我公司下属的污水厂,原设计为广式腊味生产废水类水质,水量为90吨/时,工艺为:集水池——隔油沉渣池——调节池(10h,有气搅拌,已坏)——脉冲水解池(10h,分三格,无填料)——好氧池(13h,分二级,无填料)——中沉池(56平方,无斜管)——二沉池(90平方,无斜管)——消毒池。 由于实际情况变化,目前运行工况为:运行水量40吨/时,约800吨/天,其中:腊味废水约400吨/天,COD约400~600;啤酒生产废水约350吨/天,COD约400~600,营养充足均衡;从全市各家小企业转移的印染、印刷浓水约30吨/天,很稠!尤其是红色废水,极难脱色。目前采用硫酸亚铁预处理后排入调节池,COD超过1000;从沐浴露厂转移的生产废水约20吨/天,COD超过10000,无法物化预处理!这股水经专用的一格厌氧池处理后进入好氧,现好氧池泡沫已消失。
我公司下属的污水厂,原设计为广式腊味生产废水类水质,水量为90吨/时,工艺为:集水池——隔油沉渣池——调节池(10h,有气搅拌,已坏)——脉冲水解池(10h,分三格,无填料)——好氧池(13h,分二级,无填料)——中沉池(56平方,无斜管)——二沉池(90平方,无斜管)——消毒池。
由于实际情况变化,目前运行工况为:运行水量40吨/时,约800吨/天,其中:腊味废水约400吨/天,COD约400~600;啤酒生产废水约350吨/天,COD约400~600,营养充足均衡;从全市各家小企业转移的印染、印刷浓水约30吨/天,很稠!尤其是红色废水,极难脱色。目前采用硫酸亚铁预处理后排入调节池,COD超过1000;从沐浴露厂转移的生产废水约20吨/天,COD超过10000,无法物化预处理!这股水经专用的一格厌氧池处理后进入好氧,现好氧池泡沫已消失。
现在的问题是:
1、沉淀池所有指标反弹,COD、SS、色度等均超过好氧池。尤其是返浑、返色,能见度不足50cm,严重影响观感,如何改观?(水中悬浮许多微细颗粒,普通砂滤无效,化学氧化无效,102滤纸过滤后清澈,色度略降);
2、好氧池(风机30kw,气量18方/时)进水COD一般600~1200,污泥细碎,呈黑色,絮凝性一般,SV30介于30%~60%,但分层清晰,上清液清澈,无色,各项指标达标。这是什么状况?此外,水解池废水进入好氧后,往往在一级好氧池前端COD迅速降至200以下(有中沉污泥回流至前端),这是否说明二级好氧池的污染物分解完全,污泥缺营养?
3、调节池长期积泥,包括回流生化污泥、死泥和物化污泥,尤其是预处理时废水中残留Fe较多,进入调节池后可能形成新的物化泥(废水成分复杂,加药难以控制;为了脱色,也必须加大药量)。这部分污泥经常让水解池进水呈现黑稠状,最终大部分在生化系统内循环和积累,并对细菌产生稀释、抑制甚至毒害。我认为这是影响系统的主要原因。
请大家以这个工程为实例,各抒高见!如需要其他资料,我会立即补充;如有可行的办法,我将立刻实施,并将运行结果告诉大家。欢迎各位大展拳脚!
不是打广告。有兴趣的朋友欢迎去我的博客,有更多实际问题想探讨。
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2楼
自己顶!不要沉……
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3楼
1、水解不充分,部分分子结构较复杂的有机物没有在此得到充分水解,而后续的好氧池对该类有机物去除率很小,导致在后续沉淀池中进一步水解,导致一些无法测得COD的有机物水解为可测物质
2、沉淀池的配水情况如何,是不是存在短流,倒是出水SS升高,从而导致COD、色度上升
3、将脱色工艺后置,避免盐在此累积
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4楼
非常感谢!
1、腊味废水与啤酒废水的水解我认为是充分的,一方面,两格水解池的HRT超过24小时,另一方面,水解池表面经常有厚厚的一层浮泥,而有一次进水温度超过45度以后,浮泥全部消失,几天后才再次出现,证明有产气,而且是生物性的。但是,水解池出水总是携带非常多细颗粒泥。我认为部分是水解菌,部分是物化泥,事实上,飘泥越多,对好氧的影响越大,我认为是后者的原因。但是,转移的印刷、印染、沐浴露废水应该存在如你所说的现象,打算按步骤重新驯化。
2、中沉池采用折流板布水,二沉池采用11个150*150的穿孔墙布水。通过观察,没有短路。此外,经滤纸过滤后的沉淀池水还是有带色。
3、脱色工艺确实后续,不过没有使用。飘水加在二沉池反应段会导致出水更浑浊,加在二沉池后面并不能帮助去色。
欢迎高手继续发表意见!
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5楼
非常郁闷,写了很多结果没有填用户名就没了!!!
