设备情况:6/0.4 kV变压器 容量1600kVA 0.4kV侧断路器为In=3200A框架断路器 0.4kV段平时运行总负荷电流在1500A左右 负荷中有多台132kW风机(直接启动) 补充:工艺操作有时会不注意群起的影响,多台风机短时间连续启动。保护设定:变压器高压侧断路器设过流、速断 低压侧断路器设短延时(3.5In 0.4S)、长延时(1In 3S)两项保护动作情况:低压断路器故障跳闸,A相故障电流达到7000A左右。
设备情况:6/0.4 kV变压器 容量1600kVA 0.4kV侧断路器为In=3200A框架断路器 0.4kV段平时运行总负荷电流在1500A左右 负荷中有多台132kW风机(直接启动) 补充:工艺操作有时会不注意群起的影响,多台风机短时间连续启动。
保护设定:变压器高压侧断路器设过流、速断 低压侧断路器设短延时(3.5In 0.4S)、长延时(1In 3S)两项保护
动作情况:低压断路器故障跳闸,A相故障电流达到7000A左右。
请教问题:
1、从保护设定来看,是否存在低压侧断路器保护定值问题?(查询了一些常见整定方法,如躲过负荷电流加上最大一台电机启动电流等方法,计算所得定值基本符合要求)如果整定错误,那么此种情况该按照什么原则整定呢?
2、从现场实际情况来看,跳闸后进行了仔细的检查和绝缘测试等,没有发现明显的短路现象,那么还有可能出现哪些问题?
3、断路器本体故障的可能性也是存在的,对保护器、保护设定等进行了检查没有发现问题,此项暂等厂家测试一下。
4、工艺连续启机是否会造成此事故?如果是这个原因,除了改变操作手法,保护设定上有何良方?
请各抒己见,不吝赐教,谢谢
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本帖最后由 power44_power 于 2010-10-14 10:27 编辑 ]
2楼
1、短延时3.5In=3.5*3200=11200A。正常运行电流1500A,最大负荷132kW,按额定电流260A计算的话,定值3.5In是完全能够躲过大电机启动的,即使是几台电机同时启动问题也不大。
2、长延时1In=3200A。正常运行电流1500A。(3200A-1500)/260=6.5倍,一台132kW的启动电流就差不多达到整定值了。何况负载又是风机,机械惯性很大,往往需要几秒甚至十几秒才能完成启动过程。再加上工艺操作在短时间内,连续启动大电机,持续时间远远超过整定的3s,此时断路器不跳才怪!
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3楼
您好,首先谢谢你的耐心解答。
那么按照您的分析,此次跳闸的主要原因还是因为电机群起,断路器的长延时整定值没有躲过当时的尖峰电流,或是延时设定较短。
不知采用如下的更改方案可否:
1、调整长延时的时限,使其躲过风机启动时间(例如10S)。
2、调整长延时定值(放大到多少合适呢?请指教)
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4楼
1、多台132kW电动机,到底是几台?
2、长延时动作时间Tl延长,具体多长,还要看风机的负荷特性。最好记录一下你厂132kW风机的启动特性曲线(I-T曲线),看看完成启动过程到底需要多长时间?
3、长延时的定值调高。但调到多大,要看在Tl时间内,根据工艺操作人员的习惯,可能会同时处于启动过程的大电机数量。
只要在确保系统确实没有其他故障的情况下,可以多次调整保护定值。特别是低压断路器的过流保护,本身就是一个反时限曲线,很难整定的,有时就是需要慢慢摸索多次调整的。
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5楼
支持二楼
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6楼
您好
1、5台132kW双速风机,工艺操作已经之前强调过要先低速,后高速,但是不排除有直接高速启动的情况。
2、风机的负荷特性还需要进一步的记录和了解。寻找相关的资料
据此,眼前的处理方法首先要求工艺要注意操作方法了。下一步要配合做一些试验,找到风机启动特性等,逐步确定合适的定值。
谢谢您的详细指导和关注。
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7楼
楼主太好了,感谢万分
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