工程案例 北京某汽车零部件公司电镀生产线所排放废水中含有大量氟离子,而氟离子浓度甚至高达1g/L。废水处理量为25吨/H,连续运行24小时处理。 起初设计时,排放水中氟离子浓度执行《国家污水综合排放标准(GB8978-1996)》 二级排放标准,即氟离子浓度应该小于10mg/L。后来,由于北京环保要求变严格,该企业排放中氟离子浓度执行《北京水污染排放物排放标准(DB11307-2005)》三级排放标准,即为5mg/L
工程案例
北京某汽车零部件公司电镀生产线所排放废水中含有大量氟离子,而氟离子浓度甚至高达1g/L。废水处理量为25吨/H,连续运行24小时处理。
起初设计时,排放水中氟离子浓度执行《国家污水综合排放标准(GB8978-1996)》 二级排放标准,即氟离子浓度应该小于10mg/L。后来,由于北京环保要求变严格,该企业排放中氟离子浓度执行《北京水污染排放物排放标准(DB11307-2005)》三级排放标准,即为5mg/L
设计原则
根据业主提供的数据,参考各项国家地方标准和行业标准,设计方案时选择可靠处理工艺,考虑运行操作安全性;处理水质严于规定的排放标准,确保处理稳定可靠;减少基本建设费用以及运转费用;按照现场实际情况考虑设备设置。
工艺说明
由于来水氟离子浓度高,且执行标准相对严格,如果直接用除氟特种树脂,成本相对较高。因此,氟离子预处理+深度处理相结合(除氟特种树脂CH-87工艺)的方式来确保出水达标。
含氟废水预处理——化学沉淀法
来自生产线的电镀废水在受槽中暂时存储后,泵入化学沉淀池。加入石灰调节PH到9左右以形成氟化钙沉淀。然后加入混凝剂以及絮凝剂以加大加重沉淀颗粒、形成矾花进入沉降系统。化学沉淀反应后的含氟废水,大部分氟离子通过氟化钙沉淀进入压滤机进行脱水形成泥饼。上清液进入后续的深度处理。
含氟废水深度处理——除氟特种树脂工艺
经过化学沉淀后的出水氟离子浓度在10-20mg/L,且不稳定有时候会超过20mg/L,无法到达排放标准。此时,上清液经过收集后通过石英砂过滤器+碳滤+精密过滤器,滤掉大的悬浮物后,采用除氟特种树脂工艺处理上清液以使氟离子降低到1mg/L以下。此处选用的除氟特种离子交换树脂是科海思(北京)科技有限公司总代理的美国杜笙除氟特种树脂CH-87 2016年上的项目,目前运行稳定。
该除氟特种树脂具有如下特点:
1、是氟选择性官能团,对氟离子的选择性高、吸附和脱附再生容易,不受硫酸根、硝酸根、氯离子等阴离子影响。
2、再生后交换容量稳定,可以重复使用,具有一定的环境效益和经济效益。
3、自动化程度高、操作简便、可控制性能好、占地面积少。
4、出水稳定,可用于新建项目或者提标改造项目,方式灵活。
科海思(北京)科技有限公司是杜笙(Tulsion)特种离子交换树脂和德国沃奇滤料中国区域总代理。旗下杜笙系列特种树脂品类众多,除氟 除硝酸盐、除氨氮、除汞等各类树脂快200多种。
已知除氟案例终端部分:
1. 包头某稀土有限公司
2. 北京某汽车零部件股份有限公司
3. 某能源科技有限公司
4. 长治某煤矿集团公司
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