SediMag磁混凝技术在高效沉淀池改造中的工程应用
力能扛鼎的茶叶
2020年10月26日 10:55:33
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在污水处理厂提标改造过程中,没有场地新建构筑物是普遍的限制条件。将传统高效沉淀池改造为SediMag ? 磁混凝是一种极为有效的技术手段。SediMag ? 磁混凝技术在传统高效沉淀池的土建基础上,使处理能力翻倍(15-20 m


在污水处理厂提标改造过程中,没有场地新建构筑物是普遍的限制条件。将传统高效沉淀池改造为SediMag ? 磁混凝是一种极为有效的技术手段。SediMag ? 磁混凝技术在传统高效沉淀池的土建基础上,使处理能力翻倍(15-20 m 3 /(m 2 ·h)),且可满足更严格的出水要求(TP≤0.3 mg/L,SS≤3mg/L)。


0 1

项目背景


某污水处理厂一期规模 3.5×10 4  m 3 /d,已于2016年完成建设投产运行。项目采用“预处理+AAO+二沉池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+接出消毒”处理工艺,絮凝沉淀工艺段采用2组高效沉淀池,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。项目自2016年投产运行以来,处理效果稳定达标。该污水处理厂于2018年进行提标改造,出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。需对深度处理工艺段进行提标改造。


高效沉淀池平面布置图


0 2

工程改造措施


受污水厂用地限制,本工程不具备新建构筑物的条件,应充分利用现有设施。将其中 1组高效沉淀池改造为1组SediMag ? 磁混凝沉淀系统,设计处理规模为 3.5×104 m3/d。升级完成后,单独运行1组SediMag ? 磁混凝沉淀池,承担全部的深度处理功能。未升级的 1组高效沉淀系统和纤维转盘滤池作为应急备用。


2.1  原絮凝反应池改造


1)将进水区单独隔离开,作为进水过渡区,避免磁粉进入进水过渡区引起堵塞的发生;

2)拆除导流筒,保证磁粉在加载区内能够得到充分提升和混合。

3)将絮凝反应池和过流区的挡墙拆除,部分过流区作为加载反应池和絮凝反应池的部分空间。絮凝反应池内的搅拌机改为磁混凝专用搅拌机,经机械搅拌絮凝后,将带有磁粉的絮团提升至沉淀池内。


絮凝区改造示意图


4)此外,在磁混凝沉淀池的排泥系统中,剩余污泥泵将污泥送至池顶的磁分离器进行磁粉回收,分离后的剩余污泥通过重力排放。在本工程中无法通过重力流入厂区现状污泥浓缩池内,因而需要增设污泥暂存池,由暂存池内的污泥泵将污泥输送至污泥浓缩池。

 

如上所述,本工程需将原絮凝反应区重新划分为进水过渡区、混凝反应池( T1)、加载反应池(T2)、絮凝反应池(T3)、以及污泥暂存池5格区域。各分区均采用搭建钢结构的形式在池体内改造,尽量减少对现状池体的改动。


  原絮凝反应区改造主要设计参数

项目

设计参数

项目

设计参数

1、进水过渡区


3、加载反应池(T2)


有效尺寸

2.5 m×3.8 m×5.95 m

有效尺寸

3 m×3.5 m×5.95 m

平均停留时间

2.33 min

平均停留时间

2.57 min

2、混凝反应池(T1)


4、絮凝反应池(T3)


有效尺寸

2.7 m×2.5 m×5.95 m

有效尺寸

3.5 m×3.5 m×5.95 m

平均停留时间

1.65 min

平均停留时间

3.00 min


2.1.1  沉淀池改造

沉淀池整体状况良好,需按 3.5×10 4  m 3 /d处理能力核算有效表面负荷17.43 m 3 /(m 2 ·h),出水堰过堰负荷为3.37L/m·s,堰上水头36mm均满足磁混凝工艺的设计要求。因此,沉淀池池体基本无改造,充分利旧。


2.2  污泥泵房改造

原有污泥管道从沉淀区污泥斗引出后向上连接 90°弯头进入原螺杆泵。投加磁粉后,这种连接形式会导致磁粉淤积,阻塞管道。本工程将原污泥泵的平台降低,使污泥管道水平进入磁混凝系统配套污泥泵。