来凑个热闹,谈下我的想法,不对请大家指教:
1、沉淀池指标反弹。我认为是污泥分解造成的,是否核实下沉淀池底部污泥层高度,或是考虑有没有堵塞的地方。
2、“好氧池(风机30kw,气量18方/时)进水COD一般600~1200,污泥细碎,呈黑色,絮凝性一般,SV30介于30%~60%,但分层清晰,上清液清澈,无色,各项指标达标。这是什么状况?”我认为,污泥无机化导致污泥分散,但是保持了很大活性。不知水TDS多少?因为还外加了很多硫酸盐。“水解池废水进入好氧后,往往在一级好氧池前端COD迅速降至200以下(有中沉污泥回流至前端),这是否说明二级好氧池的污染物分解完全,污泥缺营养? ”COD快速下降,个人认为是污泥吸附早成的。不过不知道来水氨氮是否比较高?二级好氧池的污染物并没有完全分解,应该不却营养!不过应该测一下水中C、N、P分析一下。
3、“调节池长期积泥,包括回流生化污泥、死泥和物化污泥,尤其是预处理时废水中残留Fe较多,进入调节池后可能形成新的物化泥(废水成分复杂,加药难以控制;为了脱色,也必须加大药量)。”调节池没有曝气搅拌?如果没有则很有可能由于缺氧导致硫酸盐还原并和铁盐反应。认为应该设置曝气管曝气调节,或采用其他曝气或搅拌方式!“这部分污泥经常让水解池进水呈现黑稠状”此不排除FeS和其他的水解盐产物。
4、我个人认为水解充不充分不能光看水解时间,关键在于水解效果,水解进行的程度。需要对水解池进出水个参数测量判断。采用脉冲水解布水,若是设计不当会导致短流发生;个人认为若是产气的话,除了浮泥外还能观察到气泡。认为:水解池泥活性不好,需要对水解池进行改造。
5、脱色这块不熟悉,先瞎说一下(不要扔鸡蛋)!前段除色应该采用的混凝除色吧,不知道对不对哈!好氧出水色度很低并不代表色度去除,只是微生物对致色物质吸附;而在二沉池因为污泥分解释放除物质。
不知道此句“脱色工艺确实后续,不过没有使用。飘水加在二沉池反应段会导致出水更浑浊,加在二沉池后面并不能帮助去色。”什么意思?
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6楼
非常感谢!本来打算自己顶一下的,现在倒可以说点实质内容了。
1、沉淀池确实停留时间太长,中沉就有四个小时,但中沉出水指标已经反弹,浮泥不多,但呈灰黑色,能见度不足50cm。污泥原为一天排一次,上个星期已叮嘱改为一天三次,明天问下效果,再写上来。你所说的中沉池状况给我很大启发,明天落实下,让每一条污泥管都排空到见清水为止,并经常排泥,再观察。
2、TDS肯定不高,因为大量加药的只有那30吨转移废水。好氧池的状况不象污泥老化、营养不均、中毒、膨胀等故障中的任何一种,我渐渐还是认可FeS对细菌的影响这种说法。所以打算把调节池的积泥处理掉,并对预处理废水二次加碱,尽量减少Fe进入。
3、调节池的曝气不敢开太大,对水解不利,毕竟水解池还是有比较大作用的。况且,只要有水解,FeS是一定会有的。唯有减少Fe的进入。
4、水解池应该没有短流,因为脉冲时是全池冒气泡。正在对部分水解池重新驯化。
5、返色有两种原因,一种是微生物对色度的解吸附,一种是中沉池缺氧环境下的还原。不管怎样,如何解决呢?漂水加在二沉池前段会让出水浑浊,加在二沉池后面还是去不了色,所有没有用。
二十天以后我会要离开这个厂和这个公司了,所以,请行家不吝赐教!
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7楼
1、我觉得调节池加大曝气量也不会影响水解池的,因为来水COD如此之高,即使加大了曝气量对水解也没有多大影响的。再说水解又不是严格厌氧;
2、我对你们水解池的结构还是有怀疑,觉得池底积泥非常多(保留意见);因为不知道你说水解池作用很大,但是不知道有多大的作用?
3、预处理还不如做成加要沉淀类的,既除部分色也拿掉部分COD(不知道对不哈)
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8楼
多谢五楼七楼的兄弟!呵呵
1、待调节池曝气管修复后,会加大曝气量试试的。也考虑过加大曝气量,不让水解进行到产气阶段,后来发现曝气管有一处脱胶,现在只有小区域有曝气。
2、水解池为脉冲布水升流式,单格池面约50平方。积泥不多,可以肯定不到池深的20%。水解池的作用表现在,如果不经过水解池,好氧池运行会很差。
3、预处理确实采用物化沉淀工艺,加药量达到每吨水40kg硫酸亚铁与20kg烧碱!而且,不加足药剂,形不成矾花,也去不了色。
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9楼
对了,加药特别多的那股转移废水只有7~10吨/天,而不是30吨
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10楼
按楼主的说法,你的水解当作了厌氧了,因为产生了大量的沼气啊。
另外,你说积泥大约20%,这些污泥如果不能搅动到污水中,肯定要厌氧反应。
你说的中沉池的指标反弹,我觉得跟你的污泥停留时间或排泥有关系,在曝气池时,活性污泥活性强,吸附能力高,一些显色集团被吸附,但是到了沉淀池,由于营养、DO等条件,可能导致这些物质释放。
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11楼
问题解决了后麻烦楼主给说下,学习学习!呵呵!
E_mail:hayyang_30@163.com谢谢了!
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