我们公司有台平板离心机(转鼓和电极是直联传动)设备中的传动电机是YB2-180S1-4的型号,在实际运行时间不足400小时(安装投入使用近一年)的情况下,出现了转鼓主轴(电机主轴)下沉情况,导致电机的转子和内部电机轴承内端盖卡死事件。我们的当时给生产设备供应商分析的情况如下:我公司LSF800平板式离心机于2006年12月14日上午10点50分再次发生电机轴被卡死事故(电机型号YB2-180S1-4),这台平板式离心机已经在2005年9月27日发生过同样的一次电机轴被卡死事故,当时我部就认为不排除设计缺陷可能性,那就是:定子轴尾端缺少一个固定轴承的台面,由于轴向力(转鼓和物料的重力以及动载荷)的作用,使轴下沉,致使定子与端盖发生碰撞后被卡死,你公司和电机供应商都没有采纳我部当时的意见和建议,结果也没有深究,最后不了了之,如今再次发生同样电机轴被卡死事故,我们不能不再次怀疑是不是的确存在设计缺陷的可能性。
二次同样的设备事故对我公司的生产和安全造成了很大的影响,也给我们的设备管理带来了许多的不便,郑重申请贵公司严肃认真对待这二起同样的设备事故,给我们以满意的答复。
附:事故发生经过
12月14日上午10点10分开始由R0102釜下料离心操作,当时时运行是正常的,10时30分左右开始对LSF800平板式离心机进行清洗操作,开始时运行也是正常的,随着时间到10:45左右清洗完毕停机过程中离心机好象突然受到什么冲击阻力一样,紧急自动停车,电机控制柜变频器保护停机,出现Er:09字样(确认后代码为过载保护),工程部接到通知后安排停机待处理。
鉴于二次发生同样事故,我部还是坚持认为此机组(电机承力方面)在设计方面存在重大的安全隐患:一方面转鼓和物料的重力以及动态载荷,全部轴向力仅靠电机尾端盖承受,一旦端盖破裂,主轴下沉,后果会很严重,请贵公司严肃考虑此问题,尽快消除此技术缺陷; 另一方面我部认为既然是变频设备动力电动机型号应该选用YVF型的专用电机,现配的电动机型号是普通电机,相对发热严重和无功损耗较大,不适合变频长期运行;最后一点还是关于电机尾端轴承应选用锥型滚柱推力球轴承(偏向轴向受力)而非滚珠轴承(偏向径向受力),同时电机轴存在轴承台阶或台阶偏小的缺陷。以上几点仅是我部粗略分析拙见,考虑可能欠妥,本着对自己产品质量和安全性和客户负责的原则,请贵司认真审核产品设计的安全性和合理性,及时反馈信息。
(附2005年9月份设备的同样情况报告 参见附件)
请高人指点分析和支招啊。