论文导读::本文对高有机磷废水采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺进行处理,经过八个月调试,污水处理系统运行稳定,处理效果好。进水(平均)COD12890mg/L ,BOD53472mg/L、NH3-N118mg/L、总磷664mg/L,出水(平均)COD96mg/L,BOD519mg/L、NH3-N13mg/L、总磷0.45mg/L,达到了GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水
论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水
磷是造成水体富营养化的重要原因,对高有机磷废水的处理一直是工业企业环境污染治理的难题。虽然对处理高有机磷的研究一直没有中断过,但目前处理效果好、运行费用低的方法还不多。这是因为磷的排放标准较高(GB8978-1996《污水综合排放标准》中磷的一级排放标准为不超过0.5mg/l),且处理成本较高,一般企业难以承受。
1工程概况
某化工企业主要生产卤代烷基磷酸酯阻燃剂,废水主要来自生产车间的碱洗、酸洗、水洗及部分水冲泵废水。废水呈强酸性,COD、SS、P等较高。针对该废水有机磷含量高的特点,采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺,经过八个月调试,废水处理系统运行稳定,且达标排放。废水设计参数见表1。
项目
|
ρ(COD)
(mg·L-1)
|
ρ(BOD5)
(mg·L-1)
|
ρ(总磷)
(mg·L-1)
|
ρ(NH3-N)
(mg·L-1)
|
pH
|
进水水质
|
≤13000
|
≤3500
|
≤675
|
≤121
|
2~3
|
出水水质
|
≤100
|
≤20
|
≤0.5
|
≤15
|
6~9
|
Table 1 Designparameters of wastewater
2工程设计
2.1 工艺设计
废水处理工艺流程见图1。
图1废水处理工艺流程图
Fig.1 Technological process for wastewatertreatment
废水由业主自行收集至调节池后,先进入沉淀回收池进行沉淀回收,上清液通过铁炭微电解,绝大部分大分子有机物被氧化分解为小分子物质,经沉淀,去除大部分总磷。再通过光催化氧化作用, 出水的生化性大大提高。废水经泵提升进入UASB塔后自流进入A/O池, 降解大部分COD。废水中的有机磷也被氧化水解成无机磷,经沉淀后可基本去除总磷。
2.2 主要构筑物单元参数
(1)调节池:尺寸为10.0m×3.0m×3.0m,主要起收集、调节废水作用。
(2)沉淀回收池:内置斜管填料,尺寸为5.0m×2.0m×4.7m,表面负荷1.0m3/(m2·h)。调节池的废水经自吸泵(2台,1备1用,Q=10m3/h,N=2.2 kW)提升至沉淀回收池,回收利用部分物料。
(3)铁炭氧化池:尺寸为5.5m×2.5m×4.0m龙源期刊,停留时间约为4.8h。悬空两层、190袋铁炭(铁屑和焦炭混合比为1:2),控制铁炭池内的pH 4~5;池底布设穿孔曝气管,气水比为5:1。
(4)初沉池:采用竖流式沉淀池,尺寸为φ1.8 m×5.0 m,设计流量10 m3/h,表面负荷1.1m3/(m2·h),沉淀时间1.1h,有效水深4.5 m,同时设导流筒1个。
(5)光催化氧化池:2级串联,内置50根Ф325mm×H1500mm管式光催化氧化单元组合装置,且内壁涂复纳米级TiO2光催化剂涂层、涂层粘合选用氟碳漆。单体尺寸为3.0m×3.0m×2.5m,停留时间为4.5h。采用波长200~250nm 的UV光氧化降解废水中的有机污染物,提高污水的可生化性。
(6)UASB塔:并联两个碳钢结构UASB塔,内设循环泵(Q=15m3/h,N=5.5 kW,H=25m,1备1用),塔底采用穿孔管均匀进水,塔顶设三相分离器。单体尺寸为φ4.5 m×12 m,停留时间36h,COD容积负荷为7.5kg/(m3·d)。
(7)A/O池:三格式,内置弹性填料,采用罗茨风机(Q=4.94m3/min,N=6.80kW, H=0.5kgf/cm2)进行微孔曝气,内设循环泵(Q=30m3/h,N=3kW)进行硝化与反硝化,废水中污染物被进一步氧化、吸附。
A池:单格尺寸为3.0 m×1.5 m×5.0m,微孔曝气器共26套,水力停留时间为9.72 h,DO控制在0.5mg/L以下。
O池:单格尺寸为6.0m×1.5 m×4.5m,微孔曝气器共54套,有效容积为108m3,停留时间为10.8h,设计BOD5容积负荷0.25kg/(m3·d),DO控制在2~3mg/L。
(8)二沉池:内置斜管填料,尺寸为4.5m×2.0m×4.7 m,设计流量10 m3/h,表面负荷1.1m3/(m2·h),沉淀时间约1h,有效水深4.4 m,出水回调pH6~9。
(9)污泥浓缩池:尺寸为2.5m×2.5 m×2.5m ,超高0.5 m,总有效容积15.6 m3。污泥通过螺杆泵进入板框压淲机(S=28 m2)进行脱水。
3 调试与运行
1) UASB池调试:工程安装完成后,开始进行污泥培养,污泥采用城市污水处理厂剩余污泥。UASB池投加牛粪当作菌种,控制碳、氮、磷比例在200:5:1,用NaHCO3调节pH。调试过程中的悬浮污泥从塔顶排出,三个月后,当悬浮颗粒污泥开始形成时,慢慢提高进水浓度,同时增加进水量龙源期刊,进行污泥驯化。
