项 目 COD BOD5 SS TN NH3-N TP设计进水水质(mg/L) 590 285 380 45 39 10设计出水水质(mg/L) ≤60 ≤20 ≤20 ≤20 ≤8 ≤1去除率(%) ≥89.8 ≥93 ≥94.7 ≥55.6 ≥79.5 ≥90这样的水质要求,我如果只单独使用倒置A2O处理能不能达到要求?单独使用会不会出现什么问题?单独就是前面没有活性污泥除碳的流程。
项 目 COD BOD5 SS TN NH3-N TP
设计进水水质(mg/L) 590 285 380 45 39 10
设计出水水质(mg/L) ≤60 ≤20 ≤20 ≤20 ≤8 ≤1
去除率(%) ≥89.8 ≥93 ≥94.7 ≥55.6 ≥79.5 ≥90
这样的水质要求,我如果只单独使用倒置A2O处理能不能达到要求?单独使用会不会出现什么问题?单独就是前面没有活性污泥除碳的流程。
2楼
楼主提供的水质
采用AAO工艺存在最大的问题是除磷
进水TP达到10mg/l
AAO工艺需要借助化学除磷,出水TP才能达到1mg/l以下
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3楼
我个人建议UCT或者其变种工艺比较适合,其实也是A2O的变种 只不过通过增加回流来强化生物除P效果,主要是培养聚P菌 应该会减少用药剂量。
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4楼
倒置A2O也打不到效果吗?不是增强了除磷效果?
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5楼
还有A2O的除BOD、COD效率大概有多少?因为如果先用活性污泥法去除了碳,那A2O又要补充碳源这样就造成浪费。先进行A2O后活性污泥可行吗?
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6楼
UCT通过污泥回流到缺氧池,避免了硝酸盐对厌氧释磷的影响,这点和倒置A2O一致。但是UCT还是厌氧与好氧池不相连,没法使生物除磷效果最大。当然我也没有实际数据经验,只是看教材这样说。你有没有实际数据资料?
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7楼
建议看看《污水生物处理:原理、设计与模拟》(本书由[丹]Mogens Henze、[荷]Mark C.M.van Loosdrecht、[南非]George A.Ekama、[荷]Damir Brdjanovic编。)
书里对生物除磷这块写的比较详细。
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8楼
楼上的书可以参考,几个欧洲大牛写的。你说的倒置A20 ,其实强化是把厌氧区和缺氧区对换并且取消内循环。传统的A2O的回流硝化液中的如果回流到厌氧区是会影响释P效果的,倒置的方式是会提升释P效果,但是问题来了 没有回流意味着缺氧区的碳源是个问题。所以你如果又想强化脱N又想生物除P显然倒置A2O不是最佳思路,如果污水C源特别丰富可以考虑
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9楼
类似A20的工艺,如果曝气设备允许的情况下(要求氧传递率要高)可以把溶解氧降低来调试完成SND同步硝化反硝化的过程,溶解氧会比较低才会出现SND 这样可以节省COD 并且这样有利于强化生物除P UCT也不过是A2O的变种,调试是可以实现的,低溶氧控制很重要 你可以查阅查阅相关SND的调试资料和论文
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10楼
应该可以吧~~~~
只要能够把COD和TN降下来,除磷的问题都好解决,大不了后续投加化学药剂除磷
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11楼
这个只能学习了。
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