于话题 河北某玻璃企业污水 处理及回用工程处理原水为生产废水及办公楼、浴室的生活污水,该企业厂区内排水采用生产废水及生活污水混排方式,将两种污水混合收集,采用水解酸化—曝气生物滤池—超滤组合工艺进行处理,污水经处理达标后回用于循环冷却水系统补水、绿化浇灌、冲厕、冲洗厂区道路等,实现了厂区污水零排放。
河北某玻璃企业污水 处理及回用工程处理原水为生产废水及办公楼、浴室的生活污水,该企业厂区内排水采用生产废水及生活污水混排方式,将两种污水混合收集,采用水解酸化—曝气生物滤池—超滤组合工艺进行处理,污水经处理达标后回用于循环冷却水系统补水、绿化浇灌、冲厕、冲洗厂区道路等,实现了厂区污水零排放。
该企业排水量约400 m 3/d,主要为生产废水,生活污水比例较小。生产废水主要来自锅炉排污水、离子交换树脂再生水、氮站空压机外排水、循环水冷却水系统外排水、蒸汽冷凝水、各车间冲洗地面水。
污水处理后主要回用作循环冷却水系统补水,其他作为厂区绿化、冲厕、道路清扫用水。 因此处理后的水质在满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050—2007)中规定的再生水作为间冷开式系统补充水的水质指标要求的同时,还应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)中城市绿化、道路清扫和冲厕的要求。
根据原水来源及出水水质要求,确定进、出水水质指标见表1,设计处理水量为400 m 3/d。
由于中水回用水量在时间上不均匀,例如循环冷却水补水量白天多、夜间少,绿化用水和厂区道路冲洗用水瞬时流量大,冲厕用水流量在早、中、晚都有高峰值,因此中水回用供水能力设计为40 m3/h 。
由于污水处理后主要供循环冷却水系统补水,对水质要求较高。水解酸化工艺可提高污水的可生化性。曝气生物滤池(BAF)集生物氧化、截留悬浮固体为一体,具有抗冲击负荷能力强、污泥产量较少、出水水质稳定等特点。
超滤在过滤微细悬浮物及胶体物质方面具有良好的效果,因此采用水解酸化—曝气生物滤池—超滤组合工艺进行处理,工艺流程如图1所示。
从流程上分为3个部分: 预处理工艺、生化处理工艺和深度处理工艺 。
其中生化处理工艺为水解酸化—两级曝气生物滤池工艺,深度处理工艺为超滤工艺。
图1 污水处理工艺流程
(1)格栅
设置1道不锈钢格栅,栅条间隙为6 m m,栅渣采用定期人工清理方式。
(2)调节池
地下钢筋混凝土结构,共1座,有效容积为200 m 3,有效水深3.5 m 。池内均设鼓风曝气,空气扩散装置为穿孔管曝气器。
(3)水解酸化池
采用地下钢筋混凝土结构,共1座,有效水深3.5 m ,有效容积70 m 3,池内挂填料,池内升流速度控制在0.8 m /h。
(4)初沉池
采用竖流式沉淀池,钢结构。沉淀时间为1.5 h ,水力表面负荷为1.5 m 3/(m2·h),初沉池污泥排至污泥浓缩池。
(5)曝气生物滤池
采用两级曝气生物滤池工艺,第一级为C/N型滤池,主要去除含碳有机污染物及截留大部分SS,同时部分降解氨氮;第二级为N型滤池,主要完成对氨氮的硝化降解,并进一步截留SS及去除COD、BOD。
C/N型曝气生物滤池有机容积负荷取1.5kg/(m3·d),滤池高度为6.0 m ,池体采用钢结构,池内设10 m 3球形轻质多孔陶粒滤料,配水形式为长柄滤头配水,配气形式为单孔膜空气扩散器配气。N型曝气生物滤池氨氮负荷取0.7 kg/(m3·d),滤池高度为5.2 m ,池体采用钢结构,池内设7.5 m 3球形轻质多孔陶粒滤料,配水形式为长柄滤头配水,配气形式为单孔膜空气扩散器配气。
(6)中间水池
中间水池主要作用是保障二级曝气生物滤池的供水及保护提升泵,有效容积为10 m 3,钢结构。
(7)二沉池
采用竖流式沉淀池,钢结构,沉淀时间2 h ,水力表面负荷为1.0 m 3/(m2·h),二沉池污泥排至污泥浓缩池。
(8)砂滤池
二级曝气生物滤池出水自流入砂滤池,池体为钢结构。设计滤速为10 m /h,有效过滤面积为3.14 m 2,单池尺寸为D 2.0 m ×3.9 m ,配水形式为长柄滤头配水。砂滤池按周期运行,每个周期分为过滤和反洗两个阶段,自动交替运行,反冲洗出水返回调节池重新进行处理。
(9)消毒
消毒系统采用一个消毒模块,12支低压汞灯布置于消毒渠内,消毒系统能实现对石英灯管的在线清洗。系统的消毒渠道出水都采用2个不锈钢溢流槽,以控制系统水面的平稳性。
(10)超滤
膜组件采用高抗污染的PVDF中空纤维超滤膜,壳体材质为UPVC,中空纤维内径为0.6 m m、外径为1.1 m m,单支膜表面积为40 m 2,截留孔径为0.03μm。整套设备处理水量为400 m 3/d,可实现自动在线反冲洗,超滤膜设有旁通。配套设备包括进水泵、贮气罐、反洗罐、反洗泵。
(11)回用水池
回用水池有效容积为200 m 3,为地下钢筋混凝土结构。中水回用采用变频恒压供水,供水能力设计为40 m3/h 。供水压力可通过变频器在0~0.6 MPa 内进行调节,以满足循环冷却水系统补水、绿化、冲厕及厂区道路冲洗的使用要求。
(12)污泥处理
污泥浓缩池采用竖流式浓缩池,地下钢筋混凝土结构。浓缩时间取10 h ,浓缩后污泥排至板框压滤机进行脱水,泥饼定期外运至专门的污泥处理厂处置。
(13)控制系统
自动控制系统由PLC及上位操作站组成,集中布置在值班控制室,PLC与上位操作站之间通过通讯网络相连接,上位操作站采用工业控制机。通过PLC系统可自动控制现场各种泵、风机的启停及风量、水量等各种工艺参数的调整,值班室设置上位监视系统,以满足生产使用。
该工程竣工后进入调试阶段,先后经过单机调试、单元调试、分段调试(挂膜)及整体调试等过程,20多天后出水水质达到设计要求,投入正式运行。
自工程正式运行以来,处理出水水质一直稳定达标,可满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050—2007)中规定的再生水作为间冷开式系统补充水的水质指标要求及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)中城市绿化、道路清扫和冲厕的要求,主要水质指标见表2。
该工程总投资为233.4万元,其中土建工程为94.4万元,设备投资为106万元,安装工程费为23万元,其他投资为10万元,吨水成本为2.10元(含折旧)。
废水处理回用工程实施后,处理后的中水全部回用,每年可节水1.44×105 m 3,按自来水价格6.11元/m3计,则用中水代替自来水后每吨可节约4.01元,年节水收益为57.75万元,工程运行4a后,可收回全部投资。
对某玻璃企业混排的生产废水及生活污水进行收集,采用水解酸化—曝气生物滤池—超滤组合工艺进行处理,污水经处理达标后回用于循环冷却水系统、绿化浇灌、冲厕、冲洗厂区道路等,实现了厂区污水零排放,年减少COD排放量12.41t,年节水1.44×105 m 3,实现了环境效益和经济效益的双羸。
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