中药废水处理的成功经验与失败教训
wushuichuli88
2013年07月02日 11:37:29
来自于水处理
只看楼主

中药废水处理成功失败经验谈分享之  本人参与设计2个中药废水工程,介绍如下:  1、400吨每天中药废水工程。原料为:蝉蜕、决明子、其它不知道是啥的树根等。加工出来的药主要为清肝明目之类的。只要工艺大概如下:原料水洗、粉碎、蒸煮、提取、配料及烘干、包装、成品。  水质如下:水量为每天360吨,COD2000-2500,BOD800,氨氮30,色度淡的棕红色,大概200左右。  设计思路:原水经过3毫米机械格栅进入提升池,由提升池进入调节池,调节池停留时间为8小时,最后进入6小时的水解池(加填料)及16小时组合填料接触氧化池。污泥回流为100%,排泥每天3次。束流沉淀和气浮后排放。

中药废水处理成功失败经验谈分享之
  本人参与设计2个中药废水工程,介绍如下:
  1、400吨每天中药废水工程。原料为:蝉蜕、决明子、其它不知道是啥的树根等。加工出来的药主要为清肝明目之类的。只要工艺大概如下:原料水洗、粉碎、蒸煮、提取、配料及烘干、包装、成品。
  水质如下:水量为每天360吨,COD2000-2500,BOD800,氨氮30,色度淡的棕红色,大概200左右。
  设计思路:原水经过3毫米机械格栅进入提升池,由提升池进入调节池,调节池停留时间为8小时,最后进入6小时的水解池(加填料)及16小时组合填料接触氧化池。污泥回流为100%,排泥每天3次。束流沉淀和气浮后排放。
  效果:出水COD维持在100左右,色度微黄,还好都达标了。
  发现的问题

1、原水SS大于预期,我们设计了2台2.2千瓦的排污泵到一沉池结果给堵了,原因是我们在设计的时候忽视了药渣这个环节。

2、沉淀池的效果不好,污泥有时候上浮,原因是当时施工的时候现场项目经理经验不足,污泥斗整了个毛面以及角度不够。回流泵选的型号有些小
3、脱氮的效果不好,原因:甲方的场地受限制,设计的时候怎么摆放都困难。因此降低了处理的效率。

4、药厂进水不稳定。有时候能达到4千-8千左右(水量小)。此时的出水达到了250-300,但是没有办法。有时候的进水只有1000.原场地设计调节池24小时,但是没有办法只能设计8小时,太小了

5、水温比其它废水高点,大概35-45度之间。具体没有量。给生化处理带来了方便
  总结:这个工程的成功率为80%,因为调节沉淀池的排泥泵没有选好老是堵塞,二沉池的污泥有上浮的现象。由于时间问题,至今没有解决。等药厂统一维护的时候在检修。只要水质能稳定在2000-2500的范围内,出水基本是可以达标的。对于忽然的高浓度废水,我们考虑让甲方回收到专门的PE水箱,用阀门控制慢流进调节池。效果不错。
  2、失败的工程:
  这个厂子是个私人企业,给其它工厂生产中间体:膏子。加工流程:原料来了破碎,破碎完了进蒸煮罐(我看就是个家用高压锅,只不过他们的大点),然后把罐体里面的药液在进行浓缩,出来就是成品的膏子,粘糊糊的液体。
  1、原料:柳树枝、穿地龙、王八、乌龟、生姜、红豆杉枝条等。
  2、水量:一天48吨。设计2吨每小时。设计进水COD3500,BOD2000,SS1500,PH偏碱性。颜色有时候发绿有时候棕红。要达到的标准是COD135,BOD60,ss70
  3、处理的工艺:调节池12小时,下来直接进入接触厌氧24小时,然后进入18小时的接触氧化。出水在沉淀后气浮
  结果:运行不起来。
  这个工程吃亏太大了。怪我的经验不足啊。这个制药废水和我前面发的差别大的不是一点点,兄弟们啊,我亏大了。
  原因:1、水质:分为三块:锅炉排水;工艺生产废水;高压锅排水和清洗。锅炉排水就不用说了,工艺生产废水有的时候就不排水,有时候排水,COD在2千左右。高压锅排水,这个水非常复杂,每次排放1.5-2吨,但是这部分的废水是那些药渣子,cod估计达到了5万了,并且这部分废水还有25公斤的烧碱(洗高压锅用)
  2、排水周期:这个很头疼,有时候哗啦啦20吨进来了,有时候半天不进水。进来的水有时候COD200,有时候3千,有时候2万。
  3、原料不固定,柳树枝还行,出来的COD比较低,色度也低。乌龟的也还行,但是COD高啊。生姜的就麻烦了。
  4、高压锅排水周期不固定,说不定2天,说不定7天,说不定10天,哎,头大。
  设想的处理办法:1、把调节池整的大点。按照现场观察得30小时的量2、工艺调整成初沉+厌氧+sbr(具体设计省略),SBR一天一个周期。脱色不用考虑,做过还行。实在不行就加点脱色剂。2、把他们的高压锅那部分废水分开,进行沉淀然后煤渣过滤再进入调节池。片碱的那部分废水不用处理,直接倒在煤渣里面外运了,没有办法整了。只有不到100公斤。但是进入系统就得增加成本了,毕竟25公斤啊。
  大家谁有好的意见请发表,感谢支持了。

