美丽的西宁市第二污水处理厂全景
zhangqiang20001091
2008年01月03日 09:40:05
来自于工地图片
只看楼主

该污水厂位于青海省西宁市,采用卡鲁塞尔2000型氧化沟工艺,一期设计规模4.25万吨/日,目前已投入运行,出水达到国家相应的排放标准。

该污水厂位于青海省西宁市,采用卡鲁塞尔2000型氧化沟工艺,一期设计规模4.25万吨/日,目前已投入运行,出水达到国家相应的排放标准。

1199324314158.JPG

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shibenwei
2008年06月27日 18:03:56
12楼
说实话,实物的照片比那张所谓的效果图美丽多了
美丽的西宁,美丽的西宁第二污水处理厂啊
张强哥们还是很伟大的,谢谢分享啊
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c.x.q.789
2008年07月30日 16:14:01
13楼
ltu xqa 图纸图纸图纸
强列要求分享!
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cxf176
2008年10月27日 15:03:16
14楼
怎么没有房间内的设备图呢
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jszhq2008
2008年11月05日 15:50:08
15楼
楼主能不能把图纸上传一下给兄弟们一起分享呢
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xiaofeng309
2009年01月05日 09:38:13
16楼
能有详细的设备照片更好了,分享先图纸哦
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淡薄宁静
2009年05月26日 23:27:58
17楼
南通市污水处理厂工程的一期处理规模为2.5×104m3/d,以处理工业废水为主(化纤、印染、制药、皮革、酿造等废水,所占比例在80%以上)。设计进水BOD5为350mg/L,SS为250mg/L,出水需达到《污水综合排放标准》(GB8978—96)中的二级标准,处理工艺为创新的五沟式氧化沟,厂区总占地面积为6.75hm2。该工程自1994年6月建成投产以来一直满负荷运行,处理效果良好。

1 五沟式氧化沟的设计及特点

1.1 五沟式氧化沟
  在该厂的设计过程中,曾考虑采用三沟式氧化沟工艺。针对该厂设计进水BOD5达350mg/L的情况,通过计算发现三沟式氧化沟的容积偏大,特别是当边沟作沉淀池时其水力停留时间达10h以上,造成了容积的浪费(容积利用率仅为55%),同时其设备利用率也较低,故较高浓度的污水采用三沟式氧化沟工艺进行处理是不经济的。
  由三沟式氧化沟的工作原理可知,其中间沟一直作为生化反应池,如增加中间沟的容积即可增加容积及设备的利用率,从而降低工程造价。为此,提出了五沟式氧化沟的概念,即以等容积的五条环形沟并联组成五沟式氧化沟,各沟之间以孔洞连通,两边沟交替作为沉淀池、生化池,中间三条沟作为生化池,配水井可交替向五条沟中的任一条沟配水,并通过控制转刷的开、停以及高、低速运行来达到各沟中好氧、缺(厌)氧、沉淀等不同的运行状态。
1.2 五沟式氧化沟的设计
  南通市污水厂(一期工程)采用1座五沟式氧化沟,主要设计参数:污泥负荷为0.08kgBOD5/(kgMLSS·d),混合液浓度为4g/L。氧化沟总容积为40866m3,每沟容积为8173m3,平面尺寸为102.75m×120.5m,有效水深为3.5m,沟宽为10m。配备25台直径为1m、有效长度为9m的双速曝气转刷。
1.3 运行模式及特点
  五沟式氧化沟的运行模式类似于三沟式氧化沟,其两边沟交替作为沉淀池和曝气池,中间三沟(交替进水)作为缺氧池、好氧池。沟内配备带双速电机的曝气转刷,其在高速运行时曝气充氧,在低速运行时维持沟内的混合液流动,为反硝化创造一个缺氧环境。该工程采用的工作周期为8h,运行方式分为6个阶段。
  阶段A(1.5h):污水进入1号沟,由5号沟出水。1号沟转刷低速运行,因处于缺氧状态而进行反硝化;2、3、4号沟转刷高速运行,进行有机物的降解和硝化。
  阶段B(1.5 h):污水进3号沟,仍由5号沟出水。3号沟转刷低速运行,处于缺氧状态而进行反硝化;1、2、4号沟转刷高速运行。
  阶段C(1h):污水进入2号沟,由5号沟出水。2号沟转刷低速运行,3、4号沟转刷高速运行;1号沟转刷停开,处于出水过渡状态。
  阶段D(1.5 h):污水进入5号沟,由1号沟出水。5号沟转刷低速运行,处于缺氧状态;2、3 、4号沟转刷高速运行。
  阶段E(1.5 h):污水进入3号沟,仍由1号沟出水。3号沟转刷低速运行,2、4、5号沟转刷高速运行。
  阶段F(1 h):污水进4号沟,仍由1号沟出水。4号沟转刷低速运行,2号、3号沟转刷高速运行;5号沟转刷停止运行,处于出水过渡状态。