2) A/O池调试:先调节A/O池碳:氮:磷=(200~300):5:1,连续闷曝24h后静止2 h,排掉池中的悬浮物,再补充营养液进行污泥培养。10天后填料表面开始挂膜,继续加入营养液并间歇补充生活污水,控制好DO和pH等条件。25天后观察膜上有微生物出现,继续培养30天后出现钟虫、草履虫、轮虫、线虫等微生物,且手摸膜有黏性、滑腻感,说明生物膜已经成长。此后开始进行污泥驯化。
3)废水处理:生化调试成功后开始进行废水处理。经过铁炭的微电解作用,可把大部分有机磷氧化分解成无机磷,出水调节pH,并加石灰水,磷去除率可达90%。再通过光催化氧化作用,废水的可生化性大大提高。经过八个月的调试运行,出水达到了GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。运行结果见表2、表3。
表2调试期间的运行结果
Table 2 The result in debugging
采样时间
(运行稳定后)
|
CODCr(mg/L)
|
BOD5(mg/L)
|
NH3—N(mg/L)
|
总磷(mg/L)
|
||||
进水 |
出水
|
进水
|
出水
|
进水
|
出水
|
进水
|
出水
|
|
4月
5月
|
12500
13165
|
3375
2750
|
3450
3320
|
450
418
|
121
115
|
70
72
|
675
678
|
45
36
|
6月
|
12950
|
2180
|
3427
|
370
|
130
|
56
|
670
|
29
|
7月
|
13100
|
1642
|
3567
|
328
|
125
|
48
|
645
|
12
|
8月
|
12840
|
1053
|
3482
|
260
|
108
|
37
|
660
|
6
|
9月
|
13170
|
475
|
3465
|
153
|
112
|
45
|
658
|
2
|
10月
|
12675
|
215
|
3384
|
46
|
120
|
16
|
638
|
0.39
|
11月
|
12890
|
96
|
3472
|
19
|
118
|
13
|
664
|
0.45
|
Table 3 The main running result inDecember
|
CODCr
|
BOD5
|
NH3-N
|
总磷
|
||||||||
进水
Mg/L
|
出水
Mg/L
|
去除
率%
|
进水
Mg/L
|
出水
Mg/L
|
去除
率%
|
进水
Mg/L
|
出水
Mg/L
|
去除
率%
|
进水
Mg/L
|
出水
Mg/L
|
去除
率%
|
|
调节池
|
12890
|
-
|
-
|
3472
|
-
|
-
|
118
|
-
|
-
|
664
|
-
|
-
|
铁炭氧化池
|
9697
|
6958
|
28.2
|
2610
|
2088
|
20.0
|
98
|
89
|
9.1
|
675
|
629
|
6.8
|
初沉池
|
6958
|
6120
|
12.0
|
2088
|
1566
|
25.0
|
89
|
76
|
14.6
|
629
|
67
|
89.3
|
光催化氧化池
|
6120
|
4654
|
23.9
|
1566
|
1174
|
25.0
|
76
|
71
|
6.5
|
67
|
58
|
13.4
|
UASB池
|
4654
|
930
|
80.0
|
1174
|
234
|
80.0
|
71
|
113
|
-
|
58
|
31
|
46.6
|
A/O池
|
930
|
136
|
85.3
|
234
|
25
|
89.3
|
113
|
18
|
84.1
|
31
|
9
|
70.9
|
二沉池
|
136
|
96
|
29.4
|
25
|
19
|
24.0
|
18
|
13
|
27.7
|
9
|
0.45
|
95.0
|
工程总投资约220万元,日处理水量150m3/d,运行费用8.7元/吨。具体费用见表4。
表4 废水处理费用
电费
|
人工费
|
药剂费
|
|||||
45 KW
|
3人
|
PAM
|
PAC
|
H2O2
|
石灰
|
液碱
|
硫酸
|
0.7元/KW﹒h
|
1500元/月
|
12000元/t
|
2000元/t
|
1300元/t
|
500元/t
|
2000元/t
|
800元/t
|
3.024元/m3
|
1.0元/m3
|
0.8元/m3
|
0.2元/m3
|
2.21元/m3
|
0.41元/m3
|
0.4元/m3
|
0.063元/m3
|
废水处理费用:8.7元/ m3
|
table45 结论
4) 利用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺处理高有机磷废水是可行的,且运行稳定,运行费用相对较低,出水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。
5) 采用铁炭微电解+光催化氧化对废水进行预处理具有处理效率高,对提高B/C比和后续的生化处理有很好的作用。
6) UASB塔去除化工废水中的COD 具有耐冲击负荷强、去除效率高、占地面积小等优点。
6 存在问题
7) 铁炭寿命问题:随着运行时间的延长,Fe3+不断损耗,铁炭板结,COD去除率下降,影响到其后处理单元的效果。
8)污泥问题:由于工艺中石灰是除磷的关键药剂,石灰投加不足则降低除磷效率,投加过量又产生大量污泥,增加污泥处理成本。