我司技术现场勘察位于湖北省天门市某肉加工废水,其进水水质情况暂未检测。此类废水的主要来源于屠宰车间生产过程外排水、地面冲洗水以及厂区内的生活污水,其中含有大量的血污、油脂、油块、肉骨屑、内脏杂物甚至粪便等污染物,污水属悬浮物、有机物含量大的污水,排放污水的水量不大,水质会相对来说比较稳定。甘度分享实际调试案例,希望与大家一起交流学习。 工艺流程为:隔油池→气浮机→生化一体化设备→出水。
我司技术现场勘察位于湖北省天门市某肉加工废水,其进水水质情况暂未检测。此类废水的主要来源于屠宰车间生产过程外排水、地面冲洗水以及厂区内的生活污水,其中含有大量的血污、油脂、油块、肉骨屑、内脏杂物甚至粪便等污染物,污水属悬浮物、有机物含量大的污水,排放污水的水量不大,水质会相对来说比较稳定。甘度分享实际调试案例,希望与大家一起交流学习。
工艺流程为:隔油池→气浮机→生化一体化设备→出水。
生化一体化设备总池容为 12 方左右,但每日处理水量为 30 方,远远超过现有设备的处理能力。针对生化生产的特点,在废水处理站系统之外建议采取一些辅助措施。比如,在隔油池前设置自动机械粗格栅机,以捞取水中大颗粒悬浮物,去除大部分油脂,防止在总排污水管内粘联和沉积。车间内尽可能采用清扫的方式搞清洁卫生,减少用水冲洗的方式,杜绝使用长流水,以减少废水的产生量。整个厂区(包括废水处理站)实施雨污水分流,生活污水进入处理系统,雨水收集进入雨水官网后直接排放等。
勘察过程中,气浮机由于长期未使用,释放器存在堵塞情况,需修理。且气浮机配套加药设备不匹配(加药泵流量过大)。
针对现场情况,提出建议:
1.将气浮机修理至正常使用:更换或疏通释放器,配上每小时 50 升左右自动加药泵;
2.气浮机进水速度建议不超过 3 方每小时;
3.一体化设备内部填料及曝气头如有损坏需更新;
4.生化系统总停留时间太短,需增加生化系统的停留时间,可多增加几台或体积更大的设备,生化池总有效池容建议为 100 方;若增加设备则几台设备并联,控制好每台进水流量,若选择土建池子,可以考虑将前端一体化设备改为厌氧池(曝气不启动),后端增加缺氧池、好氧池和沉淀池。
气浮机加药量建议为:PAC 300~500ppm PAM 5~10ppm,配置 PAC 浓度为 5~10%,PAM 配置浓 度为 2‰。
注:即如果气浮机进水速度为 3 方每小时,则 PAC 加药速度为 9~15L(PAC 浓度为 10%), PAM 加药速度为 7.5~15L(PAM 浓度为 2‰)
肉类加工不可避免会产生废水,废水处理得当,废水达标排放,才能更好的保护环境。