SediMag ? 磁混凝沉淀池改造平面图


2.3  主要设备改造方案


由于磁混凝技术加载了磁粉,对于设备材质选用的要求更为严格,以避免机具不必要的磨损与损坏 [2] 。本工程的配套搅拌机、刮泥机、污泥泵、管材等设备材料均需要进行有针对性的设计和更换。

 

2.3.1  搅拌机改造

由于系统内的磁粉比重较大,对于搅拌的要求很高,需要搅拌具有较大的搅拌强度且不破坏已形成的絮凝,需要改造为 SediMag ? 磁混凝沉淀池专用 HR-3桨叶。


磁混凝 HR-3 桨叶主要设计参数

参数与指标

混凝 反应池

加载 反应池

絮凝 反应池

混合状态

完全混合

完全混合

完全混合

流态

轴向流

轴向流

轴向流

D/T值

(桨叶直径/池体直径)

0.35~0.5

0.45~0.6

0.45~0.7

轴向流速(m/s)

0.2~0.3

0.3~0.4

0.3~0.4

平均吸收功率(W/m 3 )

60~100

50~80

50~80


2.3.2  刮泥机改造

由于污泥密度很高,要求刮泥机的力矩很大,传统刮泥机无法满足要求。本工程将刮泥机更换为四臂重型刮泥机,力矩按照传统刮泥机 6倍以上计算。


磁混凝系统搅拌机桨叶及刮泥机


2.3.3  污泥系统改造
污泥管道用于输送含有磁粉的污泥,该污泥磨损性非常大。为保证磁混凝沉淀系统的稳定性,污泥管道易采用 HDPE,PP或钢衬塑等材质。同时,污泥泵选用耐磨耐腐蚀的磁混凝专用泵,可以有效输送带有磁粉的污泥,同时避免堵塞。
 
2.3.4 增设磁粉回收设备
磁分离器和高剪切机等磁粉回收设备是磁混凝沉淀系统的核心设备。可靠的磁分离器是保障磁粉回收率的核心,可有效降低磁粉补充率及运行成本。
 
本工程采用洛克环保第 5代的高强磁场磁分离器,磁场高达5600Gs。在保证了磁粉的回收率的同时,还通过专业的排磁,磁流通道设计以及过流速度和磁链的分析,达到99.5%以上的磁粉回收率,有效的降低了运行费用。


0 3

改造后运行效果与评价


本工程于 2018年3月完成调试并达标排放,系统运行稳定,工程总投资约300万元。在调试期间,测试了系统的抗冲击负荷能力,当进水量达到4×10 4  m 3 /d处理水量时,系统仍能稳定运行,保证水质达标。


调试期间系统实际进出水水质

项目

SS(mg/L)

TP(mg/L)

实际进水水质

8~36

0.22~1.29

实际出水水质

1~4.4

0.01~0.24

设计出水水质

5

0.3


调试期间各类药剂使用量

药剂种类

药耗

PAC(10%溶液)(mg/L)

80-100

阴离子PAM (mg/L)

0.5~0.8

初次投加磁粉 (t)

5

补充磁粉 (mg/L)

1.2 


改造完成的 SediMag ? 磁混凝沉淀系统可以保证出水稳定达标,工程投资省,并提高了系统的抗冲击负荷能力。



0 4

推广应用


本工程将原有 1组处理规模1.75×10 4  m 3 /d的高效沉淀池改造为1组处理规模3.5×10 4  m 3 /d的SediMag ? 磁混凝沉淀池,没有新增建设用地。一般的,改造后的磁混凝沉淀池均能使处理能力提高约一倍。改造完成后的系统可以稳定达到地表 IV类水中对TP<0.3mg/L的要求,同时SS可以控制在5mg/L以下。

 

本工程是 SediMag ? 磁混凝提标改造满足地表水 IV类的典型案例,该技术已在多个污水处理厂提标改造项目中应用,其中最大处理规模为35×10 4  m 3 /d。磁混凝沉淀技术近年来来在国内各大污水处理厂得到广泛应用。特别的,针对于现有老厂的提标改造工程,采用磁混凝工艺可以解决厂区用地限制的问题,不但可以充分利旧,还可以提高处理能力,具有非常好的经济效益和社会效益。

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云涛
2020年11月09日 15:10:32
2楼

讲讲其工艺原理更好!!

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