蓝麒麟
2013年07月02日 15:30:11
2楼
你的经验让我受益匪浅。
我们有在做的是一个茶多酚的废水,生产工艺大致相同;我也时间过凉茶的废水和中药的废水,但是没实施。
从你这里我学到了:调节池必须做大,
个人的感觉这个工艺应该是(我们广东的标准COD是90的):格栅+混凝沉淀+A+O+沉淀=混凝气浮
前面混凝沉淀去除药渣和COD,后面混凝气浮是脱色,最好加脱色剂。
你的两个工程看,不对的地方是没有仔细看业主的原水种类,当然现实中业主有很大的问题,不提供的;高浓度的废水毕竟经过预处理后进入,或者缓慢流进以减少对后续系统的冲击负荷;

第二个工程个人建议还是:将高浓度的废水收集起来,液位控制,提升后强氧化处理后再进调节池。
回复
waq963
2013年07月03日 10:55:25
3楼
你的这两个案例都没有初沉池,这个单元对于这种废水个人感觉非常有必要设置。还有就是废水应该分而治之,单独收集,高浓度废水可以进行预处理后再进系统。
回复
guoshouling
2013年07月03日 11:59:29
4楼
中药厂一般用水量比较大,进水浓度远远低于产物手册推荐的数据。药渣去除比价容易,往往出现大马拉小车现象,运行污泥浓度低,不容易控制。
回复
绿蓝天使
2013年07月03日 15:13:52
5楼
学习学习:):D
回复
nyhpliu6802
2013年07月04日 09:01:08
6楼
学习一下,总结的仔细
回复
xietian2008
2013年07月10日 11:19:47
7楼
我以前没做给过药厂废水,运行的水量也相对大一些,一天几万吨。不过经常遇到COD巨大,冲击生化池。后来我们监控进水COD,当COD很大时直接将这部分废水排入事故缓冲池,并且我们平时将脱泥排出的上清液也排入缓冲池,上清液有污泥颗粒,日子久了缓冲池沉积污泥,后来缓冲池基本上等同于厌氧池处理难降解污水,进水COD10000以上,24小时后COD降到3000,48小时后COD能降到1000以下。
回复
宇坤拙言
2013年07月10日 13:29:34
8楼
嗯 总结的很好。值得学习一下。
回复
vanlyzau
2013年07月10日 13:52:59
9楼
:victory:学习啦!为以后的类似药厂废水积累了经验。
回复
szg169
2013年07月11日 12:46:19
10楼
学习了,非常感谢楼主分享!!!!
回复
lycsyw
2013年07月20日 11:51:27
11楼
我现在正浓一个类似的工程
回复

相关推荐

APP内打开