  上述各阶段的时间设定及运行周期可根据实际情况进行适当调整。氧化沟的进、出水和转刷的开停及其转速的高低都通过PLC控制。为节省电耗按运行的实际需要充氧,在每条沟中都设有DO探头,当某一沟中DO测定值大于其设定值时则该沟中的转刷逐台由高速变为低速运行。
  由运行方式可见,五沟式氧化沟每条沟每天用于生物处理的时间:1、5号沟为9h,2、3、4号沟为24h。由此可得出五沟式氧化沟的容积利用率为0.75,比三沟式氧化沟的容积利用率(0.55)提高了20%,同样设备利用率也提高了20%。另外,采用五沟式氧化沟与采用三沟式氧化沟相比,其池体体积、曝气转刷数可减少27%,工程投资可减少20%~30%,经济效益显著。另外,五沟式氧化沟能够实现全时反硝化,即五沟中总有一沟处于缺氧反硝化运行状态。全时反硝化可达到更高的脱氮效率,减少耗氧量,并节省能耗。而三沟式氧化沟每天只有13.5h处于反硝化运行状态。

2 运行效果

  该工程自1994年6月投产以来一直满负荷运行。在运行的前几年主要处理工业废水,其进水BOD5、SS、COD高且变化幅度大,年平均进水水质指标值超过设计值。后几年,随着城市污水管网的不断完善则城市生活污水的接入量逐年增加,污水厂进厂水质指标值逐 年下降(见表1),进水水质指标值超过设计值的天数逐年减少,进而年平均进水水质指标值逐渐下降到设计值。

表1 每年进水水质指标值超设计标准天数  d 年份 BOD5(>350mg/L) SS(>250mg/L) COD(>1000mg /L)
1994 160 64 61
1995 167 37 50
1996 138 33 19
1997 73 26 10
1998 91 34 25
1999 46 50 23
2000 20 52 9
2001 23 32 15


  由表1可知,虽然进水水质指标值高于设计值,且水质变化幅度大(最高日进水BOD5是设计值的4倍),但出水BOD5、SS、COD仍能满足排放要求,充分体现了氧化沟耐冲击负荷、运行稳定的特点。

3 存在问题及分析

  ①进水污染物浓度高、变化幅度大,特别是进水呈酸性(常年进水的pH值为6.5左右,最低pH值为3~4),严重影响生物处理系统的运行并降低了设备的使用寿命,如进厂管道就曾因腐蚀而塌陷。污染物浓度高、变化幅度大反映了排放废水工厂的内部预处理没有达到要求。
  ②有时出水中氨氮浓度仍偏高,氨氮去除率低,不能满足现行的《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准要求。其原因主要有二,一是进水NH3-N浓度高(为100mg/L左右) 而pH值和碱度低(为200mg/L左右)。进水NH3-N与碱度的比值过低导致了NH3-N的硝化难以完成,从而不能完全发挥该工艺全时反硝化的特点;二是该工程全部采用了国产设备,其故障率高,因而影响了工艺的正常运行。针对上述问题,采取的对策是严格控制工业废水的排放和提高设备的质量。首先应重点控制排水呈酸性的和排放含高浓度NH3-N废水的企业,对前者严格要求其进行厂内预处理至中性后方能排入城市排水管网,对后者要求其进行厂内脱氮(可采用吹脱等经济的方法);其次,对曝气转刷等关键设备应优先选用国外产品。
  ③一期工程的进水磷含量较低(1~3mg/L),其大部分被微生物同化利用,出水磷含量可稳定在0.5mg/L以下。但随着城市生活污水接入量的增加则进水BOD5/P的比例有减小的趋势,故仅依靠微生物的同化作用不能满足出水磷的排放要求。五沟式氧化沟同三沟式氧化沟一样,没有一个绝对的厌氧段,因而生物除磷的能力有限。此外,在一期工程的运行过程中也发现,增加曝气量会导致出现大量泡沫,其带动污泥上浮而造成污泥流失。再者,五沟式氧化沟中的污泥浓度也分布不均,其边沟污泥浓度为中间沟的1倍左右。上述问题需通过对五沟式氧化沟进行改进来加以解决。

4 结语

  五沟式氧化沟耐冲击负荷,出水水质稳定。其容积利用率高达75%,因而可节省大量投资。五沟式氧化沟能实现全时反硝化脱氮,故可获得更高的脱氮效率。但同时它也存在需进一步提高除磷效率、各沟中污泥浓度分布不均等问题,有待进一步完善。


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[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-28 08:14 编辑 ]
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zunhey
2009年05月30日 14:51:54
18楼
西宁二污 是我们公司做的

不过现在运营转给国中了
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xiaoxuanzi4609
2009年07月10日 15:49:52
19楼
青海啊 我的故乡啊 哈哈 激动一下下
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zhangqiang20001091
2009年08月11日 21:50:32
20楼
好久没去西宁了
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zhangqiang20001091
2009年08月11日 21:57:02
21楼
:) :victory:
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