印染废水,污水已经过物化处理,进入反渗透的原水水质如下:1、COD: 120~170mg/L2、Cu2+:≤ 1mg/L3、总磷:≤1mg/L4、电导率:≤1000us/cm5、含少量的SO42-,CL-,F-,Ca2+,Sn6、日处理400T/D,系统运行时间按20小时/天系统产水要求:1、电导率:< 350us/cm2、色度:5度3、浊度:0.5NTU4、氯化物:<1mg/L
印染废水,污水已经过物化处理,进入反渗透的原水水质如下:
1、COD: 120~170mg/L
2、Cu2+:≤ 1mg/L
3、总磷:≤1mg/L
4、电导率:≤1000us/cm
5、含少量的SO42-,CL-,F-,Ca2+,Sn
6、日处理400T/D,系统运行时间按20小时/天
系统产水要求:
1、电导率:< 350us/cm
2、色度:5度
3、浊度:0.5NTU
4、氯化物:<1mg/L
打算采用反渗透处理,求膜排列方式和膜数量,这个系统的回收率可否达70%?
22楼
首先谢谢goyc朋友热心回答,我想问一下,为什么不能用膜处理?是成本太高吗?另外,我这个水是回用于线路板车间用水的,依据甲方提出的产水水质要求来设计的。400T/D相对来说的确是小一点,但是甲方那边水源缺乏,再说吧,如果算上成本,那么做回用还是有所作为的。毕竞如果采用自来水作原水,除了运行管理费用外,还要算上自来水的水费、废水排污费。其它的我就不用说了。
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23楼
谢谢你的提醒,针对RO浓水排放问题,我已经做了相应的修改了。
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24楼
这是印染废水吗?是线路板印刷废水吧?还有Sn,也没色度,又回用到线路板车间,真晕呀。
不过说实话,回用到线路板车间你的电导率好像太高,不知道你用在什么工艺段
回用水处理比污水处理要更谨慎才行,因而它直接影响到生产生活安全。
我的QQ81582869 黛青
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25楼
是印染废水经处理后再到线路板,生产工艺未知,但已知他们公司已有污水处理站
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26楼
比较难,膜可能容易堵!
还有浓水如何处理?
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27楼
日处理400T/D,太少了吧?
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28楼
1.需要考虑膜堵的问题,怎么来清洗RO膜会很重要.
2.大家都知道,印染水色度比较高,前面用活性炭过滤后
色度前几天会理想,没有几天活性炭媳妇达到饱和难道
经常更换活性炭?这样的话活性炭的更换费用不是一般
的大.
3.RO浓水如再经过处理,那得重新上一套污水处理系统
投资是否过大?
4.当然这里业主产生的效益不仅仅是经济上的,还有其他
的社会效益,环境效益等.
这个项目现在是否已经在运行?能否告知现在的情况?
mail:yuandong304@126.com
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29楼
我想,本工程不可行,最大的难点可能在RO浓水的处理,盐份越来越高,怎么处理